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聚氨酯和环氧树脂类涂料方面的资料? 如题,求 聚氨酯 和 环氧树脂类 涂料方面的资料。查看更多 0个回答 . 4人已关注
凹凸法兰如何加盲板? 凹凸连接的连接面如何加盲板。本人一直接触的就是平面的,对凹凸面或球面连接密封比较好奇,问问大家。查看更多 5个回答 . 2人已关注
离心泵电机? 离心泵 电机之前运行正常,突然超电流怎么回事查看更多 5个回答 . 5人已关注
单体厂商的开工与停车的影响因素? 通常来讲,生产厂商是否开工,开工率定在什么水平也就是产量的多少-- 取决于产品的市场价格与生产可变成本之间的差距。就有机硅单体而言,生产可变成本主要是 金属硅 的成本。10月份众多厂商纷纷开工,主要原因大概是市场价格的上扬,当金属硅与DMC的差价到多少时国内的单体厂可以盈利开车?当然,也受 甲醇 、 盐酸 价格的影响。电和气的成本相对稳定,不予考虑,工人工资啥的影响应该也不大。除了价格、成本、技改原因,影响单体长开车的因素还有哪些?大家来讨论一下,最好举例说明。查看更多 5个回答 . 2人已关注
汽轮机进气量与抽气量的关系? 指的是抽凝 汽轮机 ,也包含调整抽汽式的汽轮机。 大家都是知道进气一部分做功,完事儿冷凝成水,一部分是抽汽来加热给水和 凝结水 我想问的是,这里的抽汽比例与什么有关。 举个例子就是假设进气1万t/时,然后抽汽流量是3000t/h。那肯定做工的就是7000了 然后突然进气量变成2w/t。然后抽汽是不是就变成了6000t/h了? 大家都知道进气量增大,会影响抽气量变大。但这个是比例不变的情况下。有没有可能说是进气量变成2wt/h 然后我改变真空或者什么的,做功的汽变成了18000t/h。那抽汽比之前还不是减小了。 可能有点钻牛角尖,就是想知道这个比例是设计时候固定的还是跟压差有关系? 求大神解答啊!! 查看更多 3个回答 . 5人已关注
口语中总用但是想不起来用英语怎么说的话? copy and learn,thank you。 I‘ll stand firm to learn it。查看更多 2个回答 . 2人已关注
SEP模块求解? 在用SEP模块进行模拟的时候,可以任意规定出口一股物流的组成,是否可以理解成SEP模块不进行气液相平衡的计算,也就是说在规定了SEP模块的一股出口物流的温度压力,各组分流量后,这样的规定不一定是在该温度压力下的实际相平衡时候的组成,也就是说SEP只是进行了一次物料平衡计算,是否可以这样理解呢,求大神解释以下,小弟在这里多谢了! 查看更多 7个回答 . 2人已关注
关于液氨还原(Birch还原)? < >本人最近要做Na/NH3还原苯环,那位仁兄做过类似的反应,关键是反应及处理过程要注意哪些问题。谢谢</P> [此贴子已经被作者于2006-8-25 20:11:27编辑过] 查看更多 6个回答 . 4人已关注
流化床锅炉能否用做焚烧炉? 大家探讨一下:用 流化床 锅炉用于焚烧焦化废水的可行性。查看更多 18个回答 . 4人已关注
关于机泵的封油温度? 各位大侠,想请教一下,作为机泵的封油,它的温度有什么要求? 查看更多 11个回答 . 2人已关注
冷却塔选型及循环水池? 我公司准备选用 冷却塔 用于物料降温。我初步算了一下,生产一吨物料需要带走的热量约为: 1235000KJ 每小时生产物料10吨,我应该选择多大的冷却塔? (注:现生产使用冷却塔出口温差约为5℃,湿球温度约为27℃) 能不能使进出口温差扩大,来降低冷却塔处理量 另外,循环水池能不能用16Mn的材料制造,想利用地冷降温。 [ ]查看更多 3个回答 . 5人已关注
关于AGA NO9报告? AGA NO9报告中的范围:通常只对6inches 及6inches以上的 超声波流量计 ,那不在此范围的会参照什么标准,或有其他相关标准呢?查看更多 1个回答 . 1人已关注
