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搞空分的兄弟姐妹们,冒个泡!!!?
在林德2万空分装置工作6年,希望与论坛内更多的专业人士交流学习。
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工艺技术
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沉淀法白炭黑讨论(凡参与者,奖励财富10点)?
硅酸钠硫酸法比较多,晶体颗粒300微米左右,但是其过滤后的含水率到达80%,如能找到一过滤设备 降低其含水率 ... 现在是采用热风干燥系统
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工艺技术
,
煤化工中气化和净化技术的讨论?
个人感觉只要有气化后面肯定就会有净化。气化的方式有很多种,不同的造气方式可以产出不同的气体成分,然后根据后系统的生产需要选择不同的净化方法。净化和气化只要学好一方面就可以了,当然两方面都懂就更好了 。
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关于热管的一点疑问?
此种板式预热器与普通的板式换热器不同,结构差别较大,虽然也是由板片构成,但板片波纹形状根据烟气特性来设计,焊接而成。
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聚丙烯有味道的原因?
主要是脱硫效果不好,硫含量超标,催化剂部分中毒失活,产品有臭味,我们厂经历过
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陶瓷膜通量的问题?
楼上正解,可以很透明的说,发酵液处理用的国产陶瓷膜90%是50nm的超滤膜,200nm孔径为微滤膜范畴对蛋白截留率低,在超滤膜技术不成熟时有所应用(或用在蛋白含量不高的发酵液处理)。 除常见氨基酸、头孢、红霉素外,陶瓷膜设计通量一般依据小试数据。
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Aspen adsorption资料汇总?
感谢楼主分享资源 而且楼主的陈述倍感亲切
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#adsorption
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煤化工行业比较权威的期刊杂志?
这个就很多了,大氮肥、中氮肥、化学工业、化工设计通讯、煤化工等,具体可以百度下,稿费的问题就看文章的质量了。
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安全环保
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湿法脱硫工艺,哪一种最成熟?
下载后,除了题目,其他一个字也看不清楚啊! 两篇文章,下载后删除
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哪个高校的冶金工程专业实力最强?
从找工作的难易程度来看,北科在钢铁方面优势巨大,东北大学次之,但在有色方面,中南大学还是难以超越的,其次是东北大学。
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柴油管线的防冻问题?
我觉得纯粹接收的话,可以采用楼上观点,用氮气进行管线顶空。但是,假如再有别的用途,还必须进行保温,并进行电伴热处理,最好是防爆型的。
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化学学科
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汽提塔和沸腾床开停车时是否有杂子数超标的情况出现?
沸腾床确实有这个缺点 开车需要铺床层 会造成杂质粒子超标 汽提塔开好了到不至于
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如何把word或者excel的表给插入到CAD里面?
貌似现在有软件可以导入
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学分析的是不是应该懂工艺或生产原理?
要懂,既然是做分析,既要做出分析结果,也要分析,否则很机械了,只做不分析,也不行,如果想提升自己,还是将自己做出的结果对生产进行分析,
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关于RockWell的问题?
或者可以在这个信号上加个隔离——用继电器做一次信号接力,这样就可以很清楚的看到是现场信号问题,还是系统里面问题,基本可以过滤掉瞬时干扰。
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大家帮忙看下这句话的意思liquid solvent inhibitor?
试一下: 在相应环境温度最低时,加热盘管的尺寸应能够保证内部液态溶剂阻聚剂的温度在40摄氏度。
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化学学科
,
工艺技术
,
甲醇合成原始开车资料?
