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工艺技术
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合成塔改造?
回复 ty0ty00 不行,首先我们改造不能违背原有设计,只能在原有设计基础上做改动,增加气液分离 ... 赞同这个观点,实际有co2汽提法的厂家为增产就增加了一段大的管道,相当于将合成塔的汽液分离空间上移,变相增大合成塔的体积。
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化学学科
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沸腾炉的开车方法?
最快的办法,使用吊车与平板车配合,从一台正在运行的炉子里面放热渣到专用斗仓,然后使用平板车转运到待升温的炉旁边,使用吊车吊起斗仓来,人工打开斗仓底阀,放入待升温炉子点火孔溜进去就行了,不必考虑料层平整,风机一开吹平就行。很好用,就是的注意人员现场安全。
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化药
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欢迎做头孢曲松的进来交流?
7-aca到7-act收率1.25,确实很高,有能做到的确。
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目前干熄焦的技术水平怎样?有哪些单位能够设计和施工?
了解中,还没有监理过干熄焦
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苯加氢事故征集?
我是个新手。想请问各位大虾们100单元总硫,总氮偏高是什么原因。还有就是这个指标在你们那控制在多少。我们的100单元噻吩要求小于0.5个ppm,总硫总氮都要小于1个ppm。还有300单元非芳香烃含苯的指标控制在多少为宜?
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ASPEN 稳态转Dynamics?
路过学习中
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安全环保
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工艺技术
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技术求助:化工企业冷却循环水?
没有吧,我们这边没有加!
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2万方内浮顶石脑油罐氮封改造后,停氮气后怎样保证安全 ...?
一般来说,如果氮气停了,对于储罐只能考虑补充原料气或是空气, 根据楼主的情况,原料气显然没有可能 只能补入空气。 至于担心硫化亚铁自然的话,个人觉得不必太担心。 打开人孔后,不就是一直跟大气连通了, 毕竟原先一直跟大气连通也没有问题呢。 而且内有浮盘,如果有雨水进入,可以排水就ok了
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空压机放空阀加装储气罐为什么?
正常生产中,空压机放空阀是需要关闭的,而且该阀门的仪表气源一般在仪表支管的末端,不加仪表储气罐来缓冲,万一仪表气压力不稳定,容易使放空阀误动作。
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工艺技术
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三种煤气化技术比较?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 1。 lurgi加压气化炉 lurgi炉是一种固定床加压气化炉。严格来说,lurgi加压气化炉属于第一代煤气化技术,但自发明以来不断得到改进,至今在南非仍有大规模使用。lurgi气化工艺具有以下特点: (1)使用粒度在5~50mm之间的粒煤; (2)可能气化从褐煤到无烟煤的各种煤,但对原料的热稳定性、机械强度、粘结剂等性能指标有一定要求; (3)操作压力从2~3mpa; (4)气化烟煤时,粗煤气中co:15%~25%;co2:24%~34%;h2:34%~40%;ch4:9%~13%; (5)炉顶煤气温度250~350℃; (6)单炉产气量30000~50000nm3/h; (7)冷煤气效率可达80%。 从以上工艺特点可以看出,lurgi的煤气温度较低,煤气中ch4及焦油含量较高,粗煤气净化和焦油处理单元不可避免,由此引起的环保问题比较突出。从煤气成份来看,lurgi是最适合于直接还原的制气技术,只要对煤气进行脱碳处理后就可以直接供还原竖炉使用。 2 。texaco水煤浆气化炉 texaco炉是美国texaco公司在重油气化基础上开发出的煤气化技术,是目前商业业绩最多的第二代气流床气化工艺,优点是压力高,运行和操作经验丰富,气化温度高,煤气有效成分高,主要技术特点如下: (1)进料采用75%以上-200目煤粉制成的水煤浆,煤浆中煤粉质量分数为65~70%。理论上texaco可用于各种煤的气化,但经验表明最适宜的煤种应是灰熔点为1300℃左右、灰分低于20%的煤种; (2)气化压力从2.6~8.4mpa; (3)碳转化率在95%以上,冷煤气效率可达到70%以上; (4)干煤气中的(co+h2)有效气成份在80%以上,co约占49%,h2约占31%,co2约占18%(大同煤); (5)气化温度达到1300~1400℃,水激冷后的粗煤气温度为200~260℃。如果采用热能回收式气化炉,粗煤气的温度换热后从1370℃降至400℃; (6)采用单喷嘴、热壁炉的设备形式,喷嘴寿命平均在1500h,耐材寿命在1~2年,所以必须设有备用系统; (7)生产1000nm3(co+h2)有效气的氧耗在400nm3左右,煤耗在640kg左右; (8)单炉设计最大日处理煤量可达到2000t。 从以上特点可以看出,以生产规模而论,texaco炉完全可以满足直接还原的需要。用texaco煤气生产直接还原铁,除了要对煤气进行脱碳处理外需要对煤气中的co进行变换以增加还原气中的氢含量。 3。 shell干煤粉气化炉 shell气化工艺原名shell-koppers法,它是组合了shell在高压油气化及koppers在煤气化方面的经验开发出的第二代干煤粉气化工艺,主要技术特点如下: (1)进料采用90%小于100μm的干煤粉; (2)气化压力从2~4mpa; (3)碳转化率可达98%以上,冷煤气效率可达80%以上; (4)干煤气中的(co+h2)有效气成份在88%以上,co约占69%,h2约占19%,co2约占10%(大同煤); (5)气化温度达到1400~1600℃,出气化炉的高温煤气先迅速用下游经冷却后的粗煤气冷激至900℃,再经合成气冷却器回收热量并将煤气温度降至350℃左右; (6)采用多喷嘴、水冷壁的设备形式,喷嘴使用寿命目前已超过16000h,无需更换耐材,因此可无备炉操作; (7)生产1000nm3(co+h2)有效气的氧耗在330~360nm3左右,煤耗在600kg左右; (8)单炉设计最大日处理煤量可达到2400t。 