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仪器设备
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如何看懂化工中的联锁逻辑图?
谢谢大家的分享
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在建多晶硅项目整理版?
多谢,帮助很大。我对内蒙古的项目了解很少!
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工艺技术
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往复式干气压缩机的流量计算?
根据气体状态方程:p1*v1/t1=p2*v2/t2 其中:p1、p2:进排气压力(按绝压计算) v1、v2:进排气状态下体积流量 t1、t2:进排气状态下绝热温度(摄氏度+273k) 以上计算公式是基于理想气体的,实际气体会有一定的误差,但是完全可以满足你现在的计算要求了。
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工艺技术
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沉降器结焦?
回复 1# zyf6619zyf 加大 沉降器顶部防焦蒸汽,使稀相能够形成气垫,能够有效地阻止沉降器顶部结焦。
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一般石油化工企业用于平台栏杆等防腐的油漆全称是什么.. ...?
除锈最好的方法是喷砂除锈,但不适合平台、梯子和栏杆,所以一般用机械除锈方法,除锈效果不尽人意,故室外容易腐蚀。
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蒸汽产生噪声问题?
这个过程催化裂化是必须进行的 ,只是不知道有没有更好的方法减少对人体的伤害。
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透平运动中反常声音来源于哪些因素?
蒸汽温度低,带水
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设备如何报价?
例如cs每吨造价8000元, 10吨容器,总报价是80000. 如果,有特殊检验,则计算增加 特殊检验费用。
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仪器条件不变,却不识别色谱峰?
回复 4# qianlanyu 你怎么知道峰面积比标准峰面积还要大呢,这个峰是在什么时间出现的呢,最好将图传上来, 这种情况一般处理是将斜率和最小峰面积改小就行了,因为没有图,所以仅供参与
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SIS系统中哪些设备具有故障安全功能?
楼上说的很对~~ 不过要注意一点的就是故障安全型的元件不一定在故障的时候就一定会回到故障安全状态。能回到故障安全状态的失效模式成为安全失效,比如气源或者电源中断等。还有些故障,比如故障安全关型的阀门如果“粘”住了,不能关闭,这样sis被触发也不会执行sis所设计的功能,这种失效是危险失效。
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仪器设备
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硅油加热不能恒温?
你的硅油质量不好,如果你的硅油加热到200度都有青烟产生,说明你的硅油闪点的指标低了,长时间的对油品高温加热,容易造成油品氧化变质,即油品的抗氧化性不行,在买回的新油里面添加一定量的抗氧剂,应该具有一定的效果。
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工艺技术
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高手帮忙提供一些好的合成氨方面的书籍名称、?
本版块关于合成氨的书籍见以下链接,请楼主看一下有没有需要的: https:///thread-380906-1-1.html
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仪器设备
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请问气液分离器的工作原理是什么?
汽液分离器无论结构怎样,实际上其分离原理还是靠汽液相的比重不同。
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化学学科
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D-焦谷氨酸酯化?
但原料已经没有了,只是产物点上面有个杂质点,极型相差不的.用硼氢化钠还原的话,酯被还原,上面的点不变.
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氯气总管膨胀节?
短时间代替问题不大。因为cl2大管从安全方面考虑,强度在设计时都留有较大余量,一般短时间内不会有太大的问 ... 那你的管子全成s型了,焊缝就开了
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化工设备制图插件?
可以的,2010版以下都可以。。。。
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化学学科
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工艺技术
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建议大家将纯碱行业操作规程上传到网上,大家共享并做相 ...?
