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南墨.
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提高氯总管抽力,把事故塔负压水封液位抽低? 目前流行设计中,第二个事故塔起保护作用,一般都在一塔中进行,13#、15#阀直接进入二塔,二塔能力设计一般较一塔能力小很多,会否造成跑氯?很值得商榷。个人觉得这样设计是存在缺陷的。查看更多
aspen能模拟开停车吗? plus是进行物料和能量衡算的 开停车是动态过程 需要在动态环境下建模才能模拟查看更多
钛材的腐蚀? 含有过饱和硫酸镍溶液,在负压0.5mpa,ph:0.8,含有氯根3g/l的情况下,钛材的腐蚀程度呢?请指教 选材没有错,可能材质有问题吧。国内同样的装置很多。查看更多
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雷沙吉兰调查? 顶楼主 查看更多
化工设备一般怎么选型? 石油化工设计手册上可能有你需要的参考查看更多
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一个关于设备管口大小的问题? 这要由工艺专业根据进出设备的流体流速确定管口大小,设备上各个管口的大小,用途都要给出管口列表的。查看更多
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液硫脱气设计? 我装置的是在脱气线的末端管线开小孔。查看更多
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这种污水怎么处理? mvr蒸发查看更多
氨系统玻璃板液位计? 哥们 玻璃的时间长看不清 磁翻版液位计容易结冰 若有杂质容易是磁球浮不起 我们厂用的是雷达液位计查看更多
变换系统在开车过程中变换炉飞温怎样处理? 变换开车温度飞升的原因有很多,可能实际情况有所不同,我谈谈我们公司的做法供大家参考。我们原来采取中低变串联。压缩机7级压缩,一般在开车的时候原料气不足,喜欢开七回三,就是七段气正常是送合成,因为是开车所以就将七段气直接回到三段,而变换用的气是二段,这就造成变换气在变换流速很慢,变换炉的热量带不走,变换炉温度飞涨。知道这个原因了后,就禁止开七回三,采取七段放空回原料气气柜。第二个就是带电炉升温严格控制每小时50摄氏度的指标进行,在温度达到300摄氏度之前是不会通蒸汽降温的,因为1.25mpa上网蒸汽饱和温度好像是270左右的(记不清楚,好像是这么样)。当问到感觉涨的比较快时,一是停电炉,二是减少进气量,同时开变换放空带走热量(放空到气柜,相当于用冷空气降低温度,当然这都是在正常开操作冷击的前提下进行),同时控制变换进口的一氧化碳(因为热量来之一氧化碳转换成二氧化碳)。千万不要在温度较低的情况下开蒸汽降温(冷凝成水的后果是很严重),开氮气降温是不错的办法,就是在变换炉进口取样的地方充氮气。我们公司一般用不到这招,只有一次因为检修没有配合好造成变换炉温度降低吸进去氧气为了降温才大量充氮才搞定。其实严格按操作规定,认真监控就不会造成温度飞升,像楼上说的氧高,非减量莫属。个人看法,见笑见笑!!!查看更多
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还原炉内长粉问题求解? 因为没做过分析,所以我也不好说是二氧化硅还是硅粉,我个人觉得前者的概率更大,但是同样的炉子,没改变其他环境,为什么前一炉和后一炉均没出现这种情况,我至今想不明白什么环节出的问题,请各位大仙研究研究有可能问题会出在哪?查看更多
HGT 20676-1990 砖板衬里化工设备? 好东西,谢谢楼主! 查看更多
发几张脱硫腐蚀的照片? 是哪里的fgd项目? 查看更多
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变换催化剂床层压差升高怎么处理? 我们使用的是全低变工艺,预变换炉阻力常出现上涨,一般可以使用半年时间左右。检修时打开变换炉装料孔,上部结有约50公分的硬盖,压差最高时达0.32mpa。取样后分析里面除煤灰还有大量盐分,估计与我厂脱盐水质量差有关系,进饱和塔的盐分带入变换炉。再一次蒸汽发生带水事故中,无意竟将变换炉压差降至正常,后在预变炉压差上涨后有意将水少量补入炉子进口管线,效果不错,但对设备有所不利,特别是管道法兰垫子,我们发生过泄露。慎用!!!查看更多
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:用氯甲基甲基醚和烷基苯的反应.? 不知你那最终产品附加直高否,可以从醛到醇再到氯苄 查看更多
ASPEN模拟过程中出错误。。。? 有人可以回答我吗?查看更多
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直线链板在食品行业有什么应用? 直线链板主要是使用在食品输送机上的对的查看更多
PRO/II中的灵敏度分析。? 吼吼…很不错…请问楼主…每次我到了这一步:得为进料位置选择一个起始值、步长和循环次数:{(初值-终值) ... 首先要保证基础工况收敛; 其次要保证范围合理,如果范围过大,有些工况会不收敛。 查看更多
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乙烯法与电石法工艺氯乙烯质量差异? 水份、组分、纯度应该有有差异查看更多
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调查一下晶间腐蚀问题? 还有其他的吗?查看更多
简介
职业:福建大力石油化工有限公司 - 分析员
学校:濮阳职业技术学院 - 石化系
地区:福建省
个人简介:暑假还真是无聊,寻寻觅觅、隐隐藏藏、吃吃喝喝,日子一天天地过去。可悲啊......查看更多
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