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他的提问 2309
他的回答 13656
MTBE问题?
可使用excel表格编制大除号!
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谁说搞化工的英语不行,我也要背新概念了(很经典)?
热血沸腾。像榜样学习
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仪器设备
,
316的不锈钢,承装NA,是否需做焊后热处理!?
金属na好像是遇水剧烈燃烧爆炸,但物料特性应该本身是无毒,不易爆的。不锈钢无特殊要求是不需要进行热处理 ... 特殊要求是谁来提的呢?这个人依据什么情况下作出需要焊后热处理的要求?
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安全环保
,
”身边的违规施工“?
最常见的高处作业没有任何防护措施,底部技术人员和监护人员形同虚设
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一次盐水的问题请教?
回复 3# pzhhuagong 你好,你曾经说反冲时,就是盐水在重力下从内管到外,把附着在外壁的杂质冲开,再沉降到设备底部,那盐水从内管到外冲开杂质后,就部分流到了缓冲罐么,缓冲罐的作用是不是为了避免冲劲过大损坏摸而起到一个缓冲作用
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换热器分程?
换热器程数的确定是根据其工作的工段的工艺和热力计算确定的。 管程数确定,面积确定,那么各管程的布管就确定下来了。 具体的布管形式参考gb151上的布管原则即可。
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工艺技术
,
热水循环量降低原因?
回复 2# 隐身猪 你好关于你说流量下降可能是漏大了气相压力大于热水压力,憋泵所致。我想提条疑问,热水是通过反应器内置换热器打循环的,如果内置换热器漏,系统压力高将物料漏入热水系统,那它对热水系统的增压作用应该是整体的,包括循环泵进口出口。进口的增压作用是泵背压加大出口增压作用是流动阻力大。两相抵消,对泵循环量变化作用应为零。只是将膨胀槽液位顶高而已。循环量低个人认为还应该只是热水的冷却 水换热器堵造成。不对之处请指教。
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仪器设备
,
讨论下仪表工在工厂的地位?
仪表工路过 天天打杂
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电积锌湿法中浸除铁问题?
浸出的时候加二氧化锰矿,直接把铁氧化了,三价的去除貌似木有什么难度!
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关于LNG冷能利用?
国内lng一般都是冷能综合利用(空分装置) 怎么利用,能不能详细说一下
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在工程类公司,女生适合做项目经理么?
说实话,女性作项目经理对于她个人来说,她的失大于得。个人放弃的多,也就失去了人生的乐趣,只有工作是不完整的,完整的是生活。
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安全环保
,
锅炉烟气反窜相邻锅炉引风机?
嗯,看来是需要换风板了。计划换双层风板,中间通密封风。考虑把一次风引过来,还省了加热,不知道可行不。
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影响成品尿素中缩二脲含量的因素有哪些?
这个以前有人恢复的很详细了!! 根据所在地区海拔高度,二段真空度控制在630-640mmhg,水分应能控制在0.3-0.5%。至于缩二脲bi超标,除了按照4#建议查处外,再提几点建议供参考: 1、分段取样,一般气体塔、精馏塔、尿液槽和成品,有了这些地方的bi数据,即可看出超标在那里了。根据我当年从事尿素的经验,一般合成塔出液bi∠0.2%,气体塔出液bi∠0.35%,精馏塔出液bi∠0.45%,尿液槽bi∠0.5%,塔下皮带尿素bi∠0.9%。 2、影响尿素中bi含量主要在气体塔、精馏塔和真空浓缩系统。这些地方温度高、停留时间长、浓度高。查出哪个工序bi超标后,可相应处理,不外乎在合成部分适当增加nh3/co2减少缩二脲生成、气体塔、精馏塔降低温度和减少高温下停留时间,保持尿液槽低液位。减少真空系统开车循环时间,造粒温度不可太高并尽可能早将造粒温度将至指标。我们都是在造粒前用低压蒸汽将喷头预热,造粒温度控制在145度左右即可。 3、检查指示仪表是否失真,不仅是温度,还有加热蒸汽压力和尿液液位指示仪表。 4、新厂对于尿液槽的液面控制可借鉴老厂内隔小室减少停留时间的方法。. 