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焦炉煤气制取甲醇工艺?
现在我们厂子要建设 甲醇 厂,偶还在学习阶段,但是现在手头资料短缺,需要朋友们的帮助,在这里恳求哪位仁兄给我点这方面的资料!
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刷新记录!全球首套煤油共炼项目连续运行突破200天?
截至3月26日24时,延长石油煤油共炼试验示范项目连续运行突破200天!这是该试验装置自建成投产以来最长运行时间,创造了全球同类型装置运行的最好水平。 “在当前油价低迷的关键时期,要把油煤共炼长周期运行当成企业头等大事来抓,努力实现装置安全平稳运行突破200天的目标。”2017年1月,在“100#”项目装置现场,陕西延长石油集团公司党委书记、董事长杨悦鼓励的话语,激发了公司干部职工自我加压、追赶超越的干劲和斗志。 陕西延长石油炼化公司坚持“稳扎稳打、安全第一”的理念,从原料选择、工艺控制、技改技措、生产过程控制及安全防范等多方面精准施策,及时优化调整技术参数和方案。期间,累计加工各类原料15.34万吨,平均投煤比例27.94%,汽柴液总产量8.84万吨,总收率57.61%,且装置反应效果仍然良好,产品品质优于国V标准。 值得一提的是,本次试车还进行了重(劣)质 原料油 多元化试验,不仅为企业降本增效,而且在资源综合利用方面也实现了原料多样化,同时进一步验证了悬浮床与固定床加氢在线集成工艺,充分发挥了煤与渣油共加氢裂解的协同效应,实现了重油和煤的高效加工。 项目自建成试车以来,炼化坚持“试车一次,经验总结一次、技术创新一次、方案完善一次”的理念,克服了原料质量来源不稳,解决了装置易磨易堵、后路运行不畅等技术难题,并针对出现的问题进行优化消缺和技术改造。 目前,100#项目已初步掌握多原料混炼方案,突破了 煤炭 清洁高效转化和重(劣)质油轻质化两个领域的技术难题,形成了煤油共炼项目核心技术耦合,全面验证了煤油共炼项目工业化推广的可行性,为我国煤制油和重(劣)质油轻质化开辟了一条新的技术路线。同时,该装置采用的Y—CCO成套工业化技术已申请专利27项。
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事故“火用”?
最近要写一篇关于“事故火用”的文献综述,可是找了半天也没看到关于化工事故火用的文献,更别说要文献综述了。各位大侠帮帮忙,这该如何入手?给个建议? --------这个“yong"打不出来只好以“火用”代替了。
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氯乙酸颜色发绿?
请问各位还友,我们厂是用氯 乙酸 的,最近买到的醋杆法氯乙酸经常发绿,是整袋都均匀发绿现象,请问这是什么原因造成的?厂家一直没有找出来原因 , , -
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塔设备用钢的疑问?
填料塔 用钢裙座选用Q235-a 筒体选用235-B 可行吗?
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0cr18ni9ti指什么材料,?
0cr18ni9ti指什么材料,我查了一大早上没有找见,有没有知道的,给我帮邦忙,QQ398600441
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低温工质的种类?
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往发烟硫酸贮罐内打入成品烟酸的问题?
用泵往发烟 硫酸贮罐 内打入成品烟酸时,如罐顶放空阀开,则烟酸中SO3冒出,污染环境(烟较大);如罐顶阀不开,则压力增大后就打不进去了;请问各位如何解决?( 计量槽 、低位槽同样存在此问题,烟酸 循环槽 上部SO3烟气又如何解决?)急盼!谢谢!
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在建企业应该建立那些安全台帐?
在建企业应该建立那些安全台帐?应该如何展开工作!
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隔膜电槽停车封槽盐水指标?
大家讨论一下,隔膜 电解槽 在较长时间停车时,用以封槽保持液面的盐水指标如NaOH、NaCL、PH及温度等应控制在多少最好? # hcbbs
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关于蒸汽压力等级?
炼油厂的蒸汽压力等级一般哪些,0.4/1.0/3.5MPa,部分炼油厂可能有6.4MPa,是否有0.7和9.8MPa压力等级? 化工厂的蒸汽压力等级一般哪些,0.4/1.6/4.0/12.0MPa,是否有其他塔里等级? 谢谢大家支持~~~
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5月19日国内喷吹煤市场行情分析?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 国内喷吹煤市场整体延续平稳运行,成交一般。个别钢厂采购价有降,下游行情低迷,钢市走弱,市场呈观望氛围,整体信心低迷,预计短期市场将弱稳为主。 各地区喷吹煤参考价格如下:山西阳泉地区喷吹煤(Q7000-7200)车板含税价725元/吨,喷吹煤(V7)(Q6500)车板含税价690元/吨;潞城地区喷吹煤(Q6700-7000)车板含税价680-700元/吨;寿阳地区喷吹煤(Q7100-7300)车板含税价630-640元/吨;长治地区喷吹煤(Q6000-6300)车板含税价670-680元/吨;潞城地区喷吹煤(Q6700-7000)车板含税价680-700元/吨。
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关于最近在建煤化工装置的问题?
