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结晶器内壁形成结晶垢的原因,如何解决?
结晶器 使用冷却水夹套降温时,在结晶器内壁形成很厚的结晶垢。影响了传热,并且会造成管道堵塞。没有办法只有使用真空蒸发降温。但效率差,结晶器温度因为真空度的波动而波动,而且降温有限《40度上下),母液浓度在40%左右。请问,为什么会结垢?如何解决?
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#结晶器
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洗煤废水采用高效净水器为主的处理工艺分析?
洗煤废水中含有大量的悬浮物、煤泥和泥砂,故又称煤泥水,未经处理的煤泥水其悬浮物浓度可以达到5000mg/L以上。由于煤炭本身具有疏水性,洗煤废水中的一些微小煤粉在水中特别稳定,一些超细煤粉悬浮于水中,静置几个月也不会自然沉降。 洗煤废水是呈弱碱性的胶体体系,主要特点是颗粒表面带有较强的负电荷,浓度和CODcr浓度都很高;细小颗粒含量高;粘度大;污泥比阻大,过滤性能差。 采用高效净水器为主的处理工艺 洗煤废水处理及精煤回收处理系统选用高效(旋流)污水净化及精煤回收一体化处理设备。洗煤水首先汇入调节池。调节池污水经泵提升,在泵后管道上设置混凝混合器,在混凝混合器前后分别投加助凝剂、混凝剂,然后进入净化器中,首先经过精煤分选装置分选出精煤,排出设备,经脱水筛筛分出精煤回收;精煤回收后的废水经离心分离、重力分离、动态把关过滤及污泥浓缩等过程从净化器顶部排出经处理后的清水送入清水池,回用或排放,从 净水器 底部排出的浓缩煤泥排至煤泥渗滤干化池或用干化设备干化后使用。本所设计的煤泥渗滤干化池使用效果明显,可以使泥水快速分离,煤泥迅速干化。该工艺针对该类废水处理成熟可靠、运行稳定,是目前经济适用的新工艺。 石灰混凝法 石灰- 聚丙烯酰胺 混凝沉淀法对洗煤废水具有较好的处理效果,但石灰的投加方式、聚丙烯酰胺的性质以及投药顺序对处理效果都有一定程度的影响,尤其是投药顺序与传统投加顺序不同。 湿投石灰时,石灰溶液的浓度对处理效果有影响。当石灰投加量一定时,浓度越低,沉速越快,合液的清水分离率越高,但从洗煤废水中实际分离出的清水量却随着石灰溶液浓度的降低而略有减少。沉速随石灰溶液浓度的降低而提高,主要是因为石灰溶液浓度的降低,导致了加药后混合液体积的增加,从而使混合液中33浓度降低,同时对煤泥起到了水力淘洗的作用,使粘度下降,因此,沉速有所提高。先投聚丙烯酰胺后投石灰效果好,不仅沉速快,而且清水分离率也高。 另外,从絮凝体的外观来看,先投聚丙烯酰胺生成的颗粒粒度大,强度也高,有利于进一步脱水。加药后ph值的变化对聚丙烯酰胺的絮凝性能有较大影响。一般来说,聚丙烯酰胺在ph值很宽的范围内效能都很高,但随着56值的变化,聚丙烯酰胺的作用也发生很大变化。 电石渣和PAM 矿洗煤废水是一个胶体分散体系,并且胶粒表面带有较强的负电荷,所以,在处理这类洗煤废水时,必须向废水中投加混凝剂,降低电位,破坏胶体的稳定性,从而达到泥水分离的目的。石灰和电石渣的处理效果最好,但形成的颗粒粒径较小,沉降速度缓慢,且凝聚体的过滤性能差,难于进一步脱水,需投加絮凝剂。 由于石灰和电石渣的化学成分基本一样,而电石渣是工业废渣,电石渣能破坏洗煤废水的稳定性.使煤泥颗粒凝聚沉降,但沉降速度比较缓慢,应投加絮凝剂,提高沉降速度,改善沉淀性能。通过试验.并考虑经济因素,选非离子型PAM作为絮凝剂,考虑到电石渣与PAM的加入量以及加药后的搅拌时间对沉速都有影响。影响沉降效果的最主要因素是PAM的投加量,其次是电石渣的投加量。
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你们一般在什么情况下做气密性试验?
1、按照新容规,介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的 压力容器 应当做气密试验。 2、易燃易爆介质有时候也做的。 2、设计认为有必要做气密试验,在总图上予以要求的
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#气密性
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液化气泄漏的话气化温度能到多少?一般液化气上的切断阀 ...?
液化气 泄漏的话气化温度能到多少?一般液化气上的 切断阀 阀体材质选用 碳钢 还是304?这个有没有规范?
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吸收稳定系统稳定塔顶压是如何确定的?
有资料说吸收稳定系统稳定塔压力是以控制 液化气 中的碳三碳四组分完全冷凝而定的,但是具体控制值是怎么得出来的?受那些因素的影响?有什么理论计算方法吗?
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关于MTBE的问题?
