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设备工程师
为什么压缩机停车后还要给机组冲压? 在合成气 压缩机 停机后还要给机组内充1.0MPa的压力,这是什么原因?此时压缩机盘车投用查看更多 16个回答 . 5人已关注
小弟进入行业不久,现在对系统方面有兴趣,可是不知从何 ...? 查看更多 6个回答 . 2人已关注
管道支架问题? 图纸材料中出现了这样的支撑型号HK-1-150 GT-1-50 ZJ-1-36--200-618 PT-1-80-505 PK-2-40 这些型号代表什么意思?有相关的标准吗?各位朋友帮帮忙 查看更多 1个回答 . 3人已关注
表面活性剂棒状胶束的形成? 我是个新手,对 表面活性剂 棒状胶束的控制不是很懂,大家有没有在这方面的心得,教我一下。我想使表面活性剂形成棒状胶束,控制在这个范围内,请问都需要注意一些什么事情。另外请问,如果需要查一些表面活性剂的cmc,在哪里可以找到。网上有一些,但只是部分常用的。十分感谢!查看更多 4个回答 . 2人已关注
山西临汾坚决查堵高硫高灰劣质煤源? 本文由 盖德化工论坛转载自互联网 8月18日,临汾市政府向全市发出 《关于全面整治市区临街明火烧烤摊点的通告》,严禁任何单位和个人在市区范围内临街随意摆设明火烧烤摊点,要求临街明火烧烤摊点炉灶全部改用安装油烟净化设施的专用烧烤炉具,逾期未改造的,一律予以取缔。打响了今年全市煤烟污染治理攻坚战第一枪。   坚决查堵高硫高灰劣质煤源,市交警支队、 煤炭 局、质监局在市区8个主要交通路口设置联合检查站,严格控制煤烟进入市区。禁止无证运煤车辆进入市区,所有运煤车辆加盖篷布;清理整顿烟煤销售市场,严厉打击非法销售煤炭行为。   在10月底前,建设2—4个清洁燃料供应基地,加工低硫 无烟煤 ,满足居民冬季采暖需求;加快天然气置换工程进度和管网铺设,提高集中供热供气覆盖率,最大限度减少燃煤锅炉和小煤火炉;对市区不具备集中供热条件的营业性 燃煤炉 灶和“城中村”居民家庭,要求改用天然气、电、太阳能等清洁能源,位于城市规划区155平方公里范围内的“城郊村”居民,要求使用低硫、低灰分的优质煤;同时,环保、工商、质监等部门组成联合执法队,对市区使用高污染燃料的违法行为予以严厉查处,对市区220余台燃煤锅炉逐一排查,对超期服役、老化严重的燃煤锅炉限期关停、拆除,对尚可使用的燃煤锅炉进行改造。查看更多 1个回答 . 1人已关注
中低变换水质问题? 我厂为中低低变换工艺,现在有个问题就是系统的循环不排出来带有红色物质,为不溶物。水管线腐蚀较严重。在几个 换热器 如一水,二水,段间低部都能发现有一定量的红色泥质物质存在。水管线经常发生穿孔,阀门也是如此,不知道各兄弟厂家采用相同工艺的情况下是否有类似问题? 谢谢!!查看更多 10个回答 . 3人已关注
触媒活性的好坏在操作中有哪些表现? 触媒活性的好坏在操作中有哪些表现? 查看更多 4个回答 . 2人已关注
关于高向加热的几点建议? 换向时间影响焦炉高向加热状况。在换向周期内,火道中气流与炉墙之间形成温度差,在上升气流换向后,初期炉墙吸热较多,末期减少;在下降气流换向初期,炉墙是散热的,而末期转为吸热。在换向后初期,炉墙下部大量吸热,而上部吸热较少;在换向末期,炉墙上下吸热相近,即增加了上部的吸热量。因此随着换向时间的延长,可以增加炉墙上部的吸热量,从而改善焦饼上下加热的均匀性。所以在焦饼成熟度较高的情况下,可适当降低标准火道温度。但是,在换向周期延长后,换向后期的炉顶空间温度升高,烟气温度提高,蓄热室效率下降,耗热量增加,因此要全面权衡。 查看更多 0个回答 . 4人已关注