牙克石市贵鑫肥业公司号称要建200万吨 尿素 装置,内蒙古鑫盛能源化工有限公司在鄂尔多斯80万吨尿素,中海石油化学有限公司与晋煤合资的30/52,大唐山西煤电化有限公司在忻州的60万吨尿素。这些再将项目用什么煤气化装置呢?希望有了解的能帮我解答下,不胜感激。
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请教一个问题,关于CIM脱硝?
小弟现在正在看CIM脱硝的流程图,有问题想咨询一下大家【见下图】: 截图中P1713出口有两根回流管,一根DN25,是用来加HCI调PH值,另一根DN50是用来回流的 请问为什么要求两根回流管的高差>1米(图中紫色部分说明)? 后面也有几个罐有同样的问题,小弟不是很明白,往各位高手给个解释,谢谢! # , , &
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刚毕业2年再考注化之前要准备什么吗。有没有什么其他可 ...?
求教了
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空分设备中下塔的压力、温度、纯度之间的关系?
在空分设备中下塔的压力、温度、纯度之间有什么关系呢? 进入下塔的 空气 经精馏后在顶部获得纯度较高的氮气。氮气进入主冷向 液氧 放出热,最后冷凝成液氮。如果液氧温度一定,主冷的传热面积一定,气氮的冷凝量越多,则需要放出的热量也越多(主冷热负荷越大),这要求主冷的温差也越大,即气氮的温度要越高。 塔内的气体是饱和蒸气,它的温度与压力、纯度之间存在有固定的关系: 1、当压力一定时,气体的含氮量越高,则液化温度越低。例如,在0.55MPa、气体含氮为100%时,相应的液化温度为一177.8℃;含氮为96%时,液化温度为一176.90C。 2、当下塔顶部温度不变时(相当于上塔压力、液氧纯度和液氧液面没有改变,气氮的冷凝量没有改变时),含氮量越高,相应的液化压力也越高。例如,当下塔顶部温度为-177.1℃,气体含氮为9999%时,相应的液化压力为0.58MPa;含氮为98%时,则压力为0.57MPa;含氮为94%时,则压力为0.55MPa。 在大型空分设备中,同时制取纯氧、纯氮的设备比单独生产纯氧的设备,生产每立方米 氧气 的成本要高,其中主要原因就是在制取纯氮时,对下塔提供的液氮纯度要求提高,下塔压力相应提高,这样电耗就要大,氧气成本就提高。 3、当气氮的纯度一定时,温度越高,液化所需的压力也越高。例如,当下塔顶部含氮为96%,温度为一178.1℃液化压力为0.5MPa;温度为一174.7℃,则液化压力为0.65MPa。当进塔空气量增加,主冷传热面显得不足或主冷传热效果由于传热面脏污而下降时,为保证一定的热量传递(一定的热负荷和液氧蒸发量),只能扩大传热温差。这就要求下塔顶部气氮的温度升高,下塔压力必然要升高。
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供暖系统高直联?
供暖系统高直联 谁能帮我解释一下高直联,及具体的原理。 [ ]
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6.3茂名石化火灾与Flarenet相结合,能否解决火炬系统存 ...?
“6.3”茂名石化火灾时由于雷击导致装置跳车,大量火炬气同一时间排向火炬管网,与此同时,由于分子封钟罩脱落堵塞火炬筒体,导致火炬系统憋压,排气不畅。最终导致裂解炉管线超过其设定压力发生泄漏着火。请问此类事故是由于火炬管网由于堵塞导致管网内部超压,有没有什么连锁系统可以杜绝此类事故的发生呢?Aspen Flare System Analyzer 模拟的是通过火炬头倒算背压,来确定每段管段的压力,请问能否使用此软件模拟茂名石化湿度中的火炬管网本身超压的问题呢?
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固废房内电气设备应该是防爆设备吗。?
如题,谢谢。
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新人报道-常州市安德龙化工?
各位大神好,新人刚参加工作,第一份工作就是化工行业,望各位大神照看。
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简介
职业:张家港康得新光电材料有限公司 - 设备工程师
学校:合作民族师范高等专科学校 - 历史文化系
地区:甘肃省
个人简介:
我噌俓驕傲の誰乜卟低頭,岢逅来,我哙埖誩巧語対卟茼の狗。
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