开车前准备工作 本工序处于原始开车,须另外制定方案进行管道、[wiki]设备[/wiki]、吹除,单体试车、气密性试验,合成塔壳程及汽包清洗、试漏、触媒装填、联动试车等工作。若检修后再开车,则应针对具体情况作完上述有关工作后,再行开车。 1.检查安全设施是否齐全,如氧呼吸器、过滤式面具、灭火器等。 2.通知维修人员检查本工序所属电仪设备,使电、仪设备处于备用状态,检查dcs系统运行情况,调校正常。 3.检查所属管道、设备是否完整,保温、防腐是否完成,[wiki]阀门[/wiki]是否灵活,并应在阀杆上涂抹黄油,使所有阀门处于安全开车的位置。 4.检查安全阀是否校正就位,安全阀上是否有铅封,确认启跳整定值。 5.检查所属仪表是否齐全完好,调节系统是否灵活可靠。 6.通知分析人员作好合成工序开车的各项分析准备。 7.公用工程准备就绪,如循环水、脱盐水、电、低压蒸汽、中压蒸汽、氮气、仪表空气、还原用转化气等。 8.检查盲板是否在工作位置上,所有的人、手孔是否封闭严密。 9.转[wiki]化工[/wiki]序配好5%左右的磷酸盐溶液备用。 10.准备好备用工具、操作记录本,开车方案经过讨论和批准。 原始开车步骤 ㈠、系统置换 1、空分空压岗位提供“49”品质氮气备用; 2、现场将向本系统充氮的管线盲板导通; 3、现场关甲醇分离器液位调节阀,闪蒸槽液位调节阀的前后切断阀及副线阀; 4、关闭合成系统所有的放空阀、导淋阀、取样阀和排污阀; 5、开合成系统进出口切断阀,关放空阀; 6、以上工作确认无误后,现场开氮气入系统切断阀,向系统充压至0.5mpa; 7、开压缩机出口放空阀,各取样阀及其它排放口,采取间断憋压、排放的方法置换系统中的氧气,直至系统中各取样点等任一处排放口取样分析氧含量≤0.1%; 8、将联合压缩机的副线打开流通几次,并通过循环气压力调节阀置换弛放气系统(当不能向火炬系统排放时,可通过现场放空来排放); 9、高压系统置换合格后,将闪蒸气压力调节阀、甲醇分离器液位调节阀、闪蒸槽液位调节阀的副线打开,进行低压系统的置换(去精馏的阀门关闭),直至系统中的所有排放口取样分析氧气含量≤0.1%为合格。 ㈡、阀门设定 1、现场关循环气压力调节阀pica-1406,甲醇分离器液位调节阀lica-1403,闪蒸槽液位调节阀lica-1405、闪蒸气压力调节阀pica-1407的前后切断阀及副线阀,去转化工序的弛放气切断阀,加[wiki]氢[/wiki]流量调节阀fic-1403前后切断阀及副线阀。 2、主控关pv-1406、pv-1407、lv-1403、lv-1405、lv-1402、fv-1403。 3、关掉所有排放口,将系统(不包括闪蒸槽,将分离器和闪蒸槽之间的液体管道阀门关死)充压到0.6mpa,然后关闭氮气入口切断阀。 ㈢、建立氮气循环 1、通知压缩系统,启动联合压缩机,建立氮气循环,并维持合成塔内气体空速在1000~1500h-1(或维持循环量在31000~46500nm3/h)。 2、当循环气量明显偏低时,开氮气进口阀向系统补充氮气,再关闭氮气切断阀。 ㈣、建立汽包液位 1、现场开汽包安全阀根部阀,现场压力表根部阀。 2、现场开汽包液位调节阀前后切断阀,关汽包压力调节阀前后切断阀及副线阀。 3、关开工喷射器蒸汽入口切断阀,关汽包出口蒸汽切断阀。 4、开汽包放空阀,关汽包、合成塔壳程排污阀。 5、开喷射器导淋,启动空冷器,打开甲醇水冷器冷却器进出口阀门。 6、联系转化工序送锅炉水,主控手动调节lv-1401,建立液位后投入自控。 7、联系开工锅炉送开工蒸汽,暖管备用。 8、通知转化工序启动磷酸盐泵,并调节流量至炉水质量达标。 ㈤、合成触媒的升温还原还原介质:转化工序来转化气 1、现场启动出塔气空气冷却器,同时打开甲醇水冷器循环水进出口蝶阀,通冷却水。 2、待排尽冷凝液后,现场关开工喷射器前导淋,缓慢全开去开工喷射器的开工用中压蒸汽,用喷射器手轮严格控制蒸汽加入量,控制升温速率≤25℃/hr。 3、如果在加热过程中发现开工喷射器振动,可调整喷射器手轮。当合成塔出口温度升高到100℃时,减少蒸汽加入量,使合成塔恒温2hr。 4、当合成塔出口温度达120℃时,再减少蒸汽加入量,恒温4hr以上,观察甲醇分离器的液面,当分离器液面不再升高时,恒温即可结束。现场打开甲醇分离器底部导淋阀,排出分离器中分析出的物理水,并称重计量(与理论出水量相比较),直到有氮气跑出为止。 5、现场打开转化气进合成系统甲醇分离器液位调节阀前后切断阀,主控手动调节控制转化气加入量。当入塔器预热器入口前的气体中(co+h2)浓度达0.5~0.8%,保持流量稳定,触媒在此浓度下进行还原。在此温度(120℃)及该(co+h2)浓度(0.5~0.8%)下,继续还原触媒,直到合成进出口塔(co+h2)浓度相等为止。 6、维持(co+h2)浓度在0.5~0.8%,慢慢增加去开工喷射器的蒸汽,使系统以每次提温10~15℃/hr的速度逐级升温还原,每一次提温前,合成塔进出口(co+h2)浓度一定要达到一致。(进出口还原气浓度差δh2≤0.1%),保证每一级温度下触媒都得到充分的还原,绝不可急躁行事,要做到提温不提(co+h2),提(co+h2)不提温。 7、 150~200℃为主还原期,采用分段提温,每段温升约10℃,每段恒至(co+h2)气不再消耗后,再提温。通知分析人员每半小时分析一次入塔气和循环气中还原气的含量;并且在触媒还原过程中,在甲醇分离器后收集还原过程中生成的水量,借此掌握[wiki]催化剂[/wiki]的还原进程。 8、合成塔出口温度达190~200℃时,触媒就接近还原完全,再继续开大到开工喷射器的蒸汽量。当分析出合成塔进出口(co+h2)浓度相等时,主控调节甲醇分离器液位调节阀将入塔气体中的(co+h2)提到2.0%,合成塔出口温度约为215~225℃。 9、继续保持(co+h2)浓度在2.0%,还原2小时,同时将开工蒸汽尽量开大,使合成塔出口气体温度接近230℃。 10、将(co+h2)浓度增加到5%,并在此浓度下还原2小时以上,直到还原完毕,并注意收集在甲醇分离器中的冷凝水量,液面不再升高或已接近催化剂的理论出水量,即表示还原完毕,记录下生成的水量。 11、主控关死甲醇分离器液位调节阀,现场关闭调节阀前后切断阀,将还原用转化气管道的盲死,缓慢减少喷射器的蒸汽量,降低合成塔温度至210℃,恒温(降温速度≤10℃/hr)。 注意事项: a.严格按照触媒制造厂家所提供的使用说明书和方案,进行触媒的升温还原。 b.联合压缩机必须处于最佳运行状态,在触媒还原时,如果正在运行的压缩机因故停车,必须马上关闭fv-1403,减少进开工喷射器的蒸汽,迅速打开放空阀,并用氮气置换整个系统。 c.加入转化气应小心进行,由于低氢浓度的分析不易准确,故在结束任一阶段的还原前,应进行几次对照分析,以免因分析误差引起失误。 d.还原期间,-如果系统压力下降,应补充氮气(或脱硫后天然气);维持系统中co2含量<15%,过高时,加大排放量,并且补充氮气维持系统压力。 e.还原气的加入是整个还原过程的关键,要严格控制在允许范围内,并遵守“提氢不提温,提温不提氢”原则。 f.还原过程中必须严密监视床层温度(或进出口温度)的变化,当床层温度急剧上升时,必须立即停止或减少还原气并减少所用的开工蒸汽量,降低汽包压力,加大氮气循环。 g.还原时,合成塔出口温度不准高于240℃,还原结束后,将系统卸压到0.15mpa,保持合成塔出口温度达到还原最终温度,出口和进口浓度一致时,即触媒不再消耗氢气,也不再产生出水时,即可认为合成触媒还原至终点。 