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给排水工程师
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烟囱内的压力分布? 那我们可以合作啊,您有资&# ... 已经加了微信了 还请多指教查看更多
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如何判定是不是压力容器? 看看名牌。上面的学习了查看更多
电解槽进槽碱液温度? 我们有一套系统是北化机的电解槽,槽温控制在88度左右,(在满负荷的槽温)查看更多
ADA脱硫? 该工艺是钠为碱源,a.d.a为催化剂并在脱硫液中添加适量的偏钒酸钠和酒石酸钾的湿式氧化硫工艺,脱硫可达到很高的效率。国内比较普遍应用在城市(民用)煤气气源厂中,本工艺的弱点一是脱硫废液处理问题,国内工业化装置采用的是提盐工艺,但流程长、操作复杂、能耗高、操作环境恶劣、劳动强度大、所得盐类产品如硫氰酸钠、硫代硫酸钠品位不高,经济效益差。二是硫黄产品收率低、纯度不高,且为保证脱硫需外加碱(碳酸钠),碱耗大,运行成本高。改良a.d.a脱硫工艺近些年已较少被采用了。建议可考虑一下目前应用较多的催化剂。可进一步交流qq596225733 改良ada半水煤气脱硫装置的技术改造 石修国 董道涛 (青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司 ,青岛平度266000) 青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司(原平度化肥厂)现有合成氨醇14×104t/a、尿素14×104t/a的生产能力,脱硫前半水煤气h2s含量1.4~2.0g/m3。脱硫装置的设计能力为合成氨8×104t/a,半水煤气为28000nm3/h。采用改良ada法脱硫工艺,公司合成氨生产规模扩大至14×104t/a,脱硫塔通过气量已达到50000nm3/h,要保证脱硫正常运行,需要对系统加以扩建改造。另一方面,改良ada法运行多年一直存在脱硫效率偏低和堵塔现象,脱硫后h2s含量亦呈周期性超标,影响合成氨生产。在现有装置不变的情况下,为了提高生产能力,改用东北师大研发的“888”脱硫技术及脱硫催化剂。在装置不变的情况下提高了生产能力。 1 主要设备一览 主要相关设备如下: 脱硫塔 ø4200×3320 1 格栅填料,填料总高15米。v=410m3 再生槽 ø 9500/8500×6000 1 v=4300m3 贫液槽 ø 4200×5500 1 v=87m3 富液槽 ø 4500×5500 1 v=87m3 贫液泵 q=420m3/h 2 贫液泵 q=790m3/h 1 富液泵 q=485m3/h 3 富液泵 q=720m3/h 1 罗茨风机 q=346m3/h 3 罗茨风机 q=160m3/h 1 罗茨风机 q=116m3/h 2 2 ada脱硫催化剂使用情况 脱硫催化剂变更前,公司长期使用传统的改良ada法脱硫工艺,其相关运行参数: 半水煤气流量 5×104nm3/h 半水煤气温度 22-35℃ 溶液循环量 900-940m3/h 气液比液气比 50l/ nm3 脱硫前h2s含量 1.4-2.0g/nm3 脱硫后h2s含量 85mg/nm3 v2o5加入量 10kg/d 脱硫效率 94% 当脱硫塔处理半水煤气数量达到5×104nm3/h时,脱硫过程出现一系列问题,主要有以下几个方面: (1)脱硫塔堵塔现象极为频繁。 2003年扒填料清塔三次,2004年上半年扒塔两次,四层填料段单层压差最高达10kpa以上。每次清塔耗费大量人力、物力和财力,严重影响企业的经济效益。 (2)硫泡沫不稳定,硫回收率偏低。 自2004年4月份,脱硫液再生状况不良,泡沫面积小,持续时间较长,硫回收率仅维持在50~60%之间。 (3)气体净化度不稳定,严重影响相关工序的正常生产。 脱硫后的h2s含量多在85mg/nm3以上,最高达到180mg/nm3.直接导致压缩机一段活门堵塞,影响打气量,另外还影响中温变换催化剂活性,造成变换耗蒸汽量增加,触媒使用寿命缩短。 我们经初步分析,认定ada脱硫法存在以下几个方面不足: (1)改良ada法对溶液ph值要求十分严格。