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他的回答 13661
天然气转化的模拟应该选择什么物性方法?
可以选用rgibbs反应器,选用psrk物性方法
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求三重叠式换热器相关资料?
怎么没有人回应啊,难道都没有做过的吗?
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请教磷酸酯灼烧残留问题?
灰分黑乎乎的,还没找到可溶解的溶剂,坩埚做一个扔一个。 一般做灼烧残留,残留灰分应该是那些物质,硫酸根离子都烧不掉,磷酸根离子能烧掉吗?谢谢 灰分黑乎乎的?很奇怪的现象。 预计的没错的话,应该是在高温下有反应发生了。 lz谈到有用到金属铑,可以在这方面验证一下是否是该金属影响到灰分残留的测定。除了有反应发生,也可考虑是否是该金属有熔融现象发生。 个人观点,仅作参考。
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aspenONE V8发布了!!!全新界面,有图有真相?
表示7.2还没用惯就出v8了,不过界面还是有明显的office风格,挺好的,现在问题的关键是什么时候能下载破解版啊
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中煤在陕西榆林投资的煤制烯烃二期60万吨煤制烯烃项目?
天辰是项目总体院,还有气化装置
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20109月4、5日举行的注册安全工程师考试好难啊!?
前面三科还好,最后的案例分析时间太紧了,很难想全、做细、做全。
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安全环保
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烟气脱硫出口粉尘怎么检测?
粉尘在线分析,搞一套cems,就是价格不菲
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工艺技术
,
煤气化技术不宜盲目引进?
国家已经开始遏制了,近三年煤制油/烯烃/天然气/乙二醇/二甲醚都将不再新审批了
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仪器设备
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细胞及分子
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多通道螺旋板式换热器?
我们做过!中间是中心圆钢焊接隔板,分三等份,再依次高低连接换热板,卷制!
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仪器设备
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阀门的保温方式?
采用夹套阀门就可以啊,或者用电伴热。。。这两个效果会好一些
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安全环保
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求化工安全试题?
气瓶使用到最后应该留有余气
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仪器设备
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请教一个问题,关于压力容器的探伤和气密性试验?
1、设计压力17.13mpa,容器内介质为去离子水和氮气,没有必要做气密性试验。根据固容规第4.8.1条(1)款。 2、如果客户要求做气密性试验,采购时先将安全阀起跳压力调到高于17.13mpa,做完了气密性试验以后,再把安全阀送到质监局(检定安全阀的部门)将起跳压力调至15.7mpa。检 定完毕后,安全阀的检定部门会打上铅封。
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化学学科
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转化炉投氧的温度问题?
回复三楼sjxx30 谢谢指点,但是您认为我上面说的观点您认为正确吗?有蒸汽存在的情况下,焦炉气的燃点升高多少? 这方面有资料吗?
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工艺技术
,
4.0MPa的德士古气化炉变换所产蒸汽类型分别为多少MPa的 ...?
同意7楼的说法,变换副产蒸汽的压力与气化无关,其蒸汽的品质由全厂蒸汽平衡和设备的投资确定,一般为4.0以下。
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仪器设备
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怎样管理好设备 !求设备管理制度!?
1、设备管理责任制度 2、设备维护保养制度 3、设备检修管理制度 4、设备密封管理制度 5、设备润滑管理制度 6、设备防腐、保温管理制度 7、特种设备管理制度 8、设备检查评级管理制度 9、仪器仪表管理制度 10、备品配件管理制度 11、固定资产管理制度 12、工业建筑物、构筑物、设备基础管理制度 13、起重设备管理制度 14、设备技术基础管理制度
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何为WBS?
在pmp中,wbs 就是work breakdown structure 工作分解结构
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工艺技术
,
二氧化碳气体生产工艺高洗器出气温度骤降?
h/c可能偏高,因为你们气相温度低于液相温度;(可否说一下你们高压甲铵冷凝器的出口气、液相温度?如果是气相温度低于液相温度明显的话,我认为是那么回事了!) 你太神了!!!! 光看条件,你就知道我们高加冷的出气温度低于液相温度!以前,我们高甲冷出气大约在169℃,下液在166.-167.5℃,而现在,高加冷下液温度168摄氏度,居然比出气温度还高0.6℃,我们气提出液温度在171℃左右,双泵生产,目前我们的蒸发真空波动可大了,不知为什么,尿液量不小70m³/h ,但成品缩二脲含量 也没见下,这几天老在0.93-0.94之间波动。闪蒸下液我一般控制93℃. 还有一事不明,如果氨泵真的憋压的话,会有什么现象??对系统有那些害处?? 假如,高压喷射泵的抽吸能力不够的话,那岂不造成高洗器漫液,同样也会造成高洗器的出气温度下降吗??你能排除我们高吸气温度下掉不是漫液所致吗??敬候佳音
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化学学科
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关杂环选择性问题?
总觉得你第一个反应式画错了,应是个烯烃才对。
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仪器设备
,
请教一个问题,关于压力容器的探伤和气密性试验?
要做气密性试验的容器,有带安全阀的,容器图纸上必须带有最高允许使用压力,强度计算要通过最高允许使用压力才行
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考考你:反王水?
干嘛要回复才可以看见啊?
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简介
职业:张家港康得新光电材料有限公司 - 销售
学校:吉林大学珠海学院 - 化学与药学系
地区:广东省
个人简介:
等我闺蜜结婚那天,我会给她买辆拖拉机,并且很大方的告诉她,拿去。
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