MTBE开车之后{我们厂子的装置是没有甲醇回收装置的,靠控制醇烯比调节质量} 四个小时之后MTBE采样为 含 甲基仲丁基醚 6.9 以此类推每四的小时采一回样,甲基仲丁基醚的含量分别为5.6 2.9 1.6。MTBE的含量逐渐升高。 请问为什么甲基仲丁基醚的含量逐渐降低呀? 谢谢
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Caesar II的单位问题!!!?
这应该属于软件架构问题,在建模之前把单位确定好不就行了。养成好习惯
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某大公司焦化装置停工方案?
大公司延迟焦化装置停工方案,公布相互借鉴。
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蒸馏塔塔顶温度升不起来?
最大可能: 再沸器 的蒸发量不够---->导热油流量不够---->再沸器太小。 总之一句话: 这个 蒸馏塔 就没有“蒸馏”起来,因为塔釜热量不够 。 如果有可能, 加大导热油流量、提高导热油温度, 顶温必升 。如果加不大 流量 、提不高 温度 ,这就是“设计”错误了。 另外, 釜温正常不能说明热量足够 ,只能说明塔釜接近蒸发温度(泡点) ,因为这个情况下,蒸发量多少,釜温不变化不大。 这个设备是新的吗?我最担心的是再沸器是“拍脑袋”、靠“经验”制作的,就没有计算过。
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请教小菜鸟的生存问题?
我是刚加入的会员,作为一个“潜水员”,好多东西都看不到,要怎么才能摆脱这种待遇?请各位大虾们指教一下哈
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组态王历史数据查询不到问题?
在文件夹下可以看到组态王的很多以前的历史数据文件,为什么运行时历史报表查询得到的变量值都是0呢,程序没动过(就是重装了下OFFICE),之前还能查到,运行时变量显示也正常,也没有任何错误提示,很急人,有哪位大神给解惑,在此感激不尽!!!
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氢气锅炉的操作规程?
本公司准备上一套 氢气 锅炉,不知哪位大虾可提供 氢气锅炉 的操作规程?! # , , &
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请教各位高手甲烷化的动力学研究对工业有什么意义?
请高手指点 甲烷化 的动力学研究对甲烷化的工业生产有什么意义?请高手讲一下,课题是甲烷化的动力学研究,对于研究的的意义比较模糊,求指点! 谢谢
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气化PH调节剂系统?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 目前所采用制浆 添加剂 大部分为强碱性物质,添加剂本身即可满足PH值的调节。因此, 是否可以取消PH值调节系统。 希望大家给点建议
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炼焦工艺的几个仪表问题?
1、测原料 焦油 流量,DN150,温度89℃,压力0.4MPa,最大流量14322kg/h,密度903,粘度9.29cP;一般采用什么类型的表比较合适; 2、对于中油、酚油、轻油之类的流量测量管径小于DN100以下,一般采用 转子流量计 是否合适?粘度一般在2~7cP左右。 3、焦炉气流量(DN300\DN500\DN700)测量操作压力为6~9kPa,含焦油,我们采用德尔塔巴测量是否合适? 4、 沥青 塔液位(-0.04MPa,360℃,闪蒸塔)和沥青槽液位(常压,160~300℃)一般都采用什么仪表测量比较好?
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三维配管用什么软件好??
本人做施工三年,现在转设计。CAD一塌糊涂,现单位领导让搞三维配管(小公司,十来个人),请问有什么软件比较好?老板要求(1)能向客户展示三维模型以显示公司正规,(2)能自动统计材料清单,(3)能自动生成单线图,(4)公司是做高纯气体,阀门管件规格基本一个厂家一个标准,所以软件最好能用自己绘制的弯头管件。 今天关注了CADworx,请问这个软件怎么样?有没有操作更简单的? 另外学习这些软件,是不是要把CAD学好之后再去看教程?
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关于MTO的催化剂粒径的问题?
最近搞 流化床 反应器 设计,找到的 催化剂 大小都是小试的粒径大小,但是工业上的粒径是多大没找到,请问MTO的催化剂在小试与工业上大小有区别吗?有区别的话,工业上所用的粒径的范围是什么?催化剂的大小可不可以根据客户需求来自行制定??求高手帮助~!!!!!
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有谁知道圆二色谱的分析?
我想问一下各位,在圆二色谱中,两个非手性生色团之间耦合时,什么时候出现双峰,什么时候出现单峰.就是说在<FONT face="Times New Roman">圆二色谱中,</FONT>有时候在吸收最大值处θ=0, 有时确实峰的最大处. 还望各位高手教我,都郁闷很长时间了.
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以前做食品添加剂开发。现在想转为化工。?
以前做 食品添加剂 开发。现在想转为化工。自感还行。 不知哪个企业肯收留,注意。就在河北。哈哈。
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压缩机的frame rating?
什么是 压缩机 的frame rating? 记得一个压缩机电机功率500kW+ 结果frame rating 1000kW+ 这代表什么呢
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简介
职业:赛得利(江西)化纤有限公司 - 设备工程师
学校:湖南石油化工职业技术学院 - 石化工程系
地区:陕西省
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