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化学学科
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有机硅副产物开发下游产品?
只看见过裂解高沸物做一二甲的,别的还没有听说过。哪位有的话发上来共享一下。。。。。。。。
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仪器设备
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泵进口管道的最高点出和泵出口管道要设置排气阀。排气阀 ...?
均是为排气而设的,启动前都排出液体后关闭,入口的阀启动泵后一般不再开了,出口阀在启动泵后发现出口压力较正常值低时,可以适当打开再进行排气,确保泵体内无气体。
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工艺技术
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再生气压力?
看你的10立方每分钟是用什么测得的,压力和管道流量乘积就是标况下流量,一般再生都是无压力的,那就是流量 ... 再生确实是变压再生,再生管道放空。但是在调节手动球阀时会有压力变化,最终是没有压力的。只有压力表。我需要调节球阀开度使得再生量差不多。
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化学学科
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净化稀酸浓度?
看你用什么样的洗涤设备,比如动力波洗涤器可以允许更高的循环酸固相含量。一般来说,酸浓越高,固相含量也越高。
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工艺技术
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气化炉带水时,系统将出现异常现象?
回复 1# wlzftx 1 、气化炉出口合成气带水 1.1 现象: ①激冷室液位下降; ②水洗塔液位上升; ③激冷室出口黑水流量由大变小,激冷室出口黑水温度由高变低; ④ 水洗塔出口合成气温度升高,水洗塔出口合成气流量波动; ⑤ 合成气脱水罐v1501液位上涨,严重时变换炉床层温度下降。 1.2 原因分析: ①气化炉负荷偏大,激冷水流量偏低,激冷室出口黑水排量偏低,三者不匹配,造成气化炉热负荷高,气化炉合成气带水至水洗塔; ②系统负荷过高,合成气流量过大,合成气流速大带水至后系统; ③系统压力波动且偏低,合成气流速大带水至后系统; ④ 气化炉工况不好,如:气化炉燃烧室温度太高、下降管挂渣、破渣机架桥等; ⑤ 激冷室内件损坏、脱落,合成气偏流带水至后系统。 1.3 处理方法: ① 一旦出现带水现象按以下步骤进行处理:先降低气化炉负荷;开大激冷水流量调节阀fv0710,加大激冷水流量; 气化炉黑水流量调节阀fv0712 缓慢开大,注意气化炉液位,气化炉液位会缓慢上升,将 气化炉黑水流量fe0712 调到正常值,气化炉液位趋于稳定后,慢慢增加气化炉的负荷。 ②根据激冷水的流量调节气化炉负荷,若激冷水流量加不上,负荷不要加得太高,尽量不要超负荷运行; ③在条件许可前提下,适当提高系统压力,稳定后系统压力; ④ 气化炉工况不好,先降低气化炉负荷,处理好后再加负荷; ⑤ 降低煤浆灰熔点,在确保气化炉渣口压差正常的前提下,适当降低气化炉操作温度; ⑥ 如激冷室内件损坏,降负荷运行或停炉检修。 2 、水洗塔出口合成气大量带水进入变换系统 2.1 现象: ① 水洗塔出口合成气流量波动,水洗塔出口合成气温度波动; ② 合成气脱水罐v1501液位上涨,底部液位调节阀lv1501自动开大; ③ 水洗塔出口合成气管有气水共振的现象; ④ 水洗塔出口合成气的水/气比增大,变换炉进口温度te1504有下降趋势; ⑤ 水洗塔出口合成气带水严重,变换炉床层温度有下降的趋势。 2.2 危害: ① 若合成气脱水罐v1501液位过高,水进入原料气加热器e1501,对原料气加热器e1501的列管激冷,有可能导致列管的损坏; ② 若水进入变换炉内,炉温快速下降直至垮温,导致触媒粉化失活,床层阻力上升,出口co上涨超标,严重时停车更换触媒。 2.3 原因: ① 水洗塔液位控制过高或指示偏低; ② 水洗塔塔板上加水量偏大,发生拦液; ③ 系统负荷大,合成气流量大致使流速大带水; ④ 气化炉出口合成气带水严重,经水洗塔也未能完全分离; ⑤ 水洗塔塔板、旋流分离器等内件损坏。 2.4 采取措施及预防: ① 加强监盘,认真监盘,及时发现合成气带水; ② 加大水洗塔、气化炉黑水排放量,加大水洗塔的补水,气化炉液位控制在45%左右,水洗塔液位控制在45~55%; ③ 加强监盘,通过综合判断及时发现假液位,防止因假液位而实际液位偏高,合成气带水进入变换系统; ④ 正常生产水洗塔塔盘上冷凝液流量控制在15~20m3/h,若发生合成气带水可以先关闭塔盘上加水阀fv0717,开大塔盘下加水阀fv0716; ⑤ 合成气脱水罐v1501液位高,通知现场立即打开2″的排污阀外排,降低合成气脱水罐v1501的液位; ⑥ 合成气脱水罐v1501液位高后现场排无效,立即采取703工号降负荷运行,降负荷仍无效,则申请停车,停车后检查气化炉、水洗塔内件情况,处理工况不好的问题,处理带水问题; ⑦ 在合成气带水进入变换系统后,若变换炉床层温度有下降的趋势,变换系统采取切气措施,具体措施:705工号开全fv1502,关闭hv1501和tv1504,不让带水的合成气进入变换炉,通过pv1505放空,703工号通过pv0711放空,慢慢的全切至pv0711放空,关闭hv0704,等705完全退气后,改用氮气升温。
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大神进来解答几个问题呗~谢谢~?