h.触媒还原过程中,转化气应通过fv-1403调节后采用连续加入方式。 ㈥、接受合成气 1、合成汽包维持正常液面,同时向汽包加磷酸盐溶液,开排污,主控设定汽包出口蒸汽压力调节阀控制蒸汽压力在3.0mpa,维持合成塔出口气体温度在210℃。 2、现场开循环气压力调节阀前后切断阀及去火炬阀。 3、控制循环量,使通过合成塔气体的流量维持在正常气量的40%左右。 4、逐渐加入新鲜合成气,若发现出塔气温度降至210℃以下,应切断转化气,将循环气量减少至最小,重新开大去喷射器的蒸汽量进行升温,待合成塔出口温度升至210℃,再按前述步骤通入转化气。 5、当甲醇分离器有液位时,现场开分离器液位调节阀前后切断阀,主控给定在50%,并投入自控。 6、当闪蒸汽压力调节阀有压力指示后,主控将给定压力为0.4mpa,并投入自控。 7、当闪蒸槽有液位时,现场开闪蒸槽液位调节阀前后切断阀,主控给定在50%,并投入自控。 8、当系统压力升至4.0mpa时,启用循环气压力调节阀和驰放气进过滤器压力调节阀,排放部分气体,将系统压力维持在4.0mpa,控制系统压力,直至达到规定值,维持72hr低负荷运行。 9、每半小时取样分析合成产出的粗甲醇,待分析合格后,通知精馏工序接受粗甲醇。 10、逐步提高系统压力,慢慢增加转化气流量,并相应调节循环气量,按此顺序,逐步将系统操作条件提至正常值。 11、当合成系统能维持自热时,将开工喷射器关掉(外来中压蒸汽的切出,排尽管内积水),至此合成系统转入正常运行。 注意事项: a.在导气的最初阶段,为防止导气后触媒升温过快,增加转化气量的速度要慢,而且与提高系统压力要交替进行,以免合成塔升温过快而烧坏触媒,一般升压速度≤0.5mpa/hr。 b.原始开车初期生产出的粗甲醇,可能会含有较多的有机胺及其它杂质,可用临时管线从甲醇分离器或闪蒸槽引出,单独装入桶里,另作处理,不要排至甲醇精馏工序,以免影响精馏系统的操作和产品质量。 c.在开车过程中,所有调节阀均应处于手动状态,待其控制参数稳定后,方可切换到自动控制状态。 d.当合成塔出口温度<210℃时,不允许通入合成气,以防反应过程中石蜡的生成(因180~190℃时反应易生成石蜡),从而降低合成触媒的活性,影响产品质量,造成冷却器、分离器的石蜡积累,从而影响操作。
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低温甲醇洗?
温度高了 ,在v1o1甲醇水分离罐分离的水少了,水带入甲醇循环系统中,影响吸收效果,系统温度,液位,压力都会随之而变化,t105甲醇水分离塔的进料也会波动!
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白土罐的作用?
脱除微量烯烃,保证芳烃产品的酸洗比色合格
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加氢装置是否对氢浓度有监测需求?
硫化时检测循环气露点,平时为什么测? 硫化时测量循环气露点,应该是为了保证硫化工艺的效果嘛,工艺过程中,含水量高的话,可能发生一些 我们不希望的反应,带来一些危害把
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简介
职业:液化空气有限公司 - 设备工程师
学校:天水师范学院 - 生化学院
地区:湖南省
个人简介:
如果人可以活在过去,那我宁愿不要未来
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