关于离心式压机轴推力平衡的问题? 我们装置所用离心式 压缩机 ,是杭汽的背压式 汽轮机 所带的离心式压缩机,为平衡压机轴承推力,可采取那些措施?压机上有平衡管,那么末级还装有平衡盘或者平衡鼓吗?装有平衡管的压机末级装有 密封环 ,从密封环开孔引出到入口就是平衡管吗?求盖德指点迷津!! 查看更多 6个回答 . 2人已关注
丙烯 苯烷基化反应在aspen中模拟物性方程选择? 查看文献都是自己设计的数学模型,没有在aspen里模拟的,本人想在aspen里来个收率模拟,请问选择什么物性方程,个人感觉UNIQUAC-RK 希望各位指教~ 查看更多 3个回答 . 2人已关注
2010注册化工师第一天上午真题中的几道多选题题? 45. 体系能量衡算的依据有下列哪几项? A .热物料数据 B. 能量守恒定律 C . 动量守恒定律 D. 体系的物料平衡 我选ABD,但对D不是很确定?大家意见如何? 65. 将温度为 25 ℃ 、湿球温度为 20.8 ℃ 的不饱和 空气 ,与 32 ℃ 的水逆向接触后,水温将迅速下降,问及时事实充分冷却,水温( ℃) 也不能达到下列哪几项? A . 25 B. 18 C . 19 D. 21 我选BC,我见有人选AB。各位高手意见如何?另外此题出题人想考什么知识点,我很含糊。。。请赐教 50. 再生产工艺过程中,下列哪些工艺方案存在物料损耗? A .采用安全()放措施 B. 提高介质流速 C . 含有干燥过程 D. 存在反应过程()放气 我选AB一定有,但C干燥过程是不是有物料损耗,不是很肯定?大家意见如何/ 查看更多 8个回答 . 5人已关注
乙酸苯酚酯的制备? < >做 乙酸苯 酚酯,产物经酸洗,碱洗,水洗,薄层显示为2个点,请教各位高手怎么回事,展开剂:二氯 甲烷 :石油醚10:1,求提纯方法,如果有高手,请教原料醋酐和 苯酚 提纯方法</P> [此贴子已经被作者于2008-1-4 15:08:00编辑过] 查看更多 1个回答 . 3人已关注
93标3000L、5000L反应釜温度计套管长度是多少? 我是新手,请问93标3000L、5000L 反应釜 温度计套管 长度是多少,我查手册没有标查看更多 1个回答 . 5人已关注
污水处理技术打疑301~310问(补充)? · 301 .我们厂采用前置厌氧式奥贝尔氧化沟工艺,设计进水 2.5 万 m3/d 、实际进水量不稳定,在 2000-8000m3/d 左右浮动,试运行 2 个月以来进水 COD30-90 mg/L 之间, BOD 为 9-20 mg/L 左右, SS 为 50-200 mg/L 左右, NH3-N 为 3-12 mg/L 之间, TP 为 0.5 mg/L 左右,我们是在 11 月 18 日 投的接种污泥,也加入粪便进行培养,氧化沟混合液 MLSS 为 600 mg/L , SV 为 3% , SVI 为 50 , MLVSS 为 86 mg/L 。经过短时间闷曝和间歇曝气几天后 MLSS 为 1000 , SV 为 4% , SVI 变小了, MLVSS 为 350 ,由于进水没有营养, F/M 计算得低于 0.01 ,因此每 2 天曝 3 、 4 小时的气,出水 SS 为 30 左右。 前段时间设计院要求连续曝气,考虑到负荷太低,我把它调整为 1 天曝气 8 次,每次 30 分钟。一个星期了,每天出水 SS 为 50 左右。现在外沟污泥减少, MLSS 目前为 300 mg/L ,很细,颜色由黄逐渐变淡,而中沟跟内沟 MLSS 还在 900 mg/L 左右,有絮凝体,颜色比外沟好多了。 今天开始调整为 1 天曝气 12 次,每次 15 分钟,在原来基础上又减少 1 小时。还不知道效果。 由于进水 DO 为 4 mg/L 左右,氧化沟 DO 为 5.5 mg/L 左右控制不了。