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给排水工程师
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物性一般去哪查询?
不是这个专业的新人,问问这个物性一般使用那些手册来查询。谢谢 现在在使用HTRI软件计算 换热器 ,但是不知道如下图数据在哪查询。请懂的朋友告诉我,或者告诉我使用那些手册?我好自己查询下,谢谢
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对非标化工设备估重计算的一小软件?
对 非标化工设备 估重计算的一小软件,主要内容见图
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工作场所有害因素职业接触限值 这个标准的制定说明?
工作场所有害因素职业接触限值 谁有这个标准的制定说明 我想看看这个标准的制定过程、依据什么的。。 哪个有的话 传一下哦 谢谢谢谢
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请问,锅炉尾气采用氨法脱硫,去除效率能达到97~98%吗?
各位专家,请问锅炉烟气采用氨法脱硫,规范上说不低于95%,咨询过一些专家,说可以达到97~98%,不知是否有实例?
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虹吸管蒸发器有关问题?
1.管内最低处和最高处的温差通常多少为宜? 2.物料在管子中的流速大约为多少? 3.要想保证流速稳定是否在 加热器 长度选型上要仔细考虑? 4.真空度一般在多少?是不是不要太高
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生物柴油生产中精馏一步的讨论?
做过生物柴油行业的朋友们都知道,地沟油转换成生物柴油都会有一步 脂肪酸甲酯 的精馏过程,这个过程一般很多厂得率都不高 如果把脂肪酸甲酯减少精馏这一步也就是说不做成国标的生物柴油(因为现在国内很多厂家生产的都没有达到那个要求,即使达到那个要求,真正用来做车动力油还是微乎其微,大都拿来调油添加到其他物质中来做燃烧)如果燃烧就没必要达到国标了 是不。因为其用途和性质都不一样。(燃烧要求环保就行) 综合以上所说我想表达的就是利用酸碱法催化制备的脂肪酸甲酯怎样可以使其颜色,光度以及其他指标更好呢。(目地就是有没有一种可行方法啦代替精馏一步增加其得率)
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神华宁煤集团50万吨煤制丙烯项目工程阶段预计在未来8个 ...?
8月下旬,液空集团中国分支机构与神华宁煤集团签订合同,为后者建造一套年产量50万吨的鲁奇甲醇 丙烯 转化装置。丙烯是生产 聚丙烯 的重要中间产品,广泛应用于各个领域,例如汽车零部件、家用电器、玩具和 塑料薄膜 等。 “在当今限制石油资源使用和开采的全球背景下,鲁奇甲醇丙烯转化的生产技术为缓解全球对石油资源的过度依赖,提供了充满希望的前景。”液空集团工程与制造委员会主席弗朗西斯科说。 能源专家认为,鲁奇甲醇丙烯转化技术为煤炭储量丰富的国家找到了一种可以替代以石油为基础传统技术的经济型解决方案,可以满足对于煤基化工产品日益增长的需求。 目前,液空集团是世界上鲁奇甲醇丙烯转化技术的唯一所有者和使用许可授权者。神华宁煤集团和液空集团的合作协议包括,持续改进和进一步发展鲁奇技术。此外,神华宁煤集团还将支持这一技术在中国的市场推广。合同内容包含基础工程设计、技术使用许可证、专利设备供应、采购服务和现场技术咨询服务。 这套年产50万吨煤制丙烯的装置将位于中国宁夏,项目工程阶段预计在未来8个月内完成。 1902年成立的液空集团是全球最大的工业、健康和环境气体供应商之一,近年来不断拓展新业务,许多创新技术被广泛应用于减少污染排放、降低工业能耗、自然资源的回收和再利用、未来新能源的开发等领域。 2010年,液空集团与浙江大学所属能源清洁利用国家重点实验室联合设置全新的燃烧研发平台,开发清洁的富氧燃烧新技术,致力于解决煤炭怎样燃烧才能实现能效最大化与排放最小化,曾引起业界极大关注。 来源:国际煤炭网 .注# ) # # , 。hcbbs
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化工、石化竣工资料验收的标准?
本人比较弱,想问一下 1、化工与 石油化工 是如何区分的? 2、是不是化工厂的项目验收的时候要执行化工的标准,石油化工的工厂要执行石化的标准?相应标准都有哪些? 3、整理相应项目的竣工资料有没有什么合用的软件啊?我发现土建的资料软件很多,安装方面也就是建筑电气、暖通和给排水,给介绍几个软件用用啊!
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液化气硫含量不合格原因分析?
我们单位 液化气 脱硫醇工艺流程是经过二级纤维膜碱洗后再记过水洗。碱液再生系统没有石脑油萃取 二硫化 物。液态烃进料8.5t/h,碱液循环量在4t/h。碱液浓度在15%,操作基本没有什么问题。碱洗前硫含量在2800mg/m3,一级碱洗后硫含量在1500mg/m3,二级碱洗后硫含量在600mg/m3,一级碱洗差压在15kpa。请教有经验的大侠我们装置硫含量不合格问题出在哪里?如有同行业者能否发一下你们的操作DCS图。我的邮箱是 wangjunqing@tdnrc.com 。
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劣质原油加工的新环保问题?
