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工艺技术
,
征集气化事故案例的活动专贴,请大家踊跃参与!?
时间:05点49分55秒 地点:3#气化装置 事故经过: 4月2日早05:49分,气化3#气化炉停车。 仪表人员检查soe记录时,发现在05点49分55秒,出现ffc-13007c氧煤比高高报警指示,氧煤比在05点49分54秒达到600,1s后触发3#气化炉停车。 停车后在第一时间查看了esd中ft-13001c,ft-13002c以及p1301c(高压煤浆泵)转速、变频调速、电流等趋势从趋势中看出高压煤浆泵转速与ft-13001c流量同时降低,在05:49:54时煤浆泵转速(si-p1301c)为790.2rpm,转速对应的换算流量为50.2m3/h,ft-13001c流量为43.57m3/h,ft-13002c流量为50.4m3/h,氧煤比ffc-13007c为530.47此时开始有上扬趋势;在05:49:59时,煤浆泵转速为624.65rpm, 转速对应的换算流量为50.15m3/h,ft-13001c流量为27.2m3/h,ft-13002c流量为49.9m3/h,氧煤比ffc-13007c为624.65.趋势中可以看出05点49分57秒,ffc-13007c氧煤比达到600,延时1s后触发3#气化炉停车。 跳车触发原因1:造成ffc-13007c氧煤比高高联锁跳车,可能是因为氧气突然过量,但在趋势中可以看出氧气的量基本控制在25600m3/h左右,在停车时间附近并未发生较大波动,查询相关操作记录,也没有对fv-13007c执行任何操作,此种可能排除。 跳车触发原因2:煤浆泵出了问题,从趋势中可以看出,是煤浆泵的转速先下降,由790rpm降至770rpm,对应参与计算的流量实际量从50.2m3/h降至48.83m3/h;此时fi-13001c流量也从43.57m3/h 降至27.20m3/h;fi-13002c流量基本没有发生任何变化,此时怀疑跳车是由于si-f1301c和fi-13001c流量下降共同造成流量平均值下降进而触发氧煤比hh联锁跳车,此时可以怀疑fi-13001c流量下降是因为煤浆泵转速下降所致,但进一步分析,煤浆泵对应的流量也仅仅下降了2m3/h左右并不会造成fi-13001c流量如此大的波动,另外从电流也可以看出来,在煤浆泵转速下降20rpm的过程中煤浆泵电流it-p1301c也并未发生较大变化,说明负载并未发生变化,所以此假设不成立。(从pi-13001c,pi-13004c也可以验证此说法)。 跳车触发原因3:我们在触发原因2的基础上继续分析,当煤浆泵对应流量下降了2m3/h时,也就是si-f1301c流量为48.83m3/h时,对应的fi-13001c流量为27.2m3/h,fi-13002c流量为49.9m3/h,氧气流量平均值fi-13007c为25681.96m3/h.此时将3个煤浆流量求和算出平均值为42.15m3/h,进而得到氧煤比应该是609.3,此时必然会触发气化炉跳车;假如在此时3个煤浆流量信号将其中与其它两个信号差别较大的信号fi-13001c剔除的话,氧煤比就应该是520.24,此时便不会触发停车。所以触发停车的直接原因就是fi-13001c波动过大。
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仪器设备
,
8字盲板一般用在什么情况下?
工艺中哪些地方最好用8字盲板?
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化学学科
,
关于甲醇全厂的物料能量衡算?
难道就没有更好的办法 了吗???
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安全环保
,
关于活性污泥池的气水比问题?
一般以bod为计算量,每公斤bod5消耗1.1公斤氧气,每降解1公斤bod5要消耗50立方米左右空气,空气消耗量还和曝气头形式和水深有关系。
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烧嘴冷却水回水处一倒淋什么作用?(安全阀处)?
是排气孔,破虹吸用的!
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某电厂电气特大事故图片?
只听说,没见过。看过图片引以为戒。主回路短路引起的,也称其为爆炸吧。火球和气浪将调试人员推出去两米多 !
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氯离子对316L不锈钢腐蚀的限度?
这个资料看名字不错啊
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#不锈钢腐蚀
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工艺技术
,
征集气化事故案例的活动专贴,请大家踊跃参与!?