提高ph值虽然对h2s的吸收有利,但对于ada-钒酸钠溶液与硫氢化物之间的比反应速率的影响是不利的。随着ph值升高,硫氢化物的反应速率将大幅度降低。因此要选择合适的溶液ph值要做到两者兼顾,难度较大。 (2)另外,脱硫溶液是良好的微生物培养剂,当硫氰化物含量降低,微生物会导致碱耗大增,溶液起泡,浮硫困难甚至粘性硫堵塞等操作问题。 3“888”脱硫催化剂使用状况 针对上述几个方面的问题,决定放弃使用改良ada法。先后试用了两种脱硫催化剂替代ada,效果均不理想,最终我们选定东北师大的“东狮”牌“888”脱硫催化剂及相关脱硫技术,于2004年7月份投入使用,相关参数见表1,表2。 表1更换催化剂后脱硫塔工艺参数 表2 脱硫液成分分析 项 目 单位 运行数据 半水煤气流量 半水煤气温度 溶液循环量 气液比 脱硫前h2s 脱硫后h2s 脱硫效率 “888”加入量 na2co3加入量 脱硫液总量 nm3/h ℃ m3/h nm3/h g/nm3 mg/nm3 % kg/d kg/d m3 5×104 22-35 800-900 56 1.5-2.0 40 98 2 300-600 400 溶液成分 单位 含 量 总碱 碳酸钠 碳酸氢钠 ph值 悬浮硫 硫代硫酸钠 n g/l g/l g/l g/l 0.4-0.5 3.0-5.5 28-35 8.46-8.6 0.1-0.6 2-8 注:“888”含量的分析结果由于受原溶液中的ada的影响,数值不具代表性,故其含量数值未列入表中。 “888”催化剂投入使用后,原来脱硫系统存在的许多问题逐步得以缓解或解决。从实际运行状况来看,“888”催化剂具有以下几方面优点。 (1) 堵塔次数减少,填料上粘着物较ada法硬度降低,较易清除。 2004年下半年排除设备因素及其它因素影响,仅清塔一次,且填料上粘附物硬度及附着力均有不同程度的降低,较易清除。 (2)硫泡沫比较稳定,硫回收率有所提高。 自2004年7月份使用“888”催化剂替代ada催化剂以来,随着溶液中“888” 浓度的不断提高,硫泡沫日趋稳定,改变了原来泡沫稀薄,甚至长时间无泡沫的现象。 (3)脱硫效率由94%提高到98%以上,塔内积硫减少。 (4)脱硫后h2s含量大幅度降低,由原来的85mg/nm3降到40mg/nm3以下,使原来因脱硫后h2s含量高引发的一系列问题得以有效解决。 4 经济效益分析 (1)催化剂的使用费用与原来的ada法基本持平,不予计算。 (2)堵塔次数减少,照以往经验,每年可少停车清塔2次,仅此一项,创效益20万元/年。 (3)压缩机活门硫堵问题得以缓解,压缩机有效打气量提高0.2%,此项经济效益达8万元/年。 (4)变换蒸汽耗量较原来降低1.5%,每年仅此一项,创经济效益6万元。 综上所述,半脱装置改造以后,无论在运行效果还是经济效益方面都是比较合算的。当然,我们使用“888”催化剂只有半年时间,相关运行方面的某些特点仍需进一步总结。查看更多
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以下化合物会不会互变异构,核磁中会否有体现? 兄弟,你这个化合物的酸性估计和醋酸有得一拼了。ch连两个羰基,一个氰基你想想是什么概念? 可以考虑一下会不会部分成盐了?烯醇化是百分之百的。 查看更多
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气化段需要扫流型角阀和套筒阀吗? 这个扫流型角阀有下列要求: 高压闪蒸液位,介质为黑水 cf8内腔耐磨处理,阀芯阀座316l+wc 查看更多
看书累,做题废? 压力山大啊。查看更多
关于LI 和LIC 的问题? 确实有问题,但不是li,应该是la,如果是lic的话,图纸不可能只画到lic就结束了,后面必须要连接所控制目标,像控制进出口阀门的开关啊查看更多
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简介
职业:山东齐德生物医药有限公司 - 给排水工程师
学校:滨州技术学院 - 化学化工系
地区:吉林省
个人简介:我们破灭的希望,流产的才能,失败的事业,受了挫折的雄心,往往积聚起来变为忌妒。查看更多
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