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仪器设备
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容器壁厚选用标准?
按gb150中的有关计算公式及要求进行设计。
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仪器设备
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炉水电导率讨论?
炉水电导率与给水水质、给水和锅水加药及锅炉水的浓缩状况(或排污)有关。 对9.8mpa的高压锅炉 ... 炉水的电导率控制多少合适,我没有在资料上查到电导指标,所谓的炉水取样你是在给水取的,还是在排污取的。 看你5中提到的磷酸盐加入取决于炉水ph,也就是说磷酸盐能够改变炉水ph,是不是?过量会导致碱腐蚀,不足会酸腐蚀是什么原理,还有就是有机胺和无磷聚合物处理的资料给说一下,如果比较多的话能给发一下吗? 724060377
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离子膜电槽生产异常,怀疑是TOC的影响,欢迎大家积极讨 ...?
同意楼主的说法,有机物种类多,没有一个特效的办法将其除去,加入次钠只能起到缓解的作用,不过有的时候只能死马当成活马医了,而且除此之外我实在是想不出还有什么办法了,呵呵。都说是换盐换水,搞生产的都知道,这个不是容易解决的事。可不是说说那样简单啊!楼主在处理有机物的时候,次钠的加入量是如何参照的呢?
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说・吧
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工作温度为140℃、PH值为3~4的稀硫酸环境,316L不锈钢的 ...?
150度没问题
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仪器设备
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计量泵液压油是多少号?
在机体跟泵头之间 液压端 我们的液压端用的是25号变压器油
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关于废锅副产蒸汽量的计算?
废锅设计原因吧,我们厂,废锅上水与蒸汽比1:0.75
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化学学科
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工艺技术
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管壳式甲醇合成塔实际操作中应该注意哪些问题?
管壳式甲醇合成塔中反应产生的热量主要是通过壳间沸腾水的不断蒸发把热量带走的,所以在操作中要注意汽包压力和液位的平稳,一般汽包压力每改变0.1mpa,床层温度相应改变1.5℃。
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哪里有生产隔膜碱的生产厂家?
我们单位有离子膜碱和隔膜碱,如果要了解详细的,可以发站内短消息给我 请问你们单位是哪个单位啊? 还有隔膜碱吗?求联系
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安全环保
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工艺技术
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关于软化器再生的问题?
现场就是采用自来水。 业主非要用ro产水,最低也要碳滤出水。 还说,这类项目不可能用自来水作为再生水 ... 业主有钱任性呗,应该是国企或者央企吧? 如果是私企考虑运行成本的话肯定是保证能用就行了。
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关于caesar II 在WIN10上的安装求助?
愉快愉快与 踏雪ironman 于 2017-03-22 15:46:12 补充以下内容: 愉快愉快与 踏雪ironman 于 2017-03-22 15:46:17 补充以下内容: 愉快愉快与
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甲烷化转化的资料?
共16个包 第6个
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关于离子膜一盐水脱硝工艺的调研与生产状态?
膜法+冷冻,年产烧碱15万吨。采用的是上海凯膜的除硝装置,运行1年。 我个人倾向于把浓硝做高一点外排。感觉冷冻的工艺不是很成熟。
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复合肥料不准标识中微量元素是否恰当?
是gb21633-2008,给大家弄迷糊了吧,抱歉!
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DDS脱硫法,888法与栲胶脱硫法那种更好?
