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给排水工程师
2011年注册专业第二天下午第5题? 在逆流操作的真料塔中,用纯溶剂吸收某气体 混合物 中的有害成分。已知平衡关系为Y=2X,操作液气比L⁄V=2,入塔气相浓度为0.008(摩尔分数),出塔液相浓度为0.0035(摩尔分数)。哪改用 板式塔 ,所需理论板数为下列哪个数值? 答:根据 吸收塔 操作线方程 Y=L/V *X +(Y1-L/V *X1) Y1=0.008/(1-0.008)= 0.00806 X1=0.0035/(1-0.0035) = 0.00351 X2=0, L/V = 2 Y2=0+(0.00806-2*0.00351) = 0.00104 Nog=(Y1-Y2)/deltaYm deltaYm=[(Y1-Y1*)-(Y2-Y2*)]/ln[(Y1-Y1*)/(Y2-Y2*)] Y1*=mX1=2*0.00351 = 0.00702 Y2*=0 deltaYm=0 ?? 算不下去了,求高手 查看更多 6个回答 . 2人已关注
哪里能买到08Cr2AlMo和09Cr2AlMoRE两种钢的试样啊? 想做腐蚀实验,不知哪里能买到08Cr2AlMo和09Cr2AlMoRE这两种钢的试样?用作电化学和挂片实验 查看更多 3个回答 . 4人已关注
污水曝气池溶氧仪问题? 我们这污水站曝气池安装了两台E+H出产的 溶氧仪 使用寿命一直不怎么好,探头表面经常附着曝气池加入的 絮凝剂 ,探头罩及 电解液 更换频繁 大家给想想办法是更换仪表还是怎么办,在这里先谢谢了 查看更多 4个回答 . 4人已关注
为何第一套DMTO工业化装置不是在陕西,而是在内蒙古包头 ...? 当初陕西省政府组织了山西新兴美化工科技公司,该公司与大连化物所合作、加上洛阳石化工程公司合作,进行了DMTO的工业试验。貌似最初三方承诺(不知道是对政府承诺,还是对谁承诺,在PPT中看到的,见DMTO技术的工业试验相关介绍 :http://www.docin.com/p-532172764.html)陕西省建成国内第一套装置,并给与优惠。按理说,陕西方面花了精力去搞工业试验,应该乐意建工业化装置才对呀。 那么为何国内第一套工业化装置是在内蒙古包头呢?由神华集团建成的,而不是陕西省某些煤化工企业建成? 不知道我问的是否恰当,请叫一下各位。查看更多 11个回答 . 2人已关注
03G101-1结构工程平面表示法超清晰版? 本人有超清晰版本的平面表示方法图集,适合打印,因内容较大,无法上传,需要的朋友可以留下邮箱号码。查看更多 2个回答 . 3人已关注
高温热管换热器的研究与工业应用? 高温 热管换热器 的研究与工业应用查看更多 0个回答 . 2人已关注
健康与职业卫生版11月7日每日一投(快来哈!动动手指, ...? 健康与职业卫生版11月7日每日一投(快来哈!动动手指,投票多多,奖励多多,您不来就亏啦) 劳动者在预防职业病时应尽的义务您认为有哪些 查看更多 0个回答 . 5人已关注
专业考试天大版7-17答案值得商榷。? 答案A对应 测试 气体压力,答案D对应测定液体压力,题干所问不够确定,答案值得商榷。查看更多 0个回答 . 5人已关注
60万吨焦化酸洗塔设计计算? 谁有60万吨焦化酸洗洗氨塔的设计计算?求前辈指点。谢谢! 查看更多 1个回答 . 3人已关注
什么岗位的会用ASPEN/PROII? 一般是设计工作用的多一些。查看更多 8个回答 . 4人已关注
CADworx ,布管问题、。。? 有个 DN3400 的 除尘管道。不弄不了啊。。提示 管规范什么的。。。 还有 这样的 弯管如何弄啊。。 表示的不太形象。反正弯管处不是平滑的 是 折的。查看更多 2个回答 . 3人已关注
谁有十万原油罐的工艺流程图或平面图? 谁有十万原油罐的工艺流程图或平面图查看更多 3个回答 . 1人已关注
贫、富胺液流速对管线腐蚀的问题? 贫、富胺液对管线的流速有要求吗?过低会不会腐蚀加剧?查看更多 5个回答 . 4人已关注
停工热氢带油的问题? 柴油 加氢装置停工热氢带油的温度是多少度?查看更多 8个回答 . 3人已关注
CFD 建模用哪个比较好? 听说ICEM 不是很好学啊 我觉得是教材少啊查看更多 6个回答 . 2人已关注
