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工艺技术
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我们公司准备到新疆建一个20晚合成氨30万尿素的项目?
告诉你,甲醇已经饱和,不吃香了。今年5月我去库车。现在都在建二甲醚厂。用甲醇再气相脱水生产二甲醚,现在很流行的。国内天一科技有全套的工艺技术,有设计资质。很有“钱”图!
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化学学科
,
山东玉皇在美国天然气制甲醇项目用的哪个工艺包?
有的,甘肃刘化。新疆新化,盘锦化肥,山西永鑫,宁夏庆华。
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化学学科
,
谁做过邻硝基苯胺的精制?
简单! 正己烷或石油迷
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在冬季里,现场洗眼器被冻,怎么办?
管线加电伴热。洗眼器建个小房子,如何里面通蒸汽管
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硫酸根脱落会不会导致MTBE硫含量升高?
磺酸根脱落一定会影响mtbe中硫含量,和树脂催化剂的质量有很大关系。一旦树脂磺化没有做好,或者后处理工艺 ... 请问老师后处理都包括什么啊?
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硅芯制备的辐射问题?
氮化硅和石英材料,对电磁和核磁有屏蔽作用。
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什么是泵的压头呀?
扬程,即水泵正常工作时出口能达到的最大压力(当然要折算成水的高度)
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工艺技术
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壳牌煤气化技术及其工程应用?
我整理了一下楼主的文章,以方便大家下载!楼主可别见怪呀。
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用a+做了小模拟,出错了,帮我看看!?
11# aisll810103 你好,你的模拟文件我没有下载,在你上传的图片上我也看不到流股17.猜测可能的原因是你对流程做了修改,也即你2楼的信息报告不是你现在模拟文件的模拟结果了~~~~~
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目前多晶硅生产技术方面,冶金法和等离子法的进展如何了 ...?
目前行情下,冶金法是撑不住的。个人认为除非有技术大突破。
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氯压机压力突然升高?
(1)液化效率低液化温度达不到工艺要求、氯气纯度低、液化槽列管内外壁结垢或堵塞造成传热效率差、冷冻水量不足等都会降低液化效率,使废氯压力升高,从而带动氯压机后系统压升高。(2)泄压过急过快压完料的液氯计量槽、灌装完的包装槽及汽化完的汽化器,其内均残留有0.5~1.ompa的压力,必须把这些氯气排入废氯系统,使压力降至与管网压力平衡后才能重新使用。但是,若排压过急、过快,超过耗氯装置的吃氯速度,就会造成整个系统的压力升局。(3)阀门串气压料时计量槽的废气阀、进料阀漏,升压时汽化器的废气阀漏,充瓶时包装槽的废气阀漏等都会使高压氯气渗入尾气管,使系统压力升高。
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aspen模拟中物流之间怎么连接?
用mixer合并就好了
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湿法磷酸淤桨利用?
二水萃取槽中沉积物应该主要是活性差颗粒较大的矿石颗粒或沉积的粗大石膏结晶吧,酸不溶物高(含硅)等物质,在槽中部分区域搅拌强度不足逐步累积,我觉得如果是磷还较高还是应该返回球磨随矿制浆进萃取槽好些。如果说磷酸粗酸储槽的淤浆,应该多数为降温过程产生的磷酸盐沉淀和硫酸钙细晶,磷多数为枸溶和水溶性的,可以考虑添加用作肥料磷铵。
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仪器设备
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请问如今填料塔中应用最多的液体分布器是哪种阿?
除了楼上朋友说的槽盘我们还用过一种把列管的。可以说是我们单位自己做的。 很简单一根管子伸入塔内,在管子上打相错排列的孔。
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请教大家关于分析的管理问题?
分析主管说得话不完全对,中间环节与储罐的结果不一样,至少有四种可能: 第一种可能是从中间环节到储罐中间的过程产生污染或者其他原因导致样品指标发生了变化; 第二种可能,中间环节的分析部门在取样和实验环节操作不规范,或者分析方法选择不当,导致分析结果偏差; 第三种可能,储罐取样环节的抽样和实验环节操作不规范,或者分析方法选择不当,导致分析结果偏差; 第四种可能,生产过程不稳定,样品是变化的,中间环节取样只能代表那一时点的分析结果,而储罐中是一段时间的样品混合后的结果,如果样品质量有波动,两个分析结果对不上也是有可能的。 这需要质量主管部门联合各单位共同查找原因。个人觉得,中间环节与最后成品的检验与抽检,都应该由质检部门统一负责检验,这样做,至少能确保采用同样的方法、同样的设备、同样的实验环境,甚至同一实验人员,可避免由这些因素产生的系统误差。
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换热器的生物黏泥有什么好方法处理?
这个换热器上有这么一层黏泥后对换热器传热效果肯定有影响的,为此: 1、循环水进水管路加拦污栅、电动滤网,滤去淤泥杂质,后者能根据压差自动反冲洗; 2、如果是单管程换热器(比如凝汽器),加装胶球清洗装置,对淤泥的擦洗非常有效; 4、淤泥归根到底还是胶体,有条件对循环水补入的原水加装混凝系统,除去原水中这些胶体; 3、有条件加装超声波清洗装置,费用比较高。
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价值339元的高清PDF-化工生产工艺与化工产品检测技术手 ...?
希望对大家有用啦,自己顶一下,主要目的是祝大家元宵节快乐!{:1_203:} 一会出门买袋汤圆去咕噜咕噜{:1_204:}
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仪器设备
,
什么是TM02A型双端面干气密封?
楼主这个文件讲的简单易懂 多谢
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ASPEN V8经常出现未知错误?
出现这个问题,一个是系统是阉割版,二是操作太快。
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工艺系统和公用工程技术--已关闭存档?
https:///thread-1008933-1-1.html 先帮我看看这个帖子吧; 接着这个帖子继续问:我现在有一个六个球罐的罐组,安全泄放到火炬系统。考虑事故安全泄放量最大罐来设计安全阀后管线尺寸,假设安全阀后接dn300管子到dn450的总管再至火炬的水封罐。至水封罐处的压力为0.05mpag,根据sh3009的压降公式反算安全阀出口处的压力为0.279mpaa,此时是不是判断它小于21%的超压背压就可以说明我假设的管径是对的。非常感谢,对安全阀出口管线到火炬系统的尺寸确定非常疑惑,望指教。
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简介
职业:张家港康得新光电材料有限公司 - 设备工程师
学校:茂名职业技术学院 - 机电化工系
地区:海南省
个人简介:
因为有伤口,才能感受到自己的存在
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