我感觉纳闷的是:正常外沟污泥应该比较多啊,而我们却是内沟中沟污泥比较多,我采用常量回流一天三次,每次 900 吨。外沟污泥还上不来,现在我就想再减少外沟的曝机台数,然后用泵将内沟或中沟的污泥引至外沟。我的设想是把污泥大部分引入外沟,适当曝气,中沟或内沟少曝气或不曝气可行不? 原先有咨询过您的在氧化沟出水口投加 PAM ,可问题出现了,我们氧化沟出水与配水井内外沟二沉池液面四点都是平的,领导说施工是把二沉池标高抬高了 20 公分,就是氧化沟出水与二沉池液面只有 10 公分的水位差,没有水头压力使这样在配水井水流是相对平稳,估计污泥都可能沉在底下或二沉池中心筒了。所以不能在这边投加 PAM 了,这下不知道怎么办了? 答: 这样的污泥负荷下污泥浓度是很难维持的,设计院要求连续曝气是不妥的,会使现有的一点污泥也自身氧化掉。以我之见,目前的情况下没必要用活性污泥处理,将外、中沟作为通水过道,内沟加入适量配置好的 PAM 溶液,并曝气(起絮凝混合作用),二沉池作澄清池用就可。 如果一定要用活性污泥,可在中、内沟间歇曝气,外沟作进水过水区,二沉池污泥回流至中沟就可。施工是把二沉池标高抬高了 20 公分的问题要整改,否则后患无穷。外沟污泥浓度比中、内沟少的原因是污泥不连续回流造成的,因为每次回流 900 吨污泥后的初期外沟污泥浓度相对高些,随后外沟的浓度会越来越低,至第二次回流污泥前达到最低,因为在不断被进水稀释,而中沟的污泥在下一次回流污泥前只被外沟的混合液稀释,内沟情况也一样,但这是在一定的时间内的情况。如果污泥连续回流就不会这样了。 302 . 我们的污水处理工艺是A 2/O ,最近一段时间二沉池水质较差,能见度低,有很多细碎泥,水中有很多成群的红色小虫子,二沉池漂泥;生化池活性污泥沉降比在 35-40% ,每天在排泥,污泥可能要发生膨胀,污泥生物相中有红斑颗体虫,还有轮虫,调试方把好氧池溶解氧控制在 4mg/L ,这样做有什么不妥? 答: 根据你所说的可能是污泥负荷过低引起的,污泥已有老化的迹象,现在不是担心污泥膨而是要防止污泥进一步老化而解絮,溶氧太高当然不行,但主要还是要减少生化反应时间或增加排泥量使污泥负荷提高。 303 .本单位的淀粉废水处理工艺是 UASB+SBR , SBR 的进水 COD 是 500 mg/L 左右,氨氮 500 多 mg/L ,出水却是 COD700 多 mg/L ,氨氮 200 多 mg/L ,估计是亚硝酸盐积累造成的。由于前些鼓风机风量不够,溶解氧不足,曝气时间为 12 小时,排水颜色也不好,沉淀性不好。现在重新增加了两台风机,曝气应该能满足,进水氨氮很难降低,我该如何操作,这里不要求脱氮。有人建议加大曝气量和增加闲置时间,我觉得有道理,但是否要进行反硝化,即进水初期进行搅拌进行反硝化 ? 答: 一般是负荷太高、生化反应时间不够造成的,也要确认一下碱度是否够。现在应该减少或取消闲置时间,尽可能增加生化反应时间,并采用非限止曝气方式(即在进水阶段就可曝气)。 亚硝酸盐积累的可能性不大,亚硝酸盐没有特定的条件是很难积累的,进行反硝化更没道理(除非是亚硝酸盐在积累的情况下进行短程反硝化,但基本可以排除这一可能)。我是针对 SBR 而言的,如果前面的 UASB 能进一步提高处理效果会更好。 304 .请教几个 UASB 问题: 1.UASB 高 16 米 ,宽园形 11 米 ,布水,进水以及三相分离器,都达标,只有出水堰,由于基础发生偏移,水平差距 2 厘米; 2. 进水 COD15000-25000 mg/L ,是制药厂回收废水,硫酸根离子高; 3. 采用内循环,出水回流。 结论:请清华同方、南京、河北、以及桑德等调试都没有调好,出水 8000-10000 mg/L , MLSS10-14 之间,远没有厌氧专家所说的那么好,各操作细节和控制参数,都进行大量细致的考虑,但出水 COD 就是降不下来, MLSS 升不上去,出水 SS 随 MLSS 增加而上升,接种污泥来自高碑店,我们已运行了 7 年 UASB 了,还是不行? 