5、好多年不玩尿素了,业内信息还真关注不够,不知道除了山西兰花科创田悦投产了1830尿素,还有哪里?不知道你这套是哪里的?若是南方,如我当年所在52万吨尿素装置 ,熔融尿素的蒸汽夹套,只在冬季投用蒸汽,也就是0.24mpa左右吧,就是使得夹套蒸汽对应温度与尿液温度一致即136度即可,其他季节可停用特别是夏季全停。千万不要0.28mpa,因为在此条件下,熔融尿素中bi可增加0.05-0.1%,可怕。需要说明的是,哪怕在夏季要么你投用蒸汽对应温度高于熔融尿素熔点,要么你不投用,不推荐你投用的蒸汽对应温度在熔融尿素熔点以下。当然,你如果在北方寒冷地区,就不要轻易试用了。 希望你能尽快找到问题所在,也希望能将查处结果反馈上来,不管我们的建议有没有参考价值。 [ ] 本帖最近评分记录 ttlkk 财富 +5 积极参与 2007-12-26 22:21 © 本文为 紫竹幽静 所发布,与盖德[wiki]化工[/wiki]论坛立场无关,仅供个人学习参考之用,未经同意 请勿转载 © 如发布人侵犯了您的版权,请联系管理员进行删除 uid78690 帖子190 精华1 积分192 威望0 点 财富1352 ¥ 魅力185 点 贡献0 点 专业煤气化 化工工艺 阅读权限60 在线时间172 小时 注册时间2007-8-2 最后登录2008-3-20 查看详细资料 引用 使用道具 报告 评分 回复 top 紫竹幽静 盖德小学六年级 uid78690 帖子190 积分192 威望0 点 财富1352 ¥ 魅力185 点 贡献0 点 专业煤气化 化工工艺 阅读权限60 在线时间172 小时 最后登录2008-3-20 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线 23楼 大 中 只看该作者 引用: 原帖由 津津有味 于 2007-11-28 14:36 发表 一段用低压自产蒸汽0。4mpa,二段用0。8mpa蒸汽。可分段取样由于尿液浓度低,分析数据不准只能供参考啊。闪蒸0。38%左右,一段0。65%左右,u型管0。9%左右,成品1。0%-1。1% 再做一次分段分析,再做一次一二段蒸发温度校验。并核算一下当前负荷下一段、二段蒸发加热器的物料停留时间。 从你的分析数据上看,是有问题的,闪蒸下液0.38,一段0.65(是指一段进口即尿液泵进口么?),u型管0.9(是指尿素浓度95%的一段出液么?)若真是这样,你的bi主要超在尿液储槽和一段加热器上,闪蒸液0.38就是老厂也很难做到,已经很不错了。蒸发工序bi总的增加量一般不超过0.35%,其中,加套0.05-0.1,二段0.15-0.2,一段0.1。你现在尿液槽增加了0.27,一段增加了0.25,二段关闭了加套情况下bi增加量是正常的。 如果确认温度准确,分析数据无误,核查一下你的尿液槽温度和停留时间,检查一下尿液槽大小室的真实液位和温度,包括伴热蒸汽压力。再核算一下你的一段蒸发加热器列管是否偏长、高温下停留时间过长了?
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熄焦车卡焦炭的问题?
应该是焦炭未成熟,导致焦炭粘车厢,请合理控制立火道温度,如果温度正常,调整配煤比。
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多效蒸发器设计计算?
真好,上次做了一个不收敛,谢谢
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低温甲醇洗中气提氮气多和少各有什么影响?
楼上回答的精辟啊。
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工艺技术
,
这样的辅助燃烧室谁用过?
看资料介绍这种炉子压降只有0.5-0.8kpa,而过去常规的炉子压降6.5kpa,是这样吗?
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仪器设备
,
电机左视图突出的两个地方是什么东西?
我只知道一个是接线盒,另外的是什么就不知道了 两个都应该是接线盒,只是接线盒的位置不同
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西门子STEP7300中,我想给流量计加一个累计流量?
没有吧 用个时间脉冲,每秒或者每分钟, 脉冲过来累加当时的流量,然后转换为正确的单位。 记得达到一定值后reset。
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IDAN草甘膦的含量有多少?
这些问题没有人知道吗?
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简介
职业:江西禾益化工股份有限公司 - 机修
学校:湖南文理学院 - 化学化工系
地区:福建省
个人简介:
友谊是一棵可以庇荫的树。
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