管式空气预热器振动原因分析及其处理方案? 管式空气预热器振动原因分析及其处理方案 日期:2006-3-28 14:53:04 来源:来自网络 查看:[ 大 中 小 ] 作者:不详 热度: 344 揭 钊 (茂名热电厂,广东 茂名 525011 ) 【摘 要】针对 锅炉管 式空气预热器在改造安装后,在试运行时管式空气预热器产生强烈振动,文章通过对管式空气预热器产生振动的原理进行分析,提出了三种处理方案。   【关键词】管式空气预热器;振动原因分析;处理方案 【中图分类号】 TM621.2 【文献标识码】 A 【文章编号】 1008-1151(2006)02-0128-02 一、前言   茂名热电厂建于 1958 年,锅炉设备为两台 220t/h 和两台 410t/h 的 燃油锅炉 ,到了 20 世纪末,油价不断上升,为了降低发电成本,茂名热电厂发展水煤浆应用技术,以煤代油,推广洁净燃料水煤浆燃料。于 2001 ~ 2002 年先后把两台 220t/h 燃油炉(空气预热器为管式)改为燃水煤浆、油两用炉,成为国家级水煤浆燃烧发电的示范基地。于 2004 年,又把 #3 炉为 WGZ410/100-3 型燃油炉改烧水煤浆,为保证锅炉的出力,进行了锅炉炉膛扩容,降低炉膛热负荷等技术改造,尾部回转式预热器改为管式预热器。炉改安装施工完,进行了锅炉的风压和冷态试验,在试验过程中,当 送风机 的调节档板开到 40% 时,管式空气预热及其入口风道出现了较为剧烈的振动,风机无法继续升负荷。随着送风机负荷的升高,管式空气预热器振动加剧,被迫进行管式空气预热器防振改造处理。   二、原因分析   本次改造的管式空气预热器结构布置分为高、低温两级,低温段又分为上、下两段,均采用错列光管束立式布置。预热器剧烈振动时,甲、乙两侧送风机调节档板开度 35% ,甲送风机:电流 41.9A, 风机出口压力 1810Pa, 风量 18 万立方米;乙送风机:电流 37.2A, 风机出口压力 1087Pa ,风量 15 万立方米。根据现试运情况及测试数据,振动剧烈,振动声音很大。   在管式空气预热器中,当汽流横向绕流管束时,卡门涡街的交替脱落会引起风声响效应,因为卡门涡流的交替脱落会引起空气预热器中气柱的振动。当漩涡的脱落频率( fk )与管箱的声学驻波振动频率(或称气室固有频率 fK )相重合时,会诱发强烈的管箱声学驻波振动,产生很大的噪声,造成空气预热器管箱的激烈振动。   卡门涡流频率    fK=StV/d 式中: St——— 斯特罗哈数 V——— 空气进入空预器速度 D——— 管子的直径    气室固有频率    fc=    式中: C——— 谐波的阶次( C=1 , 2 , 3 , …… )    T——— 气流平均温度( K )    L——— 气室宽度( m ) 当 C=1 时,气室固有频率称为基本频率,以 f 表示。 管式空气预热器的声学共振过程是锅炉机组升负荷时,卡门涡流频率逐渐接近于气室固有频率,首先在锅炉低负荷时可能重合,由于激发能还不足以产生强烈的振动,随着锅炉负荷的增加,使空气预热器产生强烈的振动,并发出噪声,导致于设备疲劳破坏和锅炉机组被迫被迫降负荷运行。由于气流振动是多阶次的,卡门涡流频率和气室固有频率可能在一次阶波上重合,也可能在较高阶波上重合。   三、处理方法 管式空气预热器的声学共振的消除方法一般有下述三种:   方法一:圆管改为流线型或螺旋肋片式管子,消除卡门涡流效应。这将引起制造成本等一系问题。   方法二:改变管子节距,使 St 系数增或减,从而改变卡门涡流频率。实际难以实现。   方法三:提高气室固有频率,加装消振隔板将气室分成几个空腔,提高振风量,避免声学共振。   根据茂名热电厂家 #3 炉安装情况,采用方法三是简易可行的。   管式空气预热的防振设计是按照气室的固有频率的基本频率( f )在所有的锅炉负荷内都大于卡门涡流频率来选择气室的宽度。故管式空气预热器的防振必要条件为 : fc > m.·fk   式中: fc——— 气室固有频率 fk——— 卡门涡流频率 m——— 储备系数,错列管束,取 1.5 。 1. 现低温段下部管箱为错列布置:查得 St=0.5   进入空预器速度 V=7.3m/s   管子的直径 d=0.04m   则: fk=0.5×7.3 / 0.04=91.25    m·fk=1.5×91.25=136.88   管箱宽度 L=5.96m   管箱进口处: T1=273+25=298K    f1= = =28.96   管箱出口处: T2=273+105=378K    f2= = =32.62   根据以上计算 , 所有管箱单元均未满足管式空气预热器振动必要条件 fc > m·fk, 故应加装防振隔板 , 将气室分成几个腔 , 以提高气室的固有频率。   