MRC混合制冷剂的配比? 我厂准备上一个 焦炉煤气 制LNG项目,采用MRC混合制冷,请教一下各位关于MRC 混合制冷剂 的配比如何确定和计算,以及其实际应用中的相关经验!!查看更多 6个回答 . 4人已关注
仪表报检需要什么,流程什么样? 项目建设试生产阶段,仪表对外安监局之类的需要报检、登记什么呢,流程什么样 查看更多 1个回答 . 1人已关注
运行中的喷燃器为什么会烧坏? 运行中的喷燃器为什么会烧坏? 查看更多 2个回答 . 3人已关注
渣口堵处理? 1 流程及反应概述 我厂采用的是多元料浆加压气化工艺,以灰分 17% 左右、灰熔点低于 1400 ℃的河南义马煤为原料,制得浓度在 58% ~ 62% 的多元料浆。加压的多元料浆和氧气经三元流道工艺烧嘴喷入气化炉以后,多元料浆被高效雾化成细小的煤粒,与氧气在气化炉内于 1300 ~ 1400 ℃的高温下进行复杂的氧化还原反应,产生煤气,同时生成少量的熔渣。合成气与熔渣出气化炉燃烧室以后,在下降管的引导下进入到激冷室的液面以下,为了保护下降管,在下降管的上端设置了激冷环,用来分布供应到气化炉激冷室的激冷水,使激冷水以液膜的形式分布在下降管的内表面。在下降的过程中,合成气和熔渣与下降管内壁上的水膜进行传热传质,熔渣被冷却固化后沉降到气化炉激冷室的底部,经锁斗收集后排出;合成气被冷却,温度降低,部分激冷水被蒸发并以饱和水蒸气的形式进入到合成气气相主体中。吸收了饱和水蒸气的合成气出下降管以后,在浮力和气流的推力作用下沿下降管与上升管之间的环隙鼓泡上升,离开上升管后经激冷室上部的折流板折流,从气化炉激冷室的合成气出口排出,再经文丘里洗涤器进一步增湿后进入洗涤塔洗涤掉合成气中的少量灰分,送变换工序。洗涤塔的补充水有三路:一路是由文丘里加入的高压灰水,另两路是冷凝液和高温灰水,分别由洗涤塔的塔盘供水流量 调节阀 和洗涤塔的液位调节阀加入。洗涤塔内的部分工艺水经洗涤塔 循环泵 加压后送到气化炉的激冷环作冷却水用,气化炉和洗涤塔各有部分黑水排放到三级黑水闪蒸系统,以便进一步处理,将系统中的大部分酸性气体分离出来,并回收热量补充到系统当中来维持系统的热平衡,同时浓缩黑水。浓缩的黑水进入沉降槽进一步沉降分离,上层含固量低于 200 × 10 - 6 的清液经处理后返回系统再利用。 在高温、高压下进行的气化反应,生成以 CO + H 2 为主要成分的粗合成气。在气化炉内进行的反应相当复杂,一般认为气化分三步进行。 ( 1 )煤的裂解和挥发分的燃烧。水煤浆和氧气进入高温气化炉后,水迅速蒸发为水蒸气。煤粉发生热裂解并释放出挥发分。裂解产物及挥发分在高温、高氧浓度下迅速完全燃烧,同时煤粉变成煤焦,放出大量的反应热。因此,合成气中不含焦油、酚和高分子烃类。这个过程相当短促。 ( 2 )燃烧及气化反应。煤裂解后生成的煤焦一方面和剩余的氧气发生燃烧反应,生成 CO 、 CO 2 等气体,放出反应热 ; 另一方面,煤焦又和水蒸气、 CO 2 等发生化学反应,生成 CO 、 H 2 。 ( 3 )气化反应。经过前面两步的反应,气化炉中的氧气已完全消耗。这时主要进行的是煤焦、甲烷等与水蒸气、 CO 2 发生的气化反应,生成 CO 和 H 2 。 —般认为气化炉中主要进行以下化学反应: 煤的部分氧化 C m H n S r +( m /2 ) O 2 → m CO +( n /2 - r ) H 2 + r H 2 S + Q 煤的完全燃烧 C m H n S r +( m + n /4 - r /2 ) O 2 →( m - r ) CO 2 + ( n /2)H 2 O + r COS + Q 煤的裂解反应 C m H n S r →( n /4 - r /2 ) CH 4 +( m - n /4 + r /2 ) C + r H 2 S - Q CO 2 还原反应 C + CO 2 → 2CO - Q C 的完全燃烧 C + O 2 → CO 2 + Q 非均相水煤气反应 C + H 2 O → H 2 + CO - Q C + 2H 2 O → 2H 2 + CO 2 - Q 逆变换反应 H 2 + CO 2 → H 2 O + CO - Q 甲烷转化反应 CH 4 + H 2 O → 3H 2 + CO - Q 炉内反应时间很短(一般为 7 s ),且是富氧环境,故系统热负荷高。反应产生的流动态熔融渣大部分随气流经渣口进激冷室降温排出,另一部分附着在耐火砖表面,形成膜状并动态维持一定厚度,在温度较高时则会因为流动性增强流向渣口排出。氧气供应和料浆质量的变化对反应影响大。在原料变化时,气化炉温度变动明显。 2 渣口堵现象和危害 在气化操作中,有时由于煤质的变动和多元料浆浓度的变化,有时因为供氧的增加,甚至因为高压煤浆泵打量不正常,烧嘴偏喷等干扰炉温的稳定,经常出现炉温短时间内急剧增长,操作温度从正常的1300 ℃左右蹿升超过1400 ℃,有时甚至超过1500、1600 ℃,直至烧坏 热电偶 ,这也是气化炉热偶通常只能使用1~2周的原因。伴随温度变化的是气化炉与激冷室压差显示PDI31306变化。正常情况下操作稳定时,PDI31306为20~30 kPa或在上下范围内波动,当炉温蹿升并超过某一值时(由灰熔点决定),PDI31306显示值在数分钟紧跟着增长起来,严重时直接涨至显示高限,并使得从燃烧室排出的灰渣减少从而使锁渣斗收渣曲线发生变化。长期低温下运行的气化炉积渣,在合成气的作用下缓慢聚集,迫使渣口收缩时也会导致渣口堵;另一个极端情况是破渣机上面发生渣“架桥”,长时间处理不掉,造成渣在下降管内堆积,显示气化炉压差增大。 渣口堵时显著变化的是合成气成分,我厂设计正常情况下合成气中有效其成分约占78%,其中, H 2 34.3 %、 CO 43.4 %, CO 2 含量为 21.5 %。当渣口聚堵时,可以通过在线分析数据观察到 CO 含量上升, CH 4 含量上升, CO 2 含量下降。当症状稍微缓和或渣口稍大后, CO 、 CH 4 含量出现下降,同时 CO 2 含量上升。根据气化炉内主要反应,该过程可以理解为,由于炉温升高渣口收缩,致使煤的裂解反应( C m H n S r →( n /4 - r/2 ) CH 4 +( m - n/4 + r/2 ) C + r H 2 S - Q )增加, CH 4 含量上升;同时,高温有利于 CO 2 还原反应( C + CO 2 → 2CO - Q )和非均相水煤气反应( C + H 2 O → H 2 + CO - Q ), CO 含量上升, CO 2 含量下降。随着问题的缓解,系统反应温度降低,反应恢复到之前的状态,合成气相关组分含量恢复正常,所以处理完整个渣口堵问题后,合成气分析曲线表现为 CH 4 、 CO 同步先波峰再波谷的趋势, CO 2 则是先波谷再波峰的曲线。另外,当气化炉压差增大渣口堵时,中控可以监测到捞渣机电流持续偏低,现场检查渣型渣量均有异常:渣量减少,渣有明显拉丝现象。综合上述现象,控制人员应该结合渣口堵发生的机理判断、处理。 3 渣口堵 的原因分析 发生渣口堵有两种情况:一是长期低温操作,渣流动性差积累较多,在渣口越积越多,逐渐使得渣口缩小;一是炉温超过合理的操作温度,即远超过原料煤种灰熔点FT,从而造成炉壁挂渣及气化炉锥底积渣熔融聚集在渣口附近,导致渣口缩小。发生的原因可能有以下几个方面的因素。 ( 1 )炉温低,灰渣流动性不好。