由于省去了煤粉制浆工序,shell对煤种没有制浆性的要求,因此煤种适用性更广。shell煤制气得到的煤气中有效气成分是三种气化工艺中最高的,理想状态下无需脱碳煤气的还原势就已接近直接还原工艺的要求,但煤气中h2/co之比仅为0.3左右,因此进行co变换也是必须的。另外,与水煤浆气化相比,干煤粉气化氧耗可以减少15%,有效气成份提高6%~8%,煤耗减少2%~4%。 4、结语 综合以上三种煤气化工艺技术特点分析,从煤气品质角度而言,lurgi加压固定床气化炉是最适合直接还原气源选择的技术方案,但从资源限制、生产能力、消耗指标及环保等方面来看,lurgi却是三种煤气化中技术先进性最差的一种工艺。texaco和shell工艺相比,前者的优势是生产操作技术成熟,设备国产化率高,因此在投资和运行成本上具有明显优势。但由于shell先天具有的技术先进性,最近几年shell工艺在全球,尤其是在中国的发展大有后来居上之势,近三年国内在建的加上投运的shell气化炉超过15套,所以shell炉的操作生产技术很快也会取得长足的进展,所欠缺的只是设备投资成本过高。
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关于旋转剖切?
旋转剖切只能旋转一个剖切面吗?还是两个剖切面都可以旋转?
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《化工流程模拟》(ChemStations ChemCAD v6.2.0.3348)?
正在上传到ftp上
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PDMS REVIEW教程,你值得拥有!?
希望对自己有帮助
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说・吧
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WIN7 64位电脑运行组态王总是停止工作怎么办?
个人觉得: 1、破解版可能会导致这种异常。 1.1:如果自己学习用,可以考虑在电脑市场上买复制狗。( ... 我把64位系统改为32位可行否
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化学学科
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工艺技术
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尼龙6在甲酸中的溶解度?
甲酸是溶解的,需要加热,常温下溶解很慢的.
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#尼龙6
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化学学科
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工艺技术
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有关卤仿反应的问题?
卤仿反应,芳核上除乙酰基外,还有烷基侧链,则同时氧化成羧基。 若要保持烷基侧链不氧化,用i2/py方法。 文献:新编有机合成化学,黄宪等,化学工业出版社,2003,pp371. jacs 1960,82:2876. 另外,jones试剂在温和条件下,或者kmno4/丙酮,不知道有没有选择性。
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化学学科
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钴钼催化剂硫化,急!!?
好多问题啊。 首先说下催化剂颜色问题,双组份硫化后我记得是黑色的,不过也有可能记错哈,时间太久了。 再者你的催化剂太细了。我的都是20---40的 石英砂用10到20的没问题。催化剂少的话 多做些啊 我当初做活性评价一次就装0.2克,但是自己做一次催化剂一般都做5克 因为中间难免要损失很多。石英棉只是起到一个隔断的作用,因为两端还有石英砂 所以催化剂不会被气流带走的,建议多烧点催化剂,自己动手做几次试验,这东西嘛,做了以后才知道到底是怎么回事。 我的论文你就不用读啦,很烂,如果你是研究生的话 可以查查大工王安杰老师的文章,以及他学生的论文,他们做脱硫做得多。英文的话读读prins的也会有收获的。 如果是本科的话,读点中文的就ok了
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组合塔的泡罩层加酸?
楼主的这种做法可谓是无奈中的创举,但是这样的话,我还是有几个疑问: 1.泡罩塔出酸是不是溢流的?如果是的话,往泡罩塔内排酸的时候,到底是哪些酸被溢流到填料塔? 2.直接向泡罩塔排酸,对操作压力的影响有多大? 3.将酸排到泡罩塔,是不是意味着泡罩层就放弃不用了?如何解决泡罩层加酸的问题?如果是从循环泵分支出来,如何定量向泡罩层加酸?转子流量计吗?如果是把酸直接排到泡罩层,那酸量是不是太大了,泡罩层能有效的鼓泡吗?塔的操作压力不受影响吗?
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求助空冷器型号含义!!?
p---水平管束 t---???? 9x2--- 是长宽 4---4排管 86---管束换热面积 16s---设计压力 23.4---翅化比 dr---翅片管的形式这里代表双金属轧化翅片管 viii ---管程数,这里代表8管程???
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工艺技术
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粗苯循环洗油馏程低的原因?
原料问题较大,建议更换洗油。
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简介
职业:永农生物科学有限公司 - 给排水工程师
学校:陇东学院 - 化学化工学院
地区:四川省
个人简介:
没能力遮挡你去的方向,至少分开的时候我落落大方。
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