若加装隔板数为 n ,则应满足( n+1 ) ·f > m·fk=136.88   对管箱进口: n1 > m·fk / f1 - 1=136.88 / 28.96 - 1=3.72 (取整数为 4 )   对管箱出口: n2 > m·fk / f2 - 1=136.88 / 32.62 - 1=3.19 (取整数为 4 )   为确保管式空气预热器的防振必要条件 fc > m·fk ,采用 n=5 ;即低温段下部两组多加装防振板 5 块,加装隔板须取掉部分钢管,排烟温度有所提高,经计算会造成锅炉效率下降 0.03% ,影响较小。 1. 现低温段上部管箱为错列布置:查得 St=0.5   进入空预器速度 V=5.9m / s   管子的直径 d=0.04m   则 fk=0.5×5.9 / 0.04=73.75    m·fk=1.5×73.75=110.63   管箱宽度: L=5.96m   管箱进口处: T1=273+105=378K f1= = =32.62 管箱出口处: T2=273+183=456K f2= = =35.83   根据以上计算 , 所有管箱单元均未满足管式预热器的防振必要条件 fc > m·fk, 故应加装防振板 , 将气室分几个腔,以提高气室的固有频率。   若加装隔板数为 n, 则应满足( n+1 ) ·f > m·fk=110.63   对管箱进口: n1 > m·fk / f1 - 1 = 110.63 / 32.62 - 1 = 2.39 (取整数为 3 )   对管箱出口: n2 > m·fk / f2 - 1=110.63 / 35.83 - 1=2.09 ( 取整数为 3)   为确保管式空气预热器的防振必要条件 fc > m·fk ,采用 n=3, 即低温段上部管箱加装防振隔板 3 块。 2. 高温段管箱为错列布置;查得 St=0.5   进入空预热速度 v=8.1m / s 管子的直径 d=0.04m   则 fk=0.5×8.1 / 0.04=101.25    m·fk=1.5×101.25=151.88   管箱宽度 L=5.96m.   管箱进口处; T1=273 + 183=456K    f1= = =35.83   管箱出口处; T2=273 + 339=612K    f2= = = 41.51 根据以上计算,所有管箱单元均未满足管式空气预热器的防振必要条件 fc > m·fk ,故应加装防振板,将气室分成几个腔,以提高气室的固有频率。 若加装隔板数为 n ,则应满足( n+1 ) ·f > m·fk=151.88 对管箱进口: n1 >m · f k /f 1 - 1=151.88 - 1=3.24( 取整数 4) 对管箱出中: n2 > m·fk / f2 - 1=151.88 / 41.51 - 1=2.66( 取整数为 3) 为确保管式空气预热器的防振必要条件 fc > m·fk ,采用 n=4 ,即加装防振隔板 4 块。 根据计算结果,在空气预热器低温段下部每组加装防防振板 5 块,低温段上部加装防振板 3 块,高温段每组加装防振板 4 块。改造后启动风机试,风机档板开度 100% ,管式空 气预热器振动及噪音正常,达到预期效果。   四、结语    1. 卡门涡流是产生管式预热器振动的主要原因。    2. 为消除管式预热器的振动,加装防振隔板的处理方法是十分必要的,也是可行的。改造成功至今已一年多了,期间运行正常,效果非常好,为机组安全、多发电作出了贡献。 【参考文献】 [1] 电站锅炉空气预热器 [M]. 中国电力出版社, 2002. 日期:2006-3-28 14:53:04 来源:来自网络 查看:[ 大 中 小 ] 作者:不详 热度: 344 揭 钊 (茂名热电厂,广东 茂名 525011 ) 【摘 要】针对锅炉管式空气预热器在改造安装后,在试运行时管式空气预热器产生强烈振动,文章通过对管式空气预热器产生振动的原理进行分析,提出了三种处理方案。   【关键词】管式空气预热器;振动原因分析;处理方案 【中图分类号】 TM621.2 【文献标识码】 A 【文章编号】 1008-1151(2006)02-0128-02 一、前言   茂名热电厂建于 1958 年,锅炉设备为两台 220t/h 和两台 410t/h 的燃油锅炉,到了 20 世纪末,油价不断上升,为了降低发电成本,茂名热电厂发展水煤浆应用技术,以煤代油,推广洁净燃料水煤浆燃料。