膨胀机加减负荷靠增压机与膨胀机的导叶,回流调节。我们冷量的分配是进多少,出多少。要有相应的对应量才能维持高低压板式的平衡。冷塔时一定要缓慢,控制每小时8-10度。上塔出液后可以增加膨胀量,但要相应的增加吃气量维持平衡
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proe 管道文件pcf怎么打开或者导入到cadwox中?
这2个软件之间貌似不能互相导入,你可以把这2个软件的管道都导出来,然后用另一个软件打开,以前我们用navisworks
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有哪位用过ASPEN Refsys进行全厂流程模拟优化吗?
aspen refsys的延迟焦化模块功能,还是太单一啊,aspen的开发人员真应该好好参考kbc petro sim的炼油反应模块
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倒班管理改进?
倒班制度是否合理,就看它是否有利于工人的劳逸结合和装置的安全平稳运行。最近我公司也在推行倒班制度的改革,其实倒班制度是否合理,感同身受最直接的就是一线工人,因为他们是最辛苦的且他们手中掌握着装置安全平稳运行的钥匙,可惜国有企业的领导班子并不把一线工人的合理化建议纳入考虑范围!
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仪器设备
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仪表阀门耗气量统计计算?
k=sqr【(600+101.33)/101.33】 这个什么意思啊
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化学学科
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请问催化两器之间的滑阀用什么介质吹扫?
一般都采用蒸汽吹扫,再生部分也采用动力风的。是不是有焦块或异物卡住,主要是活动滑阀开度和压力平衡
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回收来的废铜 经过鼓风炉熔炼出来的渣怎么处理啊??
原帖由 酒后胡言 于 2009-2-20 14:09 发表 收购废铜进鼓风炉不合理,一般收购废铜含铜都比较高,起码应该进转炉。一般来说烧废铜的鼓风炉渣,含铜低不了,可以作为熟料配料返回鼓风炉。前面有朋友说选一下矿,如果有选矿系统,则选一下当然再好不过! 忘记了!如果外购的废铜是别人的转炉渣、精练炉渣,进鼓风炉到是合理。不过对渣贫化作用最好的还是电炉。本菜看来有条件似乎可考虑给鼓风炉加个稍微大点的电热前床,有利于提高金属回收率。
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工艺技术
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求盐酸合成炉自动点火系统。?
可以找下南通星球或者上海天三自控有限公司咨询下。
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求石脑油甲醇混合芳构化资料?
效益如何啊,现在每吨产品可赚多少
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AspenV7.2在xp系统下安装错误!!!请帮助!!!?
找个sql serve 2005sp3的装上去就好了。不过好像不是随便找的都可以的。我试过好多个的才好的。
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化学学科
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硫回收酸水汽提塔?
管线堵塞应该是氨气过多 与硫化氢和二氧化碳等形成铵盐导致的 , 伴热是很关键的一部分,主要还是汽提出来的气相有问题,控制好塔顶的温度,最好检测下你们厂的原料,看氨含量是否超过装置负荷处理量
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化学学科
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高温掺合阀问题?
没见过这样的情况,附个图看看是怎么回事。 这个就是塔顶回流罐,罐体上不从左到右为,再生塔塔顶气,安全阀,回流罐闪蒸汽,除盐水。 管体下方为回流罐闪蒸后冷凝液,罐体右侧为蒸汽保温,大致就是这个样子
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关于取样瓶标签?
取样标签,你们那边用的是防水的吗?再有就是清洗过程中会不会破坏掉标签
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换热器为何会震动?
谢谢!感觉他们用软件计算过了,说换热器应该不会震动。 如果是冷却水进出口管子在抖动,应该如何处理???
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A+ 8.4用户界面赏析?
预先欣赏下,来看看
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简介
职业:浙江浙大水业有限公司 - 设备维修
学校:烟台南山学院 - 自动化工程学院
地区:江苏省
个人简介:
我跟富二代唯一的共同点就是“二”。
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