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仪器设备
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进口离心机与国产离心机的主要区别?
进口离心机耐用,比如1945年瑞士产的制盐行业离心机,用了十一年没有大修,只是每年加油而已
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建立一个典型自控案例交流区如何?
你这个既要有监视的有流体b的入口、出口温度,流体a的的入口温度、出口温度。 控制的事流体a的的入口流量调节。
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使用SW6计算固定管板换热器的问题?
这个问题已经讨论过n遍,建议发贴前先搜索,这样既能节省自己的时间,也能节省论坛资源
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安全环保
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087来了一个驴打滚?
嗯,那得再报废个人 你说虾仁不吓人,你说野蛮不野蛮 ------------------------- 发帖可以参看这个帖子格式,对论坛活动宣传
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请汪老师及各位高手帮忙看看谱,谢谢!?
这是可能的化合物结构,mw=128,; 13cnmr, 1nmr都符合,除了你认为的没有氢信号的甲基。 楼主关于57.46ppm为甲基是不太可能的。建议楼主,再好好读读dept,看看有没有问题。 [此贴子已经被作者于2004-8-30 14:22:28编辑过]
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仪器设备
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关于钢板厚度负偏差。?
钢板的厚度公差是有标准可依的,比如gb709,美标的a20、a6、欧盟的en10029等,只要钢板在材料标准和尺寸标准规定的范围内,且订货合同没有特殊的说明,就属于合格品。国内的一些大型钢厂,负责任的供应商,都是按标准、按合同供货。 对于不切实际的压低采购价格购买到非标钢板的,或者缺乏职业道德供应非标钢板的,另当别论 舞钢庞龙
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化学学科
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硫酸主风机的选择?
建议用沈鼓的,我们现在两台主风机,一台双剑,一台沈鼓,区别还是很明显的
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关于蒸汽阀门选取型?
同意二楼的说法!
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安全环保
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技术案例:反渗透工程各种现场问题案例简析?
看这个还需要下载,下载还要扣除财富,对哪些无钱的兄弟们来讲不方便,因此我将其贴在下面,供大家分享。 反渗透工程各种现场问题案例简析 案例一: 系统基本信息: 原水:自来水,工艺流程:原水--- 超滤--- 反渗透。 症状: 随着运行时间延长,出水电导越来越高,半年后脱盐率只有87%。 现场检测: 超滤每30分钟反洗一次,并投加次氯酸钠杀菌,反渗透进水余氯浓度0.2~0.4ppm。 结论: 膜被严重氧化 案例二: 基本信息: 原水:井水,工艺流程:井水----〉砂滤---〉炭滤---〉反渗透 症状:运行3个月后,产水流量在短短1周内从65t/h降到25t/h。 现场检测: sdi值测不出,絮凝剂投加量达到14ppm,打开一段压力容器发现膜已经都为棕黑色,疑为絮凝剂投加过来量。 对策: 进行酸碱清洗,产水量恢复,降低絮凝剂投加量至2~3ppm,sdi达标。 收获: 刚运行时,由于井为新打井,出水浊度高,絮凝剂投加量大,运行3个月后,井水浊度大大降低,而没有调低絮凝剂投加量,导致产生絮凝剂过量污染 案例三: 系统信息: 原水:黄河水自来水,流程:多介质---〉活性炭---〉反渗透 症状: 运行1个月后,产水流量大幅度下降,清洗后即可恢复,一个月后又下降。 现场检测: sdi合格,取出二段最后一只膜称重达22kg(标准重量14.5kg),说明结垢严重。 