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Aspen plus和HYSYS能否模拟气液固三相平衡系统?
只能说可以的 具体没有做过
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难度、技术水平最高的装置?
请教各位朋友,目前在炼化领域技术含量、难度最高、最复杂的是什么装置?
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请问哪位达人有南海胜利号FPSO的具体统计数据?
小弟,简单的参数见附件,详细的没有:)
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当生产中发生火灾时,电缆烧断时,ESD,SIS系统还能起到 ...?
如果设计为故障安全型死没有问题的 现场电磁阀失电联锁
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化学学科
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催化裂化微信群?
催化六年经验希望能有人邀请进群多认识朋友多学习 。微信zl171543256
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请问1000A电流应当选用多大电缆(380V)?
如此高的电流,为啥不考虑选择高压电机。
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我说有道理吗?
如果实测变压器输出电压是400v,对30v电压降只要满足电机电压是370v,电机是可以运行的,但线路损耗比较大,不经济。
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煤化工成败的真正原因?
“煤质对路则成”,道出了因煤而异、根据原料选择工艺路线的必要性;“管理规范则顺”,则说明项目规范运行的必要性。楼主确实道出了其中的真情。
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液碱对设备腐蚀问题!?
分享下个人经验 碱罐的防腐现在确实没有好的办法,目前我们公司使用浓度32%离子膜液碱,主要采用外部每年涂沥青漆,内部一般都没有进行处理,泵采用铁泵或不锈钢泵
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谁有关于脱硫废液处理的办法?
谁有关于脱硫废液处理的办法
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说・吧
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煤气净化技术交流区招聘实习斑竹(长期有效)?
1、论坛uid:601751 2、论坛用户名: 博天 3、期待就职:低温甲醇洗或硫回收 你好,能否发一张净化低温甲醇洗六塔操作的dcs图?
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工艺技术
,
已知氨产量如何计算一个班活塞式压缩机的实际打气量?
实际上,吨耗半水煤气在3200~3400之间,先看看你家的跑冒滴漏如何,再看看你家合成和压缩的防空量如何,再确定(即估计)你家的吨氨半水煤气耗。由此就可确定大约的高压机打气量。
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求助 碱洗塔加入碱量问题?
负荷降低,酸洗气体总量也减少,补碱量当然可以减少,控制各段碱浓度在正常范围。另外,各碱段循环量要保证最低的循环量,循环量不能过低,过低的话,就可能造成偏流。
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化学学科
,
焦炉煤气制甲醇的电耗?
你们那里空分和合成气压缩机是电机还是汽轮机?
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化学学科
,
焦炉煤气制甲醇;转化岗位?
型号是 上部:z205 下部:cn-20 明天我问下是哪出的
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氯离子的浓度转换问题?
一般说是25ppm,是溶液吧
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工艺技术
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调度应该处于什么岗位?操作岗?管理岗?
那要看具体的人了,要是责任心不强,业务不熟练,沟通能力弱,那充其量就是个接线员。
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化学学科
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催化裂化各种产品的氢含量?
谢谢,能告诉我一下各种产品的碳氢比吗?我自己懒得算了,呵呵
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工艺技术
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装置不正常操作及事故案例交流?
不正常操作或事故案例名称:芳烃抽提装置停仪表风 目的:准确处理仪表停风事故 原因简析: 1、供风车间设备问题 2、人为停仪表风 3、各流控、界控、压控均失灵无法调节 解决办法: 1、联系,报警 立即查清原因 向班长或车间汇报 立即联系生产调度确定恢复时间 2、抽提分离装置改循环 混芳改回抽提原料罐d-601 关闭去d-701手阀 确认混芳回d-601 抽余油改回抽提原料罐d-601 关闭抽余油出装置阀 确认抽余油回d-601 打开d-701循环线 关闭去苯罐阀,苯产品回d-701 确认苯改循环流程正确无误 3、抽提分离装置停工 停p-601,抽提塔停止进料。 关闭控制阀fc-302 关闭控制阀fc-302手阀停止贫溶剂入塔。 关闭返洗泵出口去抽提塔阀,返洗液改去原料罐。 关闭控制阀fc-304 关闭控制阀fc-304手阀。 关闭e-603管程出入口阀,塔底停止加热。 关闭e-605管程出入口阀,塔底停止加热。 关闭抽空器入口,打开放空阀 关闭抽空器蒸汽 停p-604。 停p-607。 停汽提塔、回收塔空冷 停p-606 停p-610,汽提水停去回收塔 停p-609 停p-605 停p-608 停白土塔进料泵p-701 注意白土塔压力pi-401 关闭白土塔底出口阀,白土塔保压 关闭白土塔顶入口阀,白土塔切除 停苯塔顶空气冷却器a-701 苯侧线控制阀fc-404全开 回流控制阀fc-402全开 停苯塔回流泵p-703 打开去e-609壳程入口手阀及出口去d-701循环线手阀 全开苯塔底控制阀lc-401
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化学学科
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化工车间屋面的彩钢板被硫酸蒸气腐蚀的解决办法?
这就是一个广告.
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简介
职业:通标标准技术服务有限公司 - 化工研发
学校:曲阜师范大学 - 孔子文化学院
地区:湖南省
个人简介:
既然选择,何来的后悔。
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