答: 这样的废水应该采用分级厌氧处理,如废水 COD/ 硫酸根值小于 4 ,就会影响甲烷菌的生长而影响处理效果,如果在 U 池前增加一级厌氧池,废水在一级厌氧池内完成酸化后,还可还原一部分硫酸盐,以保证后面 U 池的正常运行,如硫酸盐浓度太高就另当别论了。 305 . 原料药生产中的废水处理,废水中含有苯、甲苯、等有剧毒的物质,废水量为 800~900 吨 / 天左右, COD 在 500 mg/L 左右,氨氮在 120 mg/L 左右、 BOD 在 1200 mg/L 左右,现在用 MBR 法处理废水,效果还可以,就是系统运行不稳定,停留时间为 25 天左右,对硝化细菌生长应该没有影响,但不知为什么脱氮不稳定,一般 2 到 3 个月脱氮出现一次异常,正常时氨氮出水为 1 mg/L 多一点,异常时在 50 mg/L 左右,现在 3 个系统中有两个系统正常,一个异常,现在把正常系统的泥打到异常系统中去,但效果不理想,这样操作对不对?现在一天排泥量为 50 吨,该池为 2500 吨!今天出水氨氮竟然比进水还要高!进水 98 mg/L ,出水 123 mg/L , 氨氮是从哪里来的? 答: 先要确认碱度是否满足,氧是否够,还有一种可能是废水中含氮有机物增高造成,有机氮太高会造成反应时间不够(氨化+硝化总的时间),要从多因素来分析。正常系统的泥打到异常系统中去不一定马上会见效,生化反应需要一个较长过程的。 306 .我们 调试 的是 荧光增白剂 废水 ,原料主要有三聚氯氰, DSD 酸,苯氨,二乙醇氨,纯碱,对 氨基苯磺酸 等,现处理 工艺 是调节池 --- 微电解 ---UASB--- 好氧 a 池 --- 沉淀池 ---- 好氧 b 池 ---- 二沉池 由于原料里有亚硫酸盐之类的,现在 UASB 出水二价硫较多,产气较差,硫化氢的味道较重, UASB 进水在 3500 mg/L 左右,出水在 1400 mg/L 左右,用混凝处理后 COD 去除了 60% (原工艺中没有),现在好氧 污泥 是青白色,镜检发现有很多丝状菌,而且好氧泡沫较多,还有很多浮泥。 现在好氧 A 池的污泥好象解体了,好象是中毒的症状。正在做二期方案,我想厌氧出水进气提,气提脱硫后,一部分水回到 UASB ,这样是否可行? 答: 首先要提高 UASB 的处理效果,进水 COD 高相当部分原因是亚硫酸盐等引起的,也就是说虽然进水 COD 较高,但有机物浓度不一定有这样高,因为无机性 COD 占较大的比例。此外废水中硫化物氧化后会产生大量硫酸盐,并大幅降低废水的碳 / 硫比,如果这样的话,处理效果这样差也是可以想象到的。所以对进 UASB 前的废水进行气提脱硫是很必要的,可提高 U 池的处理效果,并为后续的好氧处理工序的 运行 创造有利条件。 307 .请教几个实践问题: ( 1 )制药厂废酸水 COD10000-15000 mg/L 之间, pH4.0-9.0 之间,用多级好氧活性污泥法处理会出现什么结果 ? ( 2 )本厂是三级好氧活性污法,二沉池回流都是独立的,各 系统 不排泥,为了减少成本直接进入第四级好氧,对各单元对影响如何,找专论却没有找到这方面的知识,能帮助分析一下吗 ? ( 3 ) 含硫的有机化合物 废水用好氧多级处理会发生什么问题 ? 答: 高浓度的废水通常采用厌氧 + 好氧处理,主要从运行的经济性考虑,但也要根据废水的特性来定。此类废水用多级好氧也可以(前提是废水 B/C 比不能太低,并设置有一定容量的线内调节池来均质和稳定 pH )。但如果按照你们现在的运行方式就有问题了,各系统不排泥不仅不会节约运行成本,而且会带来运行上的负面影响,失去了分级处理的意义。