对策: 先彻底清洗反系统膜元件,再选择适当的足够剂(经测原水中钙硬度为5mmol/l) 启示: 往往一些最低级的错误,在设计时却没有解决好,造成了系统的问题 案例四: 基本信息: 0.5t/h小系统,用2支4040膜并联,水源为地下水电导2000 工艺流程:原水---〉砂滤---〉炭滤---〉软水器--〉反渗透 症状: 运行1周后,产水量降低一半,简单用酸清洗后流量恢复,1周后又降低至一般,清洗不能恢复。 现场检测: 取出膜元件,发现农水侧有大量白色水垢,称重发现膜增重2.5kg,且发现并联的一只膜堵塞严重,另外一只堵塞较轻。 对策: 加大软水器选型,多添树脂,每天再生,将膜单只彻底清洗,系统再投运。 结果: 1个月后仍正常运行。 启示: 由于最先软化没有做好,导致2只膜都严重结垢,产水量下降,第一次清洗时,由于膜是并联,并且结垢的疏松程度不同,导致只有其中1只完全洗干净,而另外一只仍然堵塞严重,说明偏流在系统运行和清洗时都是普遍存在的,需要注意。 案例五: 系统基本信息:自来水,电导490,水温20。采用4支re8040-be膜,2芯压力容器并联。 症状: 装入膜后调试,产水电导20,脱盐率达不到98% 现场检查: 对单个压力容器作探管试验,数据为:5.6,5.7,9.0,25.7,21.7,22.6,;5.4,5.7,7.5,12,15,27。说明一个压力容器中膜之间联结件密封不好,另外一只压力容器端头密封有问题。拆出膜元件,发现膜元件外表面有大量油腻腻的东西,且膜中有大量活性炭细粉。 对策: 重新用甘油安装,且更换压力容器端头所有密封圈。 结果: 产水电导 7.0 启示: 对于小压力容器,特别是不锈钢压力容器,加工精度差别较大,往往存在微微的渗水(注意不是泄漏!!!),导致产水电导偏高。并且不锈钢容器内有的有防腐油脂,建议装膜前好好清理干净不锈钢压力容器。 案例6: 系统基本信息: 原水扬州自来水,温度32,电导440,3t/h双级反渗透工艺流程:原水箱---〉砂滤--〉炭滤-〉一级反 渗透-〉中间水箱-〉二级反渗透。一级反渗透采用4支re8040-be膜,2芯压力容器串联。二级采用2支膜 串联。 症状: 调试时,1级产水电导12,二级产水电导6(调试人员说加碱了),调不下来。 现场检测: 测一级2支压力容器2端中心管出水电导:3,4,5,15;说明1个压力容器(又是不锈钢!!!密封不好 )。 对策:更换1级压力容器端头o型密封圈,仔细调节二级反渗透进水加碱量(加碱流程最好达到18米,反 应时间在30秒以上效果最佳) 结果: 调整后,一级产水电导6.9,二级产水电导1.2 启示: 不锈钢压力容器的渗水仍然是大问题,二级加碱调节的尺度需要把握好,可以通过控制进水ph,浓水电 导,加药量需要微调,有时还需要回调。 案例8: 系统信息: 电镀废水,电导4000,温度31,工艺流程:砂滤--〉炭滤-〉反渗透 9支膜,3芯压力容器2:1 症状: 产水电导120,浓水黄色浑浊 现场检测: sdi测不出,5秒钟膜片堵死,回收率达到了70% 对策: 改造多介质过滤器和活性炭过滤器,降低sdi值,降低回收率至60% 结果 产水电导70,运行稳定 启示: 与处理一定得做好,回收率不要超过太多,造成反渗透膜的负荷过大。关于各种排列的建议回收率在以后论述 案例号外1:关于系统回收率 对于反渗透系统的回收率,很多工程公司特别是小工程公司有很大误解,普遍认为最多的数据有75%和50% 其实系统的回收率与水源水质条件,膜的数量和流程长度,系统是否有回流等条件相关。 关于75%:条件是普通苦咸水,系统流程为12米 典型流程长度与回收率关系: 18%/1米;32%2米;50%/4米;58%6米;68%8米;80%/12米;90%/18米 典型误解: 一半一半(50%):好多小膜系统1~2支膜,在没有部分回流的情况下,好多工程公司认为浓水和产水比例为1:1。其实这种观点是错误的,得看你用了多少只膜串联,没有回流情况下,1只膜和4只膜回收率可能一样吗? 75%(21排列):一些人认为,我按照2:1排列了亚,应该可以达到75%回收率亚。同样,还是得看膜的串联流程。 案例9: 系统背景: 自来水,电导380,温度25;系统流程:原水-〉砂滤-〉炭滤-〉反渗透;一只re4040-be膜 症状: 调试时,压力在9公斤时,产水电导9,提高压力至12公斤时,产水电导在22 现场调查: 了解到,砂滤装砂后冲洗5分钟就投运;取出膜元件在清水桶中上下冲洗,可见桶底有大量石英砂颗粒 结论:由于砂滤冲洗不彻底,导致石英砂进入膜元件,在膜表面留下轻微划痕,造成压力提高时透盐率 增加。 启示: 系统调试时,“心急吃不了热豆腐”,必须彻底冲洗砂滤和炭滤罐,特别是大的系统更是如此。当然, 有人会说,我做了好多年水处理了,都是简单一冲就没问题了,但是往往调试十个工程遇到一个这种原 因的,哭都来不及。建议调试时,还是别太心急吧,让它冲着,一边打牌去呗先 案例10: 系统背景: 井水,电导700,工艺流程:砂滤-〉炭滤-〉软化-〉反渗透,4支re4040-blr串联。 症状: 调试时,总产水电导20,测各压力容器电导都为20多。 现场检测: 注意!压力容器为两芯装的不锈钢!!!(最讨厌不锈钢!),取出膜元件,检查压力容器端头o型密封 圈发现已经被切损坏。好多调试人员认为安装时很紧密封就会好,这是一个大误区,只有力度合适的推 入才能说明密封完好。同时,发现原水电导700,而软水器后电导为1500。 对策: 将压力容器端头小o型圈换细一点点的,同时用甘油充分润滑后装膜;软水器彻底冲洗干净。 结果: 产水电导8.5 启示: 不锈钢压力容器的小o型圈问题多多,同时调试时,不能心急,要把预处理彻底冲洗干净,当然包括软水 器了。