随着高硫、高酸原油加工量的不断扩大,除了给现有工艺装置带来了技术及工艺不断改进的新要求以外,在环境保护方面也较过去的炼油工艺存在一定的差别,大家讨论一下,随着我们加工劣质原油的规模不断,带来了哪些新的环境问题,特点如何?与传统的炼油环境问题有哪些区别呢?
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关于防腐保温使用PVC做外壳?
好看 美观 价格贵 但的确很漂亮,安装也方便。
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车间固体废物?
精细化工车间肯定有不少固废吧,大家车间的固废是怎么处理的?花钱交给环保局进行固废处理?还是自己有别的办法处理?
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那些曾经发生的难忘的装置事故贴054——渣 ...?
ARDS装置3-E-03/A、B泄漏着火事故 n 着火部位: 3-E-03 管箱处法兰 n 事故经过: 2003 年 4 月 3 日 9 : 50 开始,原料 过滤器 自动反冲洗频繁,至 10 : 00 ,反冲洗状况进一步恶化:过滤器差压冲不下来、原料泵 P-01/B 出口流量开始大幅波动。 10 : 40 当班反应岗位操作员付万春向调度汇报了该情况,调度通知准备换罐。 11 : 00 ,罐区来电话通知付料由 T2304 换为 T2302 ,询问罐存情况,告知液位 2 米、沉降 10 小时。换罐后,过滤器反冲洗状况没有任何好转,过滤器差压一直冲不下来, P-01/B 出口流量波动加剧,最坏情况时瞬时波动量在 100~350t/h 。与此同时, 3-E-03/A 、 B 管壳程出口温度也开始大幅波动, 11 : 30 时壳程出口温度最高达到 278 ℃。 10 : 50 , V-02 液位开始下降,至 11 : 20 时, V-02 液位已由 63% 下降至 45% ,操作员请示调度后,将反应系统进料量降至 190t/h 。 11 : 50 反应岗位外操出去巡检,在给 CP-02 机组、高压冲洗油泵加完油后按巡检路线到加热炉鼓、引风机处巡检。当走到引风机处时发现 3-E-03/B 管箱靠近地面处泄漏着火,便立即跑回主控室汇报班长,此时时间为 4 日 0 : 00 整。当班班长立即领人往现场跑,准备试图将 3-E-03 切除。但当到达现场后,发现火焰高度已超过 3-E-03/A 上部,人已无法靠近。与此同时,在室内操作员正准备报火警的同时,接到消防队确认火警的电话,得到确认后,消防队随即赶到现场进行灭火。在灭火过程中,着火部位区域泄漏突然加剧,致使火势迅速扩大,难以控制。 0 : 28 ,操作员现场停 3-P-01/A ,切断 3-E-03 管程物料,但泄漏部位泄漏量仍很大,火势仍然无法控制。立即准备停 P-01/B 以切断 3-E-03 壳程物料,因现场无法通过,操作员电话通知配电室停泵但电工未做处理,副班长再次通知电工立即停泵, 0 : 37 电工从配电室停 P-01/B 。 0 : 40 火被扑灭,但 3-E-03/A 、 B 泄漏处和 TV2306 阀杆盘根处仍然漏油。 火扑灭后,班长立即组织人员切除 3-E-03/A 、 B ,迅速关闭入口阀后,发现出口阀关不动。在此过程中, 3-E-01 壳程突然泄漏闪燃,消防队立即将火扑灭。 在灭火过程中,反应系统进行了紧急泄压和降温降量处理。灭火后,因 3-C-01 及侧线塔 3-C-02 、 03 满塔,柴油、煤油产品改甩轻污油, 3-V-01 轻石脑油甩轻污油。 n 事故原因分析: 1、 原料脏、原料过滤器频繁反冲洗导致原料流量、温度、压力长时间大幅度波动造成 3-E-03 泄漏,高温渣油漏出着火。 3-E-03 主要设计和运行参数如下: 3-E-03 设备设计条件 设计操作条件 实际运行条件 介质 温度 ℃ 压力 MPa 流量 m3/h 温度 ℃ 压力 MPa 流量 m3/h 温度 ℃ 压力 MPa 流量 t/h 管程 渣油 200 2.45 327 330 1.5 310 330~340 1.6~1.7 200~230 壳程 渣油 200 2.45 300 230 1.7 280 240~260 2.0~2.1 240~260 3-E-03 泄漏着火前,因过滤器频繁反冲洗导致各参数变化波动情况如下: 壳程(原料渣油):温度 252~278 ℃;压力 2.1~2.3Mpa ;流量 100~350t/h 。 管程(常底渣油):温度 330~343 ℃;压力 1.6~1.7Mpa ;流量 110~240t/h 。 从上述数据可以看出,因流量的大幅度波动而造成换热温度的大幅度波动和压力波动,在这种长时间的波动状况下,最终导致了 3-E-03 泄漏。 从开始的泄漏着火部位和泄漏的介质主要是原料渣油的情况来看,最初是壳程即原料程发生泄漏而着火的。随着着火时间的延长和火势的扩大, 换热器 管箱法兰、螺栓被烧烤变形导致泄漏加剧;另一方面,由于 TV2306 垫片烧坏而导致大量高温渣油从该处喷出着火进一步扩大了火情。 