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有用过WINSIM designii的楼主没有?
没用过,软件较小
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仪器设备
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工艺技术
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抗爆控制室类别?
我们这边统一标准,控制室的火灾类别按照丙类走的
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工程施工中的存在的惊人现象,你知道多少?
楼主说的太偏激,感觉你的项目太特殊。你们的施工程序有点乱。 你去搞次施工就明白材料不可能控制到那么精确,还有就是施工单位提预算,用不了的话,业主会对施工单位处罚,那个工程都有材料余量,为了后期增加、变更等零星工程准备着,一点材料也要提预算去现采购的话,你就惨了。
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安全环保
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三维电极在废水治理中,去除酚类效果到底怎么样?
怎么没有人给一个解答尼?是不是还是属于技术保密?
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化学学科
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你支持“巴斯夫的MDI项目落户重庆长寿化工园区”吗?
我反对但是也没有用啊但我还是反对
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化学学科
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红丹漆防腐底漆与无机富锌防腐底漆比较?
原帖由 2002042124 于 2008-10-8 17:44 发表 请问红丹漆该怎么除去换成富锌底漆? 这个最好的处理方法是采用喷砂或抛丸等机械方法将旧漆膜除去,不过因为在生产现场,施工难度比较大
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凝气汽轮发电机打闸试验就要破真空吗?
汽轮机打闸试验,也称超速保护试验,有自动和手动二种方式,都要做的,以确保机组的安全性,机组应按设计要求联锁跳车。本质上与破真空不是一回事。破真空后的确可以引起机组跳车,也是一种保护性联锁、做超带保护时,不能用破真空让机组跳车,必须是超速保护真正地起作用。
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工艺技术
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分离二氧化碳和氧气氮气用什么柱子?
tdx-01,propark qs可以分离co2和空气,分子筛可以分离o2,n2.可以用两根柱子分别检测
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安全环保
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你好:好氧池表面出现绿藻什么原因?怎么解决处理。?
学习啦
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结交预结算朋友?
你好有个问题想请教
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化学学科
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二甲谜冷凝器冷凝效果不好的原因?
按楼上的描述,最初开满车后精馏塔顶冷凝器还是可以满足工艺指标的,那么现在的情况无非就是气侧和水侧的诸多因素造成的. 由于其他工段冷凝效果都没有问题,所以排除水系统压力问题,另外气侧工作温度范围只有36-35度,水侧的保温也不可能构成主要因素;那么水侧因素只有两点:1、进口温度2、水垢。由于积垢导致的水侧传热系数大幅度降低(一般精馏塔顶冷凝器设计余量应该较大,除非水确是很含有很多泥垢等,否则短期内因为水垢造成目前冷凝效果不佳可能性不大);所以水侧若是能够保证与最初设计提供的温度一致,那么水侧应该是没有问题的。 我个人更倾向于气侧的因素:1、塔顶气体组分和工作压力:塔顶出气成分变化较大,dme组分降低,其他气体组分增大,导致传热系数降低,原有[wiki]设备[/wiki]换热面积不能满足工艺指标。再者塔顶压力有波动,同样造成冷凝效果差强人意。2、换热管束问题:个人认为dme在管束内结晶堵住换热管这可能性也不大。更可能发生的是塔顶气体物料波动,对应压力下的体积流量变化,在原有管束流通面积下,导致流速变化,从而发生目前的状况。另外,由于不知道换热器形式面积等情况,所以也存在其他部件造成的可能性。
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化学学科
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仪器设备
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低温甲醇洗?
不错,很详细,很好适用于学习!
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工艺技术
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加氢反应器取压点?
我们这的取在出入口管线上,反应器压降就取这两个点 就取两个点?反应器不分上、下床层?反应器是多大的?
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化学学科
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工艺技术
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煤催化气化?
我现在在做气流床的催化气化,不知道有没有人做过这方面的工作
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干气制氢装置一般要求原料烯烃、硫化氢不高于多少?
不知道,我觉得硫化氢越小越好
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工艺技术
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氯化氢尾气吸收塔?
水力喷射泵洗气后hcl吸收率可以达到99 以上。排空废气中hcl ,符合环保要求,不需要进行碱洗。
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#尾气吸收塔
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求一cad二次开发的lisp程序,要求如下:?
xiayh126 的程序看明白了,谢谢
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应该怎么理解perpendicular passlane width?
好像以前有人问过这个问题,我翻译为“垂直通道宽度”,欢迎大家讨论。
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低温甲醇洗,甲醇中的氨有做检测的么?
液相 一般都不需要检测的,能具体说说你们厂子的情况么? 1、为什么检测,上游氨含量高;氨洗塔洗涤效果不好;氨冷器泄露? 2、检测周期是多久?控制指标是多少? 3、当发现超标之后你们是怎么处理的? 希望能深入探讨,在你回答之前先说说我们的情况,开车两年多,一直未出现甲醇中氨含量高的情况,也没有检验计划。当热再生塔顶部换热器压差增大后停用深冷器复温。也没当回事,但是年头环保压力增大,硫回收安装cems,之前的方法不再适用,氮氧化物会超标。所以想看看别的厂子是什么情况。
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PDMS教程?
多谢楼主分享,配管大家都用pdms吗
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简介
职业:江西联合化工有限公司 - 水处理工程师
学校:济宁职业技术学院 - 化学系
地区:云南省
个人简介:
善良和谦虚是永远不应令人厌恶的两种品德。
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