主要是整体炉温小于所需操作温度,长时间在低温下操作,流动性不好的渣在炉壁和燃烧室锥底积累,当累积到一定程度时,在重力和气体冲击力的双重影响下,积渣顺着炉壁流向渣口,在渣口处聚积,渣口随之变小。 ( 2 )煤质差,灰分高、灰熔点高。由于操作要求略高于灰熔点 30 ~ 50 ℃,灰分高灰熔点高时温度很难把握,而且灰分高时灰渣含量较平时大,如若温度稍低,就会影响排渣,使得渣流动变慢,易在渣口聚集,造成渣口不畅。另一个原因是煤质的变动,往往表现在两个方面:一是拿低灰熔点的煤种代替高灰熔点的煤种参与反应时,由于对煤浆性质了解不够,仍在原炉温下操作,导致熔融态的渣不易挂渣,同时流向渣口发生堵渣现象;一是用高灰熔点的煤种代替低灰熔点的煤种时,由于炉温的提高,致使炉壁上原有的低灰熔点挂渣和气化炉锥底积渣瞬间熔融同时流向渣口。对于煤质变动,只要了解煤质就可以预防渣口堵。在煤质变动时,做到升温降温缓慢进行,以维持炉壁挂渣的动态平衡即可。 ( 3 )炉温突然升高积渣熔融聚集,包括氧煤比提高、煤浆泵不打量、煤浆浓度降低等原因。 ① 料浆浓度降低。当料将浓度降低时,虽然气化炉进水增多,维持炉温所需氧气量相对而言应该增加,但实际需氧量总体上讲仍旧是降低的,此时若仍保持原氧煤比操作,势必发生“过氧”,从而导致炉温升高,炉壁挂渣及气化炉锥底积渣熔融变薄,渣口聚渣增多。 ② 高压煤浆泵打量不正常。通常表现为高压煤浆泵一缸或多缸不打量,致使进入气化炉的料浆瞬间减少,即使进氧量不增加,也会出现“过氧”,从而导致炉温升高,炉壁挂渣和气化炉锥底积渣熔融变薄,渣口聚渣增多,渣口收缩。 ③ 氧煤比提高。当人为正常或者不正常地提高氧煤比时,容易造成炉温升高,加速熔融态的渣向渣口聚集。 (4)烧嘴偏喷。这是多元料浆气化工艺使用顶置喷嘴亟待解决的问题。采用特殊材料制作的烧嘴工作在6.5 MPa、1400 ℃高温的恶劣工况下,由于煤浆固体颗粒的冲刷和气化炉内返混流场的烧蚀,每运行一段时间都会发生不同程度的变形损伤,表现为以下。 ① 烧嘴同心度偏离。由于中心定位翼片的变形位移等因素,烧嘴同心度发生偏移,影响其工作特性。 ② 烧嘴尖端部受损。由于磨蚀和烧蚀作用,烧嘴使用一段时间其尖端部有可能出现裂缝、磨损和变形,致使物料流道变形扩大,从而改变雾化效果,影响工作特性。 ③ 烧嘴尖回缩。烧嘴回缩本身并无大碍,设计中都允许有±10%的偏差,但该值的变化可以反映其他尺寸的变化。 总之,由于烧嘴自身的缺陷和工作环境的原因,烧嘴性能极易发生变化,明显的症状就是烧嘴偏喷。发生偏喷时,一方面 煤浆出烧嘴时就偏流,雾化效果极差,造成渣中可燃物升高,火炬偏到炉子一边,使偏向部分的耐火砖冲刷磨蚀加快,严重时导致炉壁局部超温,致使局部挂渣和偏向部分的气化炉锥底积渣熔化,向渣口聚拢;另一方面,部分接触氧气较少的煤浆反应率低,造成区域温度低,渣流动性不好,易在渣口聚集,这两方面的因素都将导致渣口缩小且多呈不规则形状。此外,烧嘴张角增大也会引起渣口堵。德士古烧嘴的张角有严格的要求,运行较长时间后,烧嘴磨损,张角增大,燃烧不好,高压下带向炉壁的灰渣就会增加,当渣积到一定的程度,在重力和气体冲击力的双重影响下,积渣顺着炉壁流向渣口,在渣口处聚积,渣口随之变小。 (5)需要指出的是,渣口不畅或渣口堵究其原因就是气化炉操作温度不当。气化炉温度的控制原则,是在保证液态排渣的情况下尽可能维持较低的温度,但是如果温度过低,渣的流动性会变差,在锥形渣口处渣就会越积越多,导致渣口减小,气体在燃烧室停留时间增长,气体成分就会随之改变。另一种情况是当气化炉温度突然升高时,炉壁挂渣和锥底积渣熔融使得渣口迅速收缩,气化炉压差PDI31306突增。这一点在我厂几台气化炉烘炉和投料开车中都得到证实。 ① 在烘炉时,为防止积渣熔融聚集,一般严格控制炉膛温度在1150 ℃,长时间的恒温致使气化炉锥底积渣越来越多,但渣口变化不大,当燃料气稍微增加,炉膛温度略有上升时,渣口即刻缩小,有时甚至在几分钟内就堵死渣口,以至于不得不停止烘炉,人工砸渣口。 ② 如表1,开车投料时,由于投料成功后氧煤比调整较大,使得炉内温度迅速升高,在气流的带动下气化炉锥底在烘炉阶段积聚的熔渣瞬间流动挤向渣口,导致渣口收缩,PDI31306增长,我厂甚至因渣口“堵死”投料后停车数次。 4 渣口堵问题的应对措施 (1)因为煤质的不稳定性,操作中很难确定一个相对恒定的温度,我们只有通过分析气体成分等,根据经验作出判断。生产运行中如果发现CO、 CO 2 曲线异常 ( 氧煤比、煤浆相对稳定时),就要特别注意,尤其是当改变的趋势与改变氧煤比的趋势不同时:提高氧煤比,CO增大, CO 2 减少, CH 4 含量上升, 就可以判断渣口不畅,就要及时调整工况。这是因为气体在燃烧室内的停留时间增长,导致气体成分的异常变化。当然,渣口堵最直接的判断就是气化炉压差显示PDI31306的增长,尤其是在氧煤比增加,炉膛温度增长时。需要指出的是,合成气管线堵时PDI31306也会增长,但其增长是一个长时间缓慢积累的过程,且合成气成分并不发生异常变化。渣口堵时具有一定延时的判断依据是捞渣机电流和渣型渣量。 (2)应对措施。若出现渣口不畅或渣口堵,首先应该考虑降负荷以换取缓解症状争取处理的时间,及时调整氧煤比,调整炉膛温度,缓慢熔渣。这个过程不能太急,尤其是降负荷操作需缓慢精心,可参考合成气在线分析数据和气化炉炉壁温度进行。而且,加氧要严格遵守多次少量的原则,避免造成渣口再次缩小,因为这时渣量较大。同时,应分析渣口收缩的具体原因,做好情况恶化准备,注意炉温变化趋势。如果发现及时,通过提高氧煤比,一般在8 h内就可恢复正常。渣口恢复正常,气体成分也相对稳定了,可以适当减小氧煤比,再观察几小时,确认无反复迹象,恢复到正常操作温度和负荷运行。渣口不畅聚堵时,现场主要注意监测炉壁温度、拱顶温度,必要时加大炉壁温度、拱顶温度监测频率,防止炉壁、拱顶超温烧红烧穿,在炉壁温度接近或达到设计高限时应果断停车处理。中控注意一氧化碳及甲烷分析数据及趋势,注意对气化炉表面热偶温度的监视。操作中也常会在渣口不畅时伴随“架渣”发生,这时操作上诸如破渣机正反转、锁渣斗反冲等将会耗用大量时间精力,更要注意熔渣速度和炉温、氧煤比的精细控制。 对于烘炉和投料阶段出现的渣口堵,理论上讲可以参考上述过程在前一次停炉时处理规避(我厂提出该方案,但由于停炉基本上都是紧急停,故到目前为止其效果尚未得到证实)。即在计划停车前4~5 h内降负荷,逐步略提氧煤比,以提高炉温烧熔和拉薄炉壁挂渣,减少燃烧室锥部积渣,借气化反应的压差和气体冲击扩大渣口。 5 结 语 气化炉渣口不畅问题对气化系统的稳定运行影响较大,我厂气化生产一直深受这方面的干扰,特别是烘炉和气化炉投料时,我们也尝试过采取措施解决该问题,但到目前为止效果不佳。希望通过本文的讨论,我们能够从操作方式和习惯上改进,以减少其发生概率,创造更大的经济效益。 查看更多 7个回答 . 2人已关注
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简介
职业:浙江卫星石化股份有限公司 - 设备工程师
学校:河南质量工程职业学院 - 食品化工系
地区:辽宁省
个人简介:我想我还是喜欢三五熟知人的热闹,一或两人的安静,以及一个人的孤独。查看更多
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