2、 着火后没能立即切断物料错过了灭火的最佳时机导致火情迅速扩大难以控制 由于开始火情较小,当班班长和操作员试图切除换热器继续维持生产而没有立即停泵切断物料,导致泄漏加剧,火情扩大;当火情扩大后,因担心 3-C-01 满塔污染产品仍没能立即停泵,致使火情进一步扩大到难以控制,最后在着火近 30 分钟后才停泵。而停泵切断物料后大火才被彻底扑灭。 n 事故处理过程中引发的次生事故及问题 1 、渣油窜入轻烃回收系统污染轻石脑油产品罐 3-C-01 满塔导致渣油进入 3-C-03 、 3-C-02 、 3-V-01 后,岗位操作员没有立即关闭产品流程及轻烃回收流程,导致渣油窜入轻烃回收系统,最终导致污染轻石脑油产品罐。 从 FIQ2419 流量曲线来看, 4 日 7 : 00 才停泵 3-P-04 。 2 、没有及时切断反应系统进料 事故发生后,因停 3-P-01 后路被堵,本应立即切断反应系统进料以减少向分馏系统减油,但岗位操作员没有立即切断反应系统进料,导致分馏塔迅速满塔,从进料曲线看,到 0 : 50 左右才切断进料。 3、 反应系统紧急泄压造成系统波动 在事故发生后,反应系统应切断进料, CP-01 全量循环降温,而不应紧急泄压,但岗位操作员却在 0 : 26 开始紧急泄压,至 0 : 41 ,系统压力降至 9.8Mpa ,给系统造成冲击。 4、 反应系统切断进料后没有及时将 C-01 切旁路操作造成循环气中 H2S 含量低 由于反应系统切断进料后没有即使将 C-01 切旁路操作,导致系统循环气中 H2S 含量迅速下降。当 4 日 8 : 20 打开 C-01 跨线后, H2S 含量只有 300ppm ,而此时各反应器 ABT 均在 300 ℃左右。 H2S 含量最低时只有 180ppm ,为保护 催化剂 ,将床层温度降至 260 ℃以下。由于床层温度低,延缓了恢复开工进程,同时也因为温度变化大,导致 2-E-01 泄漏加剧,被迫降压处理。
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采用富氧气化对原料路线改进产生的问题?
现在国内外各项煤气化技术种类繁多,选取一项稳定投资省的确实很难,为节省投资,先上空分设备,采用富 氧气 化技术.从而可以达到节能的目的,虽然技术比较落后,但不实为一种增加效益的方法.希望能告诉一下上这项技术会产生什么影响??
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往复式压缩机曲轴的检测?
曲轴是 往复式压缩机 的重要部件,如果出现断裂的话会对 压缩机 造成重大伤害,甚至会造成机身报废。为避免出现这种结果,平时在使用中需要注意些什么,怎么能提前发现曲轴上出现的裂纹。请朋友们谈谈自己的看法。
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天然气处理厂的安全设施设计专篇编制?
各位盖德:《国家安全监管总局关于印发陆上石油天然气建设项目安全设施设计专篇编写指导书的通知》( 安监总管一〔2008〕7号),现在是有效文件嘛?有没有出新的文件?
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若你是班长,你是如何和"刺头"班员沟通的?
1、若你是班长,你是如何和"刺头"班员沟通的?
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求ASPEN动态模拟学习材料?
谁有ASPEN动态模拟学习的资料啊?最好是中文版的,英文版的最好有一定的注释,外文材料理解起来确实有点难。 求好的ASPEN动态模拟学习材料!!!!!不胜感激。。。
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谁家能做冷却200m3/h的循环水的空冷器?
我们急需冷却200m3/h循环水的空冷器谁家能做?最短的加工工期是多长?有消息的联系我。
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合成氨降成本?
我是搞造气的,目前形势下中小氮肥要想生存就要从煤耗上下功夫,造气在化肥企业里是重头,搞好工艺调整,制度管理,降低煤耗。蒸汽消耗,水耗,电耗也是现在需要重视的,政策的倾向就是要淘汰高耗能企业,听说国家要出台政策,给化肥企业能耗上指标,如果达不到那就只有关张了。
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简介
职业:永农生物科学有限公司 - 给排水工程师
学校:陇东学院 - 化学化工学院
地区:四川省
个人简介:
没能力遮挡你去的方向,至少分开的时候我落落大方。
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