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紧急切断阀卡死,请大家来帮忙!!!?
谢谢各位朋友!我先逐步试一试了!看看情况好转吗!
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安全环保
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气柜着火该怎么处理?
气柜都坍塌了,放火炬起什么作用呀?跑都来不及了。气柜着火,应先关闭进出口阀,想办法适当降低气柜压力 ... 你说的有道理,我说的气柜坍塌是在可控阶段,只要是气体燃烧,未造成大量泄漏在空气中,完全可控;但是一旦坍塌造成气体大量泄漏到空间,形成爆炸空间,那可危险了,别说跑,几公里内就难保证安全(10万立方米气柜)
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工艺技术
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关于氯酸盐分解的那些事?
氯酸盐的分解应该在85℃以上,酸过量的情况下分解的,最好还得有空气吹除氯气,减少副反应。 一般酸过量越多,分解率越高,但由于过量的酸在后续还得用碱中和,所以一般在找一个比较经济的酸度下工作。我这里是过量25g/l左右,分解率约在80%以上,理论最经济。 至于盐水流量,这得看你那电槽运行情况了,电槽生成的氯酸盐越多,盐水需要开的量就越大,但是反应的停留时间要有保证,一般不要少于1h。
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#氯酸盐
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化学学科
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海化碱厂怎么样了?
请问海化新系统开起来没有? 估计最早在四月中旬。
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水的物性数据?
170℃的水的焓值及压力为多少?
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安全环保
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城门失火 殃及池鱼?
这些年听到类似事故还不少 没事还是宅在家里吧,这究其实质应该算人祸吧
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aspen模拟污泥浆化选什么物性?
选用什么热力学方法,主要体系中看组分来决定。
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Aspen模拟低压下MDEA脱CO2、H2S?
用aspen模拟1.4mpa下mdea脱co2、h2s,吸收效果与高压3.2mpa下差不多,净化气中co2含量也能达到ppb级!这与proii模拟和实际生产中相差较大,实际中在低压下mdea脱co2、h2s不可能达到这么好的效果,试了一下压力再降到1mpa左右用aspen模拟出来净化气co2含量也很低,难道是aspen中的kemdea模型有问题?
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化学学科
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工艺技术
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用氨基钠的反应?
氨基钠 我还没有用过,以前我做过类似的反应是用的氨——甲醇饱和溶液及无水硫酸铜,反应时间很长,我反应了28 个小时 你用氨基钠原理上是可以的, 你不妨试一下:将氨基钠干燥后,将你的原料溶于甲醇中,再逐渐加入氨基钠,加完后升温至120——130反应,你可以根据板层来判断反应的进度。如果可以反应你再做一个正交实验来优化!! 祝 你成功!!!
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谁知道空间加热器,电加热器,电伴热,这3者吗?
电加热器一般是用来加热导热油、水之类的介质。本质上这三者没有区别,只是加热的介质不一样
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大家用的煤浆泵的流量波动幅度有多大?
差不多和楼上说的一样,如果你的煤浆流量计波动大,可能是一下原因:1、煤浆流量计系数不合适;2、在煤浆中有大颗粒或者金属物质影响到电磁流量计的计量;3、高压煤浆泵出口缓冲罐氮气压力不合适;4、设备问题
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工艺技术
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航天炉操作控制应注意什么?
原帖由 天涯浪迹 于 2009-1-28 13:32 发表 1.进料部分 1.1 粉煤制备部分常规运行维护即可,避免出现故障发现不及而长时间中断运行 1.2 粉煤加压输送只有一个系列,风险在增加,锁斗不能出现故障,其中易出毛病的锁斗阀的维护和应急处理应有充分的预案并有相 ... 补充: 同一煤烧嘴的3根煤线输送状况至关重要,应力求稳定并偏差较小(偏差最大应在5~10%以内),否则可能炉内流场状态不理想 此只能是通过充分的循环测试、纠偏取得,现场对swr的调整偏置风险可能偏大了点 swr固体流量计和国产粉煤调节阀也在接受实际运行的考验
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仪器设备
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减速机机壳出现漏油的处理?
机壳有裂纹?建议更换 修补不是最好的办法
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再问:上返塔,下返塔,外甩?
个人理解:上返塔流量增加,下返塔流量不变,在其它条件不变的情况下,等于油浆循环量增加了,那么塔底的温度应该是下降的。
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储罐的罐型选择?
一般液化烃类产品储存使用球罐或卧式封头罐,拱顶罐是不合适的。容积100立方以上通常选用球罐,比较经济耐用。
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说・吧
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离心式压缩机和干气密封的工作动画?
一、二级密封气一般先经过调节阀,而后经过滤器去各密封点。经过滤器后会出现压降,是否设置经过滤器后经调节阀更合理,请发表高见?
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仪器设备
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设备专业太复杂了?
遇到多了,就会举一反三,很容易学会的
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接线箱进线和出线?
接线箱是信号线缆的分接/汇接的箱子. 谢谢您,那请问为什么还有进线出线一说,难道信号线或者电源线还有方向?
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废水中氨氮的处理?
采用汽提塔,侧线抽氨
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仪器设备
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工艺技术
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二合一合成炉?
这个问题太笼统了吧 就是盐酸生产工艺合成炉产生副产蒸汽
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简介
职业:中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司 - 化工研发
学校:山东技师学院 - 轻化工系
地区:甘肃省
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我滴大脑100%处于无聊阶段
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