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请教各位云友一个关于阀门的保温材料的问题 保温管线上的阀门保温材料有设计院出呢?还是有甲方业主采呢?我做设计的时候好像都没出过。?
一般来讲需要设计方提供需要保温设备及管道、管件的一览表和保温的要求 材料表这个有甲方执行统计购买,有设计方出具甲方根据清单进行购买的,这类比较少见,也第三方施工承包的
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谁能说明一下DCS和SIS共用一个取压点符合要求吗?最好能有相应的规范说明。谢谢各位云友了!?
SIS和DCS是分开的
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停工吹扫、开工投用转子流量计、质量流量计等时应如何处理?
停工吹扫时:应先关闭流量计上下游手伐吹扫付线,通知计量班来拆除流量计后再把其上下游伐打开见蒸汽。开工投用时:应先关闭流量计上下游手伐投用其付线,然后通知计量班来人投用流量计。
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DCS突然断电黑屏,怎么办?
断电黑屏处理原则 dcs显示的只不过是模拟的信号,发生黑屏事件各回路仍然处于原来的状态,即手动回路,调节阀输出不变,自动控制回路仍然根据设定值与测量值的比较,决定控制回路。 发生dcs黑屏后内操人员无法看见操作参数,操作调节无法进行。这时需要根据现场就地显示表进行操作。 一般来说,不会发生所有dcs黑屏现象,若发生这种现象将会导致装置的操作风险急剧升高,一般比较规范的处理方法是全装置紧急停工,若操作工比较熟练,且岗位人员较充裕,短期可以考虑坚持生产,但目前国内炼化行业事故频发,最好依据装置应急预案进行。 某厂催柴加氢装置dcs停电事故处理经验和教训 事故经过及处理过程: 9月3日早晨7时10分左右,当班操作员在盯表时突然发现处于备用状态的循环氢压缩机“活塞杆下沉”频繁报警,马上联系仪表进行处理。 在处理过程中,7时17分,催柴装置三台操作站屏幕出现连续闪动,随即发生黑屏,装置大联锁动作,装置现场紧急泄压阀动作,所有控制阀按自身作用方式同时全开或全关,各液、界位急剧升高。 派专人盯住现场高分液位、界位,打开液控副线阀,防止液、界位超高;检查加热炉是否熄火;关加氢进料泵出口阀,关新氢进装置界区阀、瓦斯入炉手阀;分馏改小循环;改带罐循环; 处理过程中发现压缩机干气密封的n2中断,立即开界区n2压控副线阀,恢复氮封;由于床层温度已开始下降,为保证系统压力,关紧急泄压阀手阀,尽量维持分馏各塔内液面、压力正常)。 事故处理经验和教训: ①班组人员能够做到统一指挥,有条不紊,事故处理较好地把握和执行了“先重点关键部位后一般部位”的原则,保护了催化剂、设备安全,有效地防止了 ②内操人员盯表认真,能够迅速通知有关单位,及时向领导和值班人员汇报。外操人员行动迅速,处理得当,未发生跑冒漏等现象。 ③分馏双塔汽提蒸汽停得迅速及时,为分馏双塔循环提供了保证。 ④在处理此类事故时,特别应把握:紧急泄压阀动作后,根据床层温度上升趋势,在保证最高点温度≯380℃的情况下,应及时现场关闭紧急泄放阀,确保系统压力;当压力低于新氢压力时,应及时补入新氢。 由于dcs故障而造成压机停运、各控制阀全开或全关。处理时,反应系统要防止床层超温、保压力,分馏系统要压顶温、保底温、保液界位、防超压,以缩短恢复生产时间,减少损失。 停工或恢复生产期间,加强对炉子和反应高温高压部位的检查,确保提前发现问题。注意对封油系统的监控,以防抽空。 中石化的应急预案告诉你,安全第一,书本不可信 按照中石化事故应急预案,必须紧急停工!我们可以找出来一个催化装置dcs 黑屏后坚持20多分钟,最后重启后没发生事故的例子,但绝对不允许再次出现这种处理! 虽然理论上讲,dcs黑屏后(即死机)——绝不是某些朋友所讲所谓显示器坏了或者ups断电,也不是单台工作站死机的简单情况(这种情况周围机子改个操作权限就能变成归你用,那是通常dcs的冗余设计必带的)!而是整个集散控制系统的瘫痪! 而且也不存在所有显示器一起坏的意外,否则还叫什么风险分散?——按照设计,各回路会输出保持死机前的状态,但你怎么能保证在恢复重启的过程中装置是受控的?在dcs有显示的时候你还要调整呢!你还调的不一定正确呢!没了显示你倒是看着室外会调了? 那些书上教给你们的停仪表风什么风开阀开副线风关阀截流的那些操作是停留在早期要生产不要命或者极简单的控制回路很少的装置中的! 对于大型炼化装置,毫无疑问,必须停止进料,退守到安全状态! 各装置根据各自特点情况有所不同——象常减压是停原油进装置熄炉灭火留长明灯减压破真空三塔保持液位,象催化是切断进料切断两器现场仪表测定再生温度是否符合喷燃烧油条件——总之不要维持在失控状态,一定要受控! 各位,安全第一,平常就要做好事故预想,咱们都是搞炼油化工的,可不能在原则问题上含糊,人命关天!
