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那些年我们走过的考试岁月——2016注化 ...?
学习。。。。。。。。。。
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精细化工
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日用化工
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乙醚是一定不能用于大生产吗?
最好不要用,风险太大
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安全环保
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如何强化AA/O除磷脱氮功能,请大家讨论讨论!?
(1)当no2--n数值过大,偏离正常稳定值时,说明调节内回流比太小,则增加内回流比;而缺氧段do大于0.5mg/l,则首先检查内回流比是否太大,则适当降低,调整内回流泵开启的台数。 (2)如果总磷、bod的值都正常,氨氮量偏大,则是好氧段do不足,检查好氧段do,是否低于2 mg/l,如果在1.5-2.0 mg/l之间,不能满足硝化的需求,应增大供气量,使do处于2-3 mg/l之间,也有可能入流污水中的工业废水,抑制硝化。 过程中好氧池bod5、no3-n偏小,则入流bod5偏下,需跨域初沉池的办法增加入流流量。 (3)曝气池悬浮固体浓度偏高,好氧池内泥龄偏长,采取适当防空,加快剩余污泥的排放。 根据进水的总氮的含量,调节内回流比,一般控制在300%-500%的脱氮效果最佳,可以视情况调整。 (4)在保证二沉池不发生反硝化及二次释放磷的前提下,控制调节外回流比在50-100%之间,以免讲太多no3-n带回厌氧池,影响除磷效果,当以除磷为主时,若厌氧段的no3-n浓度大于4 mg/l,必须降低外回流比,在调试过程中总结最佳回流比。 (5)控制厌氧段do在0.2 mg/l以下,缺氧段在0.5 mg/l以下,好氧段do控制在2-3 mg/l之间,保证生物硝化反应。 (6)控制ph值在7.0以上,如果在6.0以下,应外加石灰或者碳酸钠,补充碱度。 (7)利用生物氧化还原电位opr在线仪表,了解观察opr值,一般混合液中存在no3-n时,其浓度越高,opr值越高,而存在po43-p时,opr随po43-p的浓度升高而降低,要保证脱氮除磷的效果,厌氧段混合液的opr应小于-250mv,在缺氧段控制在-100mv,在好氧段应控制在40mv以上。 (8)在运行中,发现;厌氧段opr值升高,说明除磷效果已经降低,应分析原因,一般情况下,外回流带入太多的no3-n,或由于潜水搅拌器强度太大,产生空气复氧,都会使其浓度升高,发现缺氧段opr值升高,说明内回流带入的do太多,若好氧段opr降低,说明曝气不足,使do浓度降低。
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仪器设备
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气动阀突然关闭的原因?
还有一种常见的导致气动阀突然关闭的原因,就是阀门电缆的接线箱或者阀门自带的小接线箱内部有接线松动,间歇性虚接,会导致阀门突然关闭。我们之前也出现过一次气动阀门突然关闭现象,检查都一切正常,最后打开阀门自带的小接线箱,发现其中有两根接线松动了,将其紧固之后投用,再没有突然关闭现象。建议楼主检查一下接线方面,看看是否存在类似松动或者虚接。
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#气动阀
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容器保温计算(动态过程)?
这个帮你转移到设备板块更多交流
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分馏塔塔顶的混合器结垢堵塞的原因是什么?
回复 4# wsm1988 碱液是氢氧化钠
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2012终极祝福红包!幸福是要喊出来的!?
普天同庆!!
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注册化工师的人数?
回复 3# ylj429 请问这个考试难度怎么样啊?我没有直观的感受。只有从试题中感觉了。。。。。
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仪器设备
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各位说说自己毕业设计题目及内容?
20w吨 合成甲醇 的设计
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化学学科
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工艺技术
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征集硫磺回收新排放指标相关操作及技改控制?
我们今年大修,将液硫脱气池脱气改入制硫炉,投用后烟囱中的二氧化硫下降140mg/m3左右,制硫炉温度下降40℃左右,效果明显,现在烟囱的烟气二氧化硫在130mg/m3左右,还达不到100mg/m3.
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江苏灵谷运行情况?
回复 15# ch3ohnh3 美国引进的哪一家的,知道吗?是ge还是?汽轮机听说是杭汽的,知道具体情况的话,说说呗!先谢谢你了,o(∩_∩)o~
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化学学科
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催化装置的助剂罐?
当然可以去掉,我们这很多不用的就去掉了。
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请教一下,请问什么是空冷器?
空冷器也属于换热器的一种,应该是叫做空气换热器! 引风式:管束位于风机的吸风侧,由于风筒对换热翅片有着很好的阻挡阳光,风,雨,雪的作用,使得引风式空冷器有着稳定的换热性能。同时它具有风量分配均匀,热循环少, 污损少,低噪音的特性。 鼓风式:管束位于风机的排风侧,这种结构非常方便维护,并且风机电机始终处于较冷的空气环境中,可以允许装置有着较高的工艺介质进入的温度,有着较长使用的寿命。 增湿空冷器:增湿单元和空冷器混合使用在一些干燥地区和炎热的天气是一种很不错的解决方式。环境空气通过与增湿单元中的水直接接触而冷却从而降低介质温度。
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WIN7下安装v7.1问题?
