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灵敏度分析? 请问下马友们,谁有关于做吸收塔、精馏塔方面作质量分率的灵敏度分析资料啊?我这有些弄不明白,谢谢!查看更多
换热器模拟? 有相变吧。查看更多
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2011年第一天下午27题离心泵净正吸入压头? npsh=(nsqrt(q)/1200)^4/3, q取m3/min,答案为2.1查看更多
Aspen7.2安装教程 及CSSBS8 首发ASPEN系列教程? 谢谢 你好,邮件已发送到你邮箱,请查收。 查看更多
cad使用心得? 功能太多不是所有的模块都有用~~~~~ 需要时会用,能画出来即可~~~~ 就算是cad的老师,也不一定全部能用好~~~~查看更多
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机泵更换变频? 压力可以达到,就是实际流量达不到。查看更多
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沉淀溶解问题? 应该是会溶解的,只是溶解度有多大的问题。你也没有说明是什么酸呀?查看更多
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中石化的HSE作业文件与国标打架了,快来围观!评理!!? 养了那么多的专家就干这种事 如果我们不是长时间在现场作业,我估计气瓶里装的是什么介质我们都不怎么清楚。所以安全工作人员最好要求施工方将瓶体的颜色给涂好,软管才有不被接错的风险。虽然它们的高度体积什么的存在差别。 查看更多
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大家都来谈谈都有哪些氮肥厂的合成氨工段是用两塔串联工 ...? 请问俩塔或三塔串联,还原操作 可以进行么?查看更多
1000M3/H的氮气流量转化为氧气流量是多少? 可能意思是产生1000m3/h氮气同时产生1.25m3/h氧气查看更多
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一个相转移催化中的小问题,请各位指教!!? 20度左右,50度保温查看更多
软保护就是软限位吗? 严格意义上讲,软保护是过渡,不能取代联锁!!! 因为安全等级不一样!!! 所以策略也不同! 不能一味讲究追求!查看更多
注化考过的进来,哥和你们说说? 反正我看到有中介開道3年20-30 不知道為啥有差價10萬的,在一些貼吧看到 有些是证章一起挂,有些是企业急要,有些是不良中介故意报高骗你的证和企业的钱的,所以要gk,各方面都要了解才行查看更多
一级建造师考试? 41473891 建了一个群,欢迎大家加入查看更多
煤气加热到500——600度使用什么加热方法? 煤气加热到500—600度,这种设备就是蒸汽加热炉,里面走两种介质,蒸汽和焦炉气,在焦炉煤气制甲醇,催化转化头聊之前,就是将煤气加热到600度进行投料的!查看更多
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湿H2S应力腐蚀下的选材问题? 这样的工作压力最好选q345r,(不只内直径多大),查看更多
栲胶脱硫用无填料塔效果? qyd型传质内件在变换气脱硫中的应用 石 锋 王群祥 (山东海化盛兴化工有限公司 青州 262500) 0. 前言 山东海化盛兴化工有限公司目前已发展成年产合成氨100kt、尿素150kt、甲醇30kt、双氧水6kt的中型氮肥企业。变换气脱硫采用0.8mpa下的碱液湿法脱硫工艺,其中吸收为两套独立的系统,采用ø50海尔环填料塔,再生共用一套系统。变脱后气体中h2s含量基本能满足后工段的需要,但塔内填料容易堵塞,每年大修都需要扒填料清洗,不仅增加了检修工作量而且污染了环境。2008年5月份大修时与长春东狮科贸有限公司合作,采用该公司qyd型专用传质内件,对ø2400、ø2600两台变脱塔进行了改造,现将改造及运行情况总结如下。 1. qyd型内件工作原理 碱性水溶液吸收h2s都是瞬时反应,多年来变换气加压湿式氧化法脱硫,基本上套用了半水煤气常压脱硫工艺设计参数,采用了传统的填料高塔,其结果是脱硫效率低和电耗、碱耗高。原因是变换气中co2含量在27-28%左右,而半水煤气中co2仅6-8%,加压变脱造成co2在溶液中溶解度增大、浓度增高,加剧了碱液与co2的反应碱耗增高,同时影响了溶液再生效果,降低了溶液的吸收能力。 资料介绍:碱液吸收硫化氢的反应速率随着气体流速的增大而增加,与液速无关;而吸收co2的反应速率随液体喷淋密度的增加而增大。