于 2001 ~ 2002 年先后把两台 220t/h 燃油炉(空气预热器为管式)改为燃水煤浆、油两用炉,成为国家级水煤浆燃烧发电的示范基地。于 2004 年,又把 #3 炉为 WGZ410/100-3 型燃油炉改烧水煤浆,为保证锅炉的出力,进行了锅炉炉膛扩容,降低炉膛热负荷等技术改造,尾部回转式预热器改为管式预热器。炉改安装施工完,进行了锅炉的风压和冷态试验,在试验过程中,当送风机的调节档板开到 40% 时,管式空气预热及其入口风道出现了较为剧烈的振动,风机无法继续升负荷。随着送风机负荷的升高,管式空气预热器振动加剧,被迫进行管式空气预热器防振改造处理。   二、原因分析   本次改造的管式空气预热器结构布置分为高、低温两级,低温段又分为上、下两段,均采用错列光管束立式布置。预热器剧烈振动时,甲、乙两侧送风机调节档板开度 35% ,甲送风机:电流 41.9A, 风机出口压力 1810Pa, 风量 18 万立方米;乙送风机:电流 37.2A, 风机出口压力 1087Pa ,风量 15 万立方米。根据现试运情况及测试数据,振动剧烈,振动声音很大。   在管式空气预热器中,当汽流横向绕流管束时,卡门涡街的交替脱落会引起风声响效应,因为卡门涡流的交替脱落会引起空气预热器中气柱的振动。当漩涡的脱落频率( fk )与管箱的声学驻波振动频率(或称气室固有频率 fK )相重合时,会诱发强烈的管箱声学驻波振动,产生很大的噪声,造成空气预热器管箱的激烈振动。   卡门涡流频率    fK=StV/d 式中: St——— 斯特罗哈数 V——— 空气进入空预器速度 D——— 管子的直径    气室固有频率    fc=    式中: C——— 谐波的阶次( C=1 , 2 , 3 , …… )    T——— 气流平均温度( K )    L——— 气室宽度( m ) 当 C=1 时,气室固有频率称为基本频率,以 f 表示。 管式空气预热器的声学共振过程是锅炉机组升负荷时,卡门涡流频率逐渐接近于气室固有频率,首先在锅炉低负荷时可能重合,由于激发能还不足以产生强烈的振动,随着锅炉负荷的增加,使空气预热器产生强烈的振动,并发出噪声,导致于设备疲劳破坏和锅炉机组被迫被迫降负荷运行。由于气流振动是多阶次的,卡门涡流频率和气室固有频率可能在一次阶波上重合,也可能在较高阶波上重合。   三、处理方法 管式空气预热器的声学共振的消除方法一般有下述三种:   方法一:圆管改为流线型或螺旋肋片式管子,消除卡门涡流效应。这将引起制造成本等一系问题。   方法二:改变管子节距,使 St 系数增或减,从而改变卡门涡流频率。实际难以实现。   方法三:提高气室固有频率,加装消振隔板将气室分成几个空腔,提高振风量,避免声学共振。   根据茂名热电厂家 #3 炉安装情况,采用方法三是简易可行的。   管式空气预热的防振设计是按照气室的固有频率的基本频率( f )在所有的锅炉负荷内都大于卡门涡流频率来选择气室的宽度。故管式空气预热器的防振必要条件为 : fc > m.·fk   式中: fc——— 气室固有频率 fk——— 卡门涡流频率 m——— 储备系数,错列管束,取 1.5 。 1. 现低温段下部管箱为错列布置:查得 St=0.5   进入空预器速度 V=7.3m/s   管子的直径 d=0.04m   则: fk=0.5×7.3 / 0.04=91.25    m·fk=1.5×91.25=136.88   管箱宽度 L=5.96m   管箱进口处: T1=273+25=298K    f1= = =28.96   管箱出口处: T2=273+105=378K    f2= = =32.62   根据以上计算 , 所有管箱单元均未满足管式空气预热器振动必要条件 fc > m·fk, 故应加装防振隔板 , 将气室分成几个腔 , 以提高气室的固有频率。   若加装隔板数为 n ,则应满足( n+1 ) ·f > m·fk=136.88   对管箱进口: n1 > m·fk / f1 - 1=136.88 / 28.96 - 1=3.72 (取整数为 4 )   对管箱出口: n2 > m·fk / f2 - 1=136.88 / 32.62 - 1=3.19 (取整数为 4 )   为确保管式空气预热器的防振必要条件 fc > m·fk ,采用 n=5 ;即低温段下部两组多加装防振板 5 块,加装隔板须取掉部分钢管,排烟温度有所提高,经计算会造成锅炉效率下降 0.03% ,影响较小。 