dds脱硫技术在我公司应用总结 江苏恒盛化肥有限公司 黄之祥 我公司是年产30万吨合成氨、40万吨尿素、10万吨甲醇、20万吨硫基、氯基复合肥以及磷铵10万吨的大型化工企业。有两套系统,一号系统十二万吨合成氨能力,二号系统十八万吨合成氨能力,公司原有的变换气脱硫采用酞氰钴系列脱硫剂,一直以来脱硫效率低,进脱碳硫化氢高,因而造成送尿素二氧化碳中硫化氢超指标,威胁到尿素系统的稳定,尤其是实施醇烃化工艺之后,甲醇催化剂对硫化氢要求更高,虽然变脱后串联了活性炭干法脱硫,但是因为硫化氢经常超指标,所以活性炭很快就失效,每半年就要换一次,每次要换180立方。既不经济又费工费时。鉴于以上原因,2005年3月经公司再三考察研究之后决定采用北大博源恒升高科技有限公司的dds脱硫技术。系统运行两年多来,情况较为理想,变换气脱硫后硫化氢稳定在每标准立方米5毫克以下。操作简单、方便、稳定,消耗也不高,本文主要对dds脱硫技术在我公司二号系统的应用做一总结。 一 、工艺状况 来自变换工段的1.2mpa变换气从变脱塔底部进入塔内,自下而上与从塔顶下来的脱硫液逆流接触,被吸收硫化氢的变换气从塔顶部出来后进入变换气分离器,分离其中夹带的液滴后送氢氮气压缩机。从变脱塔下部出来的吸收了硫化氢的富液,经减压后进入再生槽的喷射器,被氧化再生,富液转化为贫液,经液位调节阀控制再生槽液位后,进入贫液槽,再由脱硫泵输送到脱硫塔循环使用。 二 设备状况 变换气脱硫塔 φ3200×38750mm 填料3×7000 1 变换气再生槽 φ6000×7500*8000mm 喷射器16只 1 变脱泵 q=280m3,h=180m 一开一备 2 贫液槽 φ4500×5500 1 三 运行状况: 变换气流量 80000-85000nm3/hr 吸收压力 1.25mpa 喷射器压力 0.45mpa 脱硫液循环量 280m3 脱硫液温度 35—45℃ 脱硫前气体中h2s含量 70—165mg/l 脱硫后气体中h2s含量 1—5mg/l 总碱度 0.4—0.6n na2co3 1---3g/l nahco3 50---60g/l 总铁浓度 0.1—0.2g/l 酚类物质含量 0.1—0.2g/l 溶液中的ph值 8.3—9.2 脱硫泵功率 260千瓦 四 、 运行情况分析: 我厂是从2005年3月12日正式运行dds脱硫工艺的,两年多来总体情况较好,取得了预想的效果,系统基本平稳,脱硫效率较高。我公司2006年3月份因为煤炭质量问题,进变脱硫化氢最高到250mg/l以上,持续一个多月,变脱塔出口硫化氢仍保持在10mg/l以下,没有造成送尿素co2中硫化氢超指标。我厂从2005年至今没有扒过脱炭填料。每次大修检查塔内填料干净如新的一样,吨氨碳丙消耗由原来的0.9千克降到0.6千克,原来需要半年更换一次的活性炭至今未扒过,仅减少活性炭更换的直接效益就接近200万元,至于保证尿素系统稳定运行,保护甲醇触媒,延长其使用寿命带来的间接效益更是无法估量。系统本身纯碱消耗量由原来每天480kg降为现在每天仅为220kg,效益也非常可观。现在的变脱物料消耗为2.3-2.6元/tnh3.(含碱耗)比原来大幅度降低。 五、 结束语 dds脱硫技术两年多来的成功使用证明了该技术的先进性和可靠性,为企业创造了较好的经济效益和社会效益,是我们目前接触到的最先进的变换气脱硫技术。具有脱硫效率高、操作简单、安全环保、消耗低的优点。 以上是对二号系统的总结,一号系统只是能力比二号系统能力稍低,其他情况类似,不做叙述。 2007年6月6日
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安全环保
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苯甲酸废水处理?
最主要就是他。其他可能还有一些小分子的有机物
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有这样挂靠的吗?
是吗,靠了,你就挂了,哈哈。
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化学学科
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硫磺回收工艺选择的原则?
现在的so2排放的标准是啊?是不是各个地区都不一样啊,比如沿海和内地的区别!
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制冷技术(李化治主编)第二版和第一版有什么区别?
750572697 谢谢虫子
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液氯汽化器的问题?
我这两天也打电话联系了一些厂家,我来总结一下大家的建议吧。 1.采购液氯汽化器不能单独采购,要有配套设施(气液分离器、安全阀、压力表、废氯气处理系统、缓冲罐等)2.整套占地面积不大,20平方米左右。3.供货期短(3~4个月)4.整套投资额大概(液氯汽化器1.5万左右)10万元左右. 目前我对这几个问题还不确定,了解也还不够详细。请各位专家指正并提出您的宝贵意见,多谢
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仪器设备
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500MW 机组大约每天烧多少煤?
首先感谢楼上的参与 几个问题需要明示 1)假设总的发热量用q=500*3600*1000=1,800,000,000kj 2)标准煤的发热量为q=29270kj/kg 3)他们相除之后的结果是m=q/q=61496kg=61.496ton/h 4)还要除以热效率在计算日燃煤量那就是 a=m/y *24 a=61.496/0.39*24=3784ton/day 5)楼上可以核实一下结果,提出建议
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简介
职业:南京捷纳思新材料有限公司 - 工艺专业主任
学校:中国石油大学胜利学院 - 化学化工
地区:台湾省
个人简介:
秩序,只有秩序才能产生自由。
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