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关于热处理问题 一台设备壳体厚度20mm,壳体上有一个DN500的锻件接管,壁厚为56mm,在此厚壁管上有一个DN50的接管,壁厚6mm,在DN500的接管法兰盖(64mm)上有一个DN100的接管,壁厚14.5mm,请问设备要整体热处理,在计算保温时间时是否应该以20mm、56mm、64mm中最大的64mm为热处理厚度来计算?升温和降温速度计算时GB/T30583-2014中取焊件壳体最大厚度,如前面假设设备,是取20mm计算,还是取64mm计算? 麻烦哪位前辈给讲讲,谢谢!?
焊后热处理的目的是消除焊接残余应力,人孔锻管和法兰盖的管口焊接应力有多大? 设备整体热处理还是建议按筒体壁厚考虑。
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仪器设备
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哪位有泡沫发生器的资料?
我也很想知道,怎么没人解答呢
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共同学习1120:参与+2财富,答对+9财富?
换气次数n是指__ 通风量l(m3/h) ______与__ 通风房间 体积v(m3) _____的比值,即n=_ l/v (次/h) ______。
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工艺技术
,
正常操作时,要求再生器顶压力大于还是小于沉降器顶压力 ...?
同轴式的是再生压力大于反应吧 但同高并列式的如果用双动滑阀控两器压差的可能就是反应压力大于再生压力了
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仪器设备
,
筒袋离心泵打不起量原因?
是首次投用不行还是开始行,后来不行? 首次的话就考虑泵的选型方面 因为最开始运行时发现泵出口变径管线设计过小,所以大量不足,后来进行了技改扩宽管线后就出现此问题。
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工艺技术
,
氢氮比失调后,合成系统如何操作?
我认为加大低压排放量把多余的成分排掉,避免在系统内积存太多,同时也能降低甲烷含量,有利于提高合成反应和稳定系统压力
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我用PROII模拟计算理论板数,结果是这个,板数哪里看啊?
哦,我好像知道了。楼主,您可能打开错了文件。建议通过output--generate操作重新生成一遍,得到的文件应该是“.out”格式的。再说了,结果不可能有您这么简短精悍的。
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常减压部分计算书?
比较系统的计算书好像没有吧,都是分块的,比如:管线计算、泵计算、容器计算等。
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aspen plus是否有版本能够兼容win8呢?求助?
跟这个没有关系的,跟系统是多少位有关,参考这个 https:///thread-80073-1-1.html
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仪器设备
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实际塔板与理论塔板有什么关系啊?
由于安装原因或塔板上气液混合程度达不到理想的效果,所以有一个理论板数是不够的,必须考虑进这些因素得到的实际板数才有意义
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爆料,盛虹集团MTO项目10月26日正式开工?
谢谢好心人分享, dayi175501581@126.com
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请教焦炉横拉条的问题?
横拉条安装的时候,和炉顶面之间是有一定的间隙的,这个间隙基本上就是热态后焦炉的高向膨胀量。为了在烘炉过程中保持横拉条水平,需要垫起一定的高度,且随着炉体的膨胀逐渐将次高度减少,直至完全下放。不仅是横拉条如此,纵拉条在烘炉时也是如此。 我们一般都使用砖垫,其实材料无所谓,主要是根据温度和膨胀情况进行调整,很重要。
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制氢转化炉消防蒸汽?
这种情况不可以开消防蒸汽,蒸汽的温度较炉管的温度要低很多很多,开消防蒸汽会加剧炉管泄漏量!(个人认为)
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proII 间歇精馏问题?
间歇精馏的模拟,计算文件在附件里,小白还望大师们多多指点,不胜感激: 1, 为什么才开始计算提示塔釜已干?是我operation policy写的不对吗,还是哪里设置有问题?找了半天原因找不着 2,hcl怎么处理? 我现在直接从回流罐接了股物料想直接放掉,冷凝器partial,40度,不知道可不可以? 一 直 没有找到间歇精馏的资料或教程,哪位大师有啊
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仪器设备
,
泵选型的问题?
给位高手,遇到麻烦了, 有一股物料流量1000kg/h,30%左右的固含量(固体小于200目)温度150摄氏度,粘度140cp,请问选什么类型的泵比较合适? 希望大家多多帮忙啊。
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仪器设备
,
实例求助!~~~~~~~~~~~~~?
介绍一本书:锅炉计算手册
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简介
职业:浙江中欣氟材股份有限公司 - 销售
学校:云南民族大学 - 化学与生物技术学院
地区:江苏省
个人简介:
手握冰淇淋,吃着棒棒糖,哼着小曲调,坐着摩天轮
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