气化烘炉回火事故 事故经过: 2014年3月3日16时11分左右,气化炉b烘炉至高温阶段,(ti-13003b,1327.8℃;ti-13004b,1363.4℃;ti-13005b,1302℃;ti-13006b,1362℃;)主控突然发现气化炉b温度突降,同时控制室监控发现炉头b有火苗冒出,判断是气化炉b烘炉过程中发生了回火现象,当时主控立刻切出烘炉液化气,同时派人去现场查看。 事故原因: a.气化炉b顶部放空管线上的切断阀hv13005b与压力调节阀pv13011b在烘炉过程中处于全开状态;当洗涤塔液位过低时,水封不能封住洗涤塔下降管,导致气体从火炬管线倒回至洗涤塔,进而进入烟道气管线,破坏了烘炉系统的真空度,引起回火; b.本次事故发生在切换水循环的过程中(由小循环切至大循环),由于入洗涤塔b的高压灰水管线上的阀门未能事先打开,待高压灰水过来时,因背压太大,手阀不能及时打开;加之,灰水循环泵p1305又启动过早使得洗涤塔液位降的过低。
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氯离子对316L不锈钢腐蚀的限度?
正需要的数据,看
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#不锈钢腐蚀
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pro2二个案例?
谢谢分享,不知道有没有用,先看看!
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化学学科
,
工艺技术
,
纳米金属氧化物催化CO 反应?
在空气气氛下处理不一定降低他的氧缺陷位,这个做下实验你就知道了,再说催化剂活性和选择性的影响因素不是简简单单的与氧缺陷位成正相关的,其他因素也有很大的关系的,如比表面积,分散度,还原度,传质,吸附和 ... 谢谢指教。具体的说,mno2或者ceo2,加热预处理在空气氛围还是还原氛围下对co氧化有利,
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仪器设备
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轴承型号的问题??(请教熟悉轴承的专家)?
调心滚子一般配对使用,特别标注肯定有意义的。
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变换工段带不带饱和热水塔流程?
我们做过的一般水煤浆气[wiki]化工[/wiki]艺后的变换都采取中串低变,因为来的水煤气就是饱和状态,所以都不加热水塔。shell粉煤气化需要加热水塔调节水气比。个人觉得带不带饱和热水塔是根据前后流程需要来的。一般是先确定气化技术再确定变换工艺!
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工艺技术
,
想请问目前盐酸合成炉这块都有那些待解决的问题?
我遇见的: 1.高纯酸游离氯超标 2.氯化氢含水高(指标300ppm,现用深冷工艺)
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变换气量4.5万,变脱进口硫化氢300mg,出口希望降到10mg ...?
不仅仅是循环量的问题,还有脱硫塔的效率问题,还有再生的效率问题,要系统解决才行。也可釆用-些行之有效的新技术,新手段。
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燃料型和润滑油型减压塔?
减压蒸馏 也称真空蒸馏。原油中重馏分沸点约370~535℃, 哦,谢谢,就是说两种类型主要是产品用途的差别,当然产品质量也是有区别的,操作条件、设备等基本相同啊。
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关于R125装置联合试车?
据我所知,国内大多为F4法,技术多出自3F,用行业内的话说,出自同一个师傅,有些公司连装置布局都大同小异 ... 呵呵,我原公司就是上述企业中的一家,采用PCE法,直接HF进料试车。
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化学学科
,
粗甲醇精馏的目的是什么?
精馏的目的就是通过精馏的方法,除去粗甲醇中的水分和有机杂质,根据不同要求,制得不同纯度的精甲醇;大部分杂质得以清除,其中某些杂质降至微量,不致影响精甲醇的应用。
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其他
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物料烘干的问题?
物料出来后,先用适合的有机溶剂rinse带水, 例如醇类:水=1:5,应该就可以解决问题。
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仪器设备
,
紧急切断阀可以用电动的吗?
电动及电液联动等级可以做到t4,怕什么呢。 最怕碰到李鬼就完了。睁大眼睛啊!
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#紧急切断阀
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简介
职业:福建湄洲湾氯碱工业有限公司 - 研发工程师
学校:青岛理工大学 - 自动化工程学院
地区:四川省
个人简介:
一个人静静的看着书发呆,跟无聊拉近距离了呢~
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