qyd内件正是基于这一特点而设计的,采用的是高空速、短气液接触的原理,快速的吸收硫化氢并抑制对co2的吸收。 2. 内件结构及工艺过程 2.1内件 每塔内设内件三层,每层包括塔板、气体分布器、鼓泡段、降液管等,保留原塔的进液分布器,利用填料支撑圈支撑每层内件。 2.2工艺过程 ⑴液体由入口管经塔顶入原槽盘式分布器后,进入上层塔盘持液段,经气液接触吸收部分h2s后,溢流入降液管进入中层塔盘持液段,吸收部分h2s后又溢流入降液管进入下层塔盘持液段,同样吸收h2s后由降液管流入塔底,经减压阀控制后排入再生槽氧化再生。 ⑵气体由入口管进入底层塔盘的气体分布器后,经持液段与脱硫液鼓泡接触被吸收部分h2s后,气体上升进入中层塔盘的气体分布器,完成二次鼓泡接触被吸收大部分h2s后,继续上升进入上层塔盘的气体分布器,同样完成鼓泡段吸收反应后,经塔顶除沫器除去气体夹带的液沫,出塔去压缩机三级入口。 3. 变换工段设备(见表一) 表一 参数 名称 规格型号 参数 功率(kw) 设备数量(台) 1#脱硫塔 ø2600*24490 1 2#脱硫塔 ø2400*29100 1 1#贫液泵 da1-150*5 q=162m3/h ,h=137m 90 1 2#贫液泵 da1-150*5 q=162m3/h ,h=137m 90 1 3#贫液泵 da1-125*7 q=108m3/h ,h=140m 75 1 4#贫液泵 da1-125*7 q=108m3/h ,h=140m 75 1 再生槽 ø5000 /ø7000*8100 v=160 m3 1 循环槽 ø4000*5605 v=60 m3 1 4. 运行效果 4.1 改造前 生产考核:2008年3月26日至4月25日,醇氨产量13370.42t,耗纯碱17200kg,耗pds116.25kg,吨氨费用5.12元。 1#变脱系统的变换气量35000nm3/h,开1#、3#两台贫液泵运行,液体流量270 m3/h;2#变脱系统的变换气量 42000nm3/h,开2#、4#两台贫液泵运行,液体流量270 m3/h,脱硫前后h2s含量及药品消耗见表二。 表二 项目 系统 h2s含量(mg/m3) 加脱硫剂量(kg/t.nh3) 脱硫前 脱硫后 纯碱 pds 1#变脱 172.4 13.98 1.2864 0.0087 2#变脱 175.6 14.35 4.2 改造后 4.2.1 第一次考核:2008年6月26日至7月25日,醇氨产量12599.52t,耗纯碱14080kg,耗pds110.4kg,吨氨费用4.81元。 1#变脱系统的变换气量36000nm3/h,开1#贫液泵运行,液体流量162m3/h;2#变脱系统的变换气量 39000nm3/h,开2#贫液泵运行,液体流量162 m3/h,脱硫前后h2s含量及药品消耗见表三。 表三 项目 系统 h2s含量(mg/m3) 加脱硫剂量(kg/t.nh3) 脱硫前(平均) 脱硫后(平均) 纯碱 pds 1#变脱 183.7 14.22 1.1175 0.0087 2#变脱 185.3 13.8 4.2.2 第二次考核:2008年8月27日至9月5日,醇氨产量4576.9t,耗纯碱5008kg,耗pds25kg,吨氨费用3.77元。 1#变脱系统的变换气量39000nm3/h,开1#贫液泵运行,液体流量162m3/h;2#变脱系统的变换气量 43000nm3/h,开2#贫液泵运行,液体流量162 m3/h,脱硫前后h2s含量及药品消耗见表四。 表四 项目 系统 h2s含量(mg/m3) 加脱硫剂量(kg/t.nh3) 脱硫前(平均) 脱硫后(平均) 纯碱 pds 1#变脱 177.4 11.75 1.0943 0.0055 2#变脱 172.8 10.79 5. 结语 qdy型脱硫塔传质内件充分利用了h2s和碱溶液快速的化学反应机理,集传统的鼓泡塔、泡罩塔、筛板塔、旋流板塔、填料塔等诸多传质内件的优点于一身,更加强化气液传质过程,使气液之间动态接触,湍动传质,增加了气液接触面积,极大的提高了气体的净化度。而且由于强化传质吸收,使脱硫液的硫容成倍增加,从而大大降低了溶液循环量,减小了动力消耗。更为主要的是它从根本上解决了脱硫塔堵塔的问题,检修时节省了大量的人力物力。该内件不仅适应旧塔改造,用于新塔设计时,投资费用将节省1/3-1/2,是目前所有变换气脱硫塔中最有推广价值和使用价值的传质内件。 2008年9月8日查看更多
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简介
职业:江西恩凯金属科技有限公司 - 销售
学校:德州学院 - 化学系
地区:辽宁省
个人简介:青年总是年青的,只有老年才会变老。查看更多
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