1. 现低温段上部管箱为错列布置:查得 St=0.5   进入空预器速度 V=5.9m / s   管子的直径 d=0.04m   则 fk=0.5×5.9 / 0.04=73.75    m·fk=1.5×73.75=110.63   管箱宽度: L=5.96m   管箱进口处: T1=273+105=378K f1= = =32.62 管箱出口处: T2=273+183=456K f2= = =35.83   根据以上计算 , 所有管箱单元均未满足管式预热器的防振必要条件 fc > m·fk, 故应加装防振板 , 将气室分几个腔,以提高气室的固有频率。   若加装隔板数为 n, 则应满足( n+1 ) ·f > m·fk=110.63   对管箱进口: n1 > m·fk / f1 - 1 = 110.63 / 32.62 - 1 = 2.39 (取整数为 3 )   对管箱出口: n2 > m·fk / f2 - 1=110.63 / 35.83 - 1=2.09 ( 取整数为 3)   为确保管式空气预热器的防振必要条件 fc > m·fk ,采用 n=3, 即低温段上部管箱加装防振隔板 3 块。 2. 高温段管箱为错列布置;查得 St=0.5   进入空预热速度 v=8.1m / s 管子的直径 d=0.04m   则 fk=0.5×8.1 / 0.04=101.25    m·fk=1.5×101.25=151.88   管箱宽度 L=5.96m.   管箱进口处; T1=273 + 183=456K    f1= = =35.83   管箱出口处; T2=273 + 339=612K    f2= = = 41.51 根据以上计算,所有管箱单元均未满足管式空气预热器的防振必要条件 fc > m·fk ,故应加装防振板,将气室分成几个腔,以提高气室的固有频率。 若加装隔板数为 n ,则应满足( n+1 ) ·f > m·fk=151.88 对管箱进口: n1 >m · f k /f 1 - 1=151.88 - 1=3.24( 取整数 4) 对管箱出中: n2 > m·fk / f2 - 1=151.88 / 41.51 - 1=2.66( 取整数为 3) 为确保管式空气预热器的防振必要条件 fc > m·fk ,采用 n=4 ,即加装防振隔板 4 块。 根据计算结果,在空气预热器低温段下部每组加装防防振板 5 块,低温段上部加装防振板 3 块,高温段每组加装防振板 4 块。改造后启动风机试,风机档板开度 100% ,管式空 气预热器振动及噪音正常,达到预期效果。   四、结语    1. 卡门涡流是产生管式预热器振动的主要原因。    2. 为消除管式预热器的振动,加装防振隔板的处理方法是十分必要的,也是可行的。改造成功至今已一年多了,期间运行正常,效果非常好,为机组安全、多发电作出了贡献。 【参考文献】 [1] 电站锅炉空气预热器 [M]. 中国电力出版社, 2002. 查看更多 2个回答 . 1人已关注
氯水可否用于除氨工艺? 离子膜 生产过程中,氯氢处理工段中氯气 洗涤塔 中的 氯水 能否用于一次盐水除氨工艺(我公司原工艺是用次钠除氨),同类行业有无采用氯水除氨工艺。望各位大侠多提建议!查看更多 9个回答 . 1人已关注
漂白塔及其附属设备有没有相关国标? 如题所示,想要知道造纸行业中漂白塔及其相关设备有没有相关标准?有的话是哪些?谢谢各位前辈了 查看更多 1个回答 . 3人已关注
求北京康吉森自动化工程部的人员电话号码? 有谁了解北京康吉森自动化有限公司啊?我需要他们工程部的人员电话号码查看更多 0个回答 . 1人已关注
管程循环水和壳程有机物换热,壳程有机物热阻占总热阻的 ...? 管程循环水和壳程有机物换热,壳程有机物热阻占总热阻的比例多大为最佳? 有没有这方面的解释? 谢谢 查看更多 2个回答 . 1人已关注
简介
职业:天津开发区国隆化工有限公司 - 给排水工程师
学校:曲阜师范大学 - 东方语言文化学院
地区:安徽省
个人简介:是我最爱的猪,可我却不是他最爱的猪婆。查看更多
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