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有关开口闪点的一点疑惑!?
开口闪点时出现小闪往往是由于样品不均匀或者加热不均匀造成,应从这两个角度考虑。
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油品转运的计量问题?
本人所在的单位为一炼油企业(内有一中间罐区),另外还有一个仓储码头,原料有码头中转,产品中转至码头。中间有一个计量问题,无论手检,流量计读说,双方误差比较大,请教高手,如何计量统计,确保误差在合理范围内。 [ ]
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安全环保
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技术讨论:请问纯水的生产成本为多少?
有没有人用过mvr方法,蒸馏浓缩法。
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碳四液化气芳构化是什么技术?
我可以提供部分资料,项目建议书、效益计算等, songligang ,也可以电话沟通:15940841668
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技术讨论:从截面性质讲,钢管作为柱是最合适的,那为什 ...?
水平架可都是工字钢,与圆的立柱之间不好焊接吧? 再一个管子是不是应该比型钢贵?
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化学学科
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工艺技术
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原料总反应不完产品分不出怎么办?
dmso虽好,我想请问一下回流带水的话溶剂不能选用dmso了吧,我看书上说90度以上就可能分解了,那样把溶剂加进去甲苯没蒸出来前不是就变质了.
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工艺技术
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固定吸附床空隙率的讨论?
不包括在气体吸附时所真正起作用的那一部分空隙体积,也就是说,吸附剂本人内部的大直径孔是不算的
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仪器设备
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关于压力容器腐蚀的培训课件?
不能免费吗?
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工艺技术
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苯罐采用氮封和油气回收应怎样控制?
油气回收停止压力也是呼吸阀的正压减去管道损失压力,开启压力可以乘以一个1.2的系数
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化学学科
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硫酸生产中净化一塔为什么使用绝热蒸发流程?
想法不错,关注中!
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破渣机设计?
除了航天十一所外,还有武汉三联节能环保工程有限公司在做
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简介
职业:宏正(福建)化学品有限公司 - 仪表工
学校:山东农业大学 - 化学与材料科学学院
地区:湖南省
个人简介:
ァλ類ぬ無聊啊,邡jīa糋寰葽考試。ヤ
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