理由是:活性污泥法去除污染物,除了生物降解作用外,还有相当一部分物质是通过污泥吸附并随剩余污泥排放而去除的,特别是高负荷的第一级,如不排泥,就会使这部分有机物在系统内积累,除了会额外耗氧外,还会增加后续处理系统的负担,影响处理总体功能的发挥。 含硫的有机化合物废水用好氧多级处理肯定比厌氧 + 好氧影响要小,硫化物可以被硫细菌还原成硫粒随污泥排出系统,也会被空气氧化成硫酸盐,当然硫浓度过高就另当别论了。 308 .我们是喷油漆废水处理,主要去除里面的油漆颗粒,以及苯类物质,然后循环使用。请问这类废水气浮池的容积应该设计为多少(水量是 30-50m3/h )? 答: 要根据废水悬浮物浓度和水量等情况来定的,一般来说最小体积以水力停留时间不小于半小时来定。 309 . 我们公司是印染废水处理 , 现在正在调试阶段,每天处理水量 500t. 工艺采用物化 - 水解酸化 - 接触氧化。现在接触氧化池有 1m 多高的泡沫布满池面,镜检有大量丝状菌,还发现少量钟虫。氧化池 pH7 ~ 7.5,DO4 ~ 5 ,温度 35 度左右,氧化池出水含有大量悬浮絮体,不能沉降下来。这种情况已经出现一周多,以前出水颜色为黄色,色度 70 ~ 90 。昨天晚上开始出水颜色边成黑色。现在一家 环保 公司在调试,他们没有办法解决这个问题。请问这种情况应该若何解决 ? 可否采用投加双氧水杀死丝状菌,然后再投加新泥重新培养?若重新培养应注意哪些问题? DO 控制在哪个范围内? 答: 根据你所说的应该是生物泡沫,要确认是什么丝状菌?可能是若卡氏菌大量繁殖引起的。生物泡沫用水喷淋也没用,杀菌法也只能治表。这类菌易在负荷低、进水含油脂类物质时易繁殖,目前情况下可采用以下措施试试:( 1 )增加进水浓度或进水量来提高有机负荷(如将部分原水直接进接触氧化池);( 2 )有条件的话在氧化池投加别厂的活性污泥,并控制好污泥负荷;( 3 )如出水有硝酸盐的话,可在接触氧化池前部分设置缺氧区,回流部分含硝酸盐的出水,在这样的 环境 下,很多细菌可利用硝酸盐中的化合态氧而繁殖,而丝状菌没有这样的功能,可抑制其繁殖。对于已经存在的生物泡沫,只能人工清除,清除出来的沫和渣不能进入 污水处理 系统。如用双氧水杀菌,只能以雾化喷洒的方法喷射在泡沫表面,反复多次喷洒。以上措施有的效果很好,也有效果不明显的,实际情况是复杂的,可试试。 310 .我厂的二沉池采用幅流式,实际停留时间约 3.8 小时。最近发现二沉池有很多悬浮污泥。采取了调低溶解氧的措施,氧化沟出水处溶解氧达 2.0mg/L ,但是二沉池上会不时地涌出黑色的和黄褐色的浮泥。将黄褐色的浮泥打散时,那些污泥呈现条状,最后才散开随出水流走。出现这种现象是否是反硝化的原因?应该怎样去判断和解决呢? 答: 不了解其它情况,只能作大致推测:可能是沉淀池括泥机的局部括泥板坏或吸泥机的部分吸泥管出泥量太小,造成池底部分污泥积累而发生厌气引起的,反硝化引起的可能性不大的。也可测试一下:取曝气池混合液于量筒内,待污泥下沉后,再继续静止一、二小时(让污泥缺氧)后,如有污泥伴随气泡上浮,待气泡释放完后上浮的污泥又缓慢下沉,就说明是反硝化造成的。而厌气污泥上浮后一般不会再下沉。 查看更多 0个回答 . 4人已关注
气体输送与液体输送的优劣? 氨采用气体输送,还是液体输送较好?求指点 气体在管道中的流速是液体的10倍,用相同规格管道输送相同质量的同种介质,采用气体输送管道阻力损失是液体输送的10倍,为什么?求解答过程 查看更多 0个回答 . 5人已关注
ACAD填充图库? ACAD填充图库900例 查看更多 3个回答 . 3人已关注
简介
职业:济南仕邦农化有限公司 - 化验员
学校:湖北大学 - 历史文化学院
地区:青海省
个人简介:寒假的恐怖之处就在于,宁可无聊至死,也不写一点作业。查看更多
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