闻所未闻,见所未见的问题,装过很多次一直是710个授权,想不通你的怎么停在那里不动,会不会是机子太卡了?
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你们觉得这样做可行吗?
理论上是可行的。 一般瓦斯会带液,积液会影响加热炉燃烧效果,从而降低炉热效率。 通过加热降低瓦斯带液,确保火咀燃烧稳定,稳定热效率。 瓦斯分液罐底部加盘管伴热就是这个原因。 (不过你们随便利旧压力容器是违规使用!)
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工艺技术
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西北院多元料浆技术VS德士古煤气化技术?
多元料浆的策略是:打枪的不要,悄悄的进村。我很同情他们,搞了几十年的气化,结果弄了个和ge一样的东西,知识产权上存在重大隐患。你看看多元料浆的这些客户都是谁,有没有中石化、中石油这样的企业?为什么?就因为他们知识产权有问题,现在没有走到起诉阶段,不等于以后没有。我建议他们学习华东理工大学,扎扎实实干,搞一个自主知识产权的问题。(有专利,不等于有自主知识产权,因为知识产权局很少拒case)
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工艺技术
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关于变换反应和变脱?
为什么叫变脱呢?变脱的意思就是变换气脱硫,之所以要放在变换后是因为变换将半水煤气脱硫脱不掉的有机硫变换成无机硫了,因此需要进行变脱,将硫化物脱除掉。同时要考虑低变催化剂需在含硫状况下运行,因此变换气中会含有一定量的硫,要脱除就需要变脱啦。
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卧罐液位的计算?
设备图发上来 这个要积分的
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工艺技术
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大家能否推荐几位变压吸附领域的专家?
欢迎您来我这里指导工作,共同学习。
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化学学科
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工艺技术
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关于召开“2009年全国甲醇合成技术交流研讨及推广会”的 ...?
关于召开“2009年全国甲醇合成技术交流研讨及推广会”的预通知 为了分析、交流和总结现有大型甲醇合成技术的经验、优势和问题,中国石油和化学工业协会定于2009年9月中旬在武汉召开“2009年全国甲醇合成技术交流研讨会及推广会”。 本次会议将重点研讨我国建设大型-特大型甲醇装置的可行性、新型反应器技术、新型催化剂和高效净化分离方案,目的是进一步推进国内甲醇合成技术创新、产业化和推广。热诚欢迎国内从事甲醇生产、拟建、在建项目单位,以及甲醇合成塔及催化剂研究、设计、生产、甲醇净化、高效分离等方面的专家、学者出席会议。 一、组织机构 主办单位:中国石油和化学工业协会 协办单位:中国石油和化学工业协会新型煤化工协调工作委员会 国家化工行业生产力促进中心 承办单位:湖北省化学研究院、华东理工大学 支持单位: 杭州林达化工技术工程有限公司、南京国昌化工科技有限公司、南化集团研究院、西南化工研究设计院、西安海祥洁净技术工程有限公司 二、会议的主题 积极应对危机,促进甲醇合成技术大型化、技术创新交流和科学发展。 三、会议内容 1. 有关领导、专家对石油化工产业振兴规划(煤化工相关内容)解读以及甲醇行业反倾销进展; 2. 甲醇行业发展现状和趋势分析以及醇醚燃料进展情况介绍; 3. 管壳外冷-绝热复合型甲醇合成反应器创新进展及工业装置运行经验总结和交流; 4. 林达大型甲醇反应器工程创新实践及卧式水冷装置的运行情况介绍; 5. 径向折流板壳式低压甲醇合成反应器及配套工艺介绍及工业装置运行经验总结和交流; 6. 甲醇合成催化剂创新技术介绍及经验交流; 7. 甲醇高效净化和分离技术经验交流; 8. 考察湖北省化学研究院“国家co变换催化剂与气体净化剂重点工业生产基地”。 四、会议时间、地点 会议时间:2009年9月中旬;会议地点:武汉( 会议具体报到时间、地点另行通知 ) 五、会议费用 参会代表每人缴费1600元,包含会务费、餐费、资料费、摄影以及参观考察费等,交通及住宿费自理。 六、征集论文 1. 内容围绕甲醇领域科研、生产、工艺技术、工程设计、装备等内容。要求重点突出,数据可靠;文稿要求图表规范、文字清楚。文责自负。 2. 文稿一般不超过5000字,请于2009年8月20前发e-mail至研讨会秘书处。 3. 优秀论文将推荐到相关期刊上发表。 七、研讨会秘书处 中国石油和化学工业协会科技部 联系人: 王秀江 电话: (010) 84885721-518 传真: (010) 84885258; e-mail:wxj_ha @
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职业:中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司 - 销售
学校:华南师范大学 - 外国语言文化学院
地区:云南省
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