七、不正常情况及处理: 序号 不正常情况 原 因 防止及处理方法 1 取出温度高 (1)取出液量太大,冷却水量小。 (2)列管内结疤严重。 (3)变换气温度太高。 (4)变换气进口蒸汽阀门或吹取出管的蒸汽阀门内漏。 (5)管间结疤严重。 (1)减小取出液量,加大冷却水量。 (2)倒换外冷器进行清洗或水煮处理。 (3)联系变换降低变换气温度。 (4)更换阀门,或加盲板。 (5)酸洗外冷器。 2 塔中部温度高 (1)出碱液量小,进气量大或进气压力高 (2)aⅱ温度太高。 (3)冷却水量小,取出温度高。 (4)仪表失灵。 (5)进气co2浓度高。 (1)加大出碱液量,减少进气量,或把进气压力控制在指标内。 (2)处理aⅱ换热器。 (3)加大冷却水量,或减小进气量。 (4)联系仪表修理。 (5)加大取出量,或减小气量。 3 塔中部温度低 (1)进气c02浓度低或进气量小,出碱液量过大。 (2)冷却水量过大,出碱温度低。 (3)aⅱ温度太低。 (4)变换气温度太低。 (5)电桥温度点不准。 (1)提高co2浓度,减少出碱液量,必要时加大进气量。 (2)减小冷却水量,提高取出温度。 (3)关小aⅱ换热器进水量。 (4)联系变换处理。 (5)联系仪表处理。 4 取出cnh3低 (1)aⅱ全氯低,β值低。 (2)进气量小,出碱液量太大,反应不完全。 (3)取出温度高。 (4)变换气中带水严重。 (5)取出管上蒸汽阀门或变换气上蒸汽阀门内漏。 (1)联系结晶、吸收岗位。适当提高aⅱ全氯β值。 (2)加大进气量,适当减小取出量。 (3)减小取出量。加大冷却水量。 (4)联系变换岗位及时排放油分分离器,本岗位也及时排放变换气气液分离器。 (5)更换阀门或加盲板。 5 结晶细 (1)aⅱ浊度大。 (2)冷却过急,取出温度过低。 (3)aⅱ温度太低,塔中温太低。 (4)取出液量太小,形成憋塔。 (1)降低aⅱ浊度。 (2)开冷却水时要缓慢地开。不能因取出温度高而忽然开大冷却水。 (3)停aⅱ换热器,关小外冷器冷却水。 (4)适当调整取出量。 6 尾气co2高 (1)塔液位低。 (2)气量、气速过大。 (3)长时间不往塔内加液。 (4)aⅱ温度太高。 (5)中部温度太高。 (1)控制塔液位在规定范围内 (2)减少进气量。 (3)要平稳,连续不断加aⅱ液。 (4)检查换热器是否堵或换热效果不好。 (5)减小气量。加大取出液量和冷却水量。 7 尾气压力大 (1)自动调节阀门堵。 (2)压力表及仪表失灵。 (1)用蒸汽吹通。 (2)联系仪表修理。 8 塔中部堵压差 低,温度高,尾气c02跑高 (1)塔作业时间长,结疤严重。 (2)中温控制太高,加负荷太大。 (1)煮塔处理,或把小角阀打开。 (2)应控制在指标之内,减少负荷。 9 外冷器突然不降温 塔架空,外冷器内液没有充满。 先开小角阀,观察是否压差增大,外冷器是否能循环。如没有明显效果,注意尾气不能跑高,有关人员停车处理(煮塔) 11 碳化塔阻力增加 (1)碳化塔作业周期过长,结疤积累过厚。 (2)进气量多,出碱量少,碳化反应上移,塔内存碱过多。 (3)塔的负荷低,塔下堆积。 (4)塔中部局部过饱和度偏大,结疤速度太快,反应上移。 (1)停该碳化塔清洗。 (2)减少进气量或加大量。(3)调整该塔的负荷。 (4)逐步打开塔中部的外循环环管阀进行调节。 12 塔下部堵,出碱口喷气 (1)塔作业周期过长,结疤积累过多。 (2)进气量不足,塔下堆碱 (3)塔的负荷低,塔下堆积 (1)停塔清洗。 (2)调节进气量,喷气严重时,可从塔下各塔内吹蒸汽。 (3)调整塔负荷。 13 塔下部温度偏高 (1)外冷器下角阀堆碱,影响母液循环。 (2)外冷器管程结疤加速,冷却水和母液温差偏大。 (1)倒换外冷器进行清洗 (2)调节冷却水量,及时调节冷却水与母液温差小于10℃。 14 出碱管不畅通 (1)出碱量不稳定或塔下堆积。 (2)出碱管堵。 (1)用蒸汽吹出碱管或清洗出碱管。 (2)用蒸汽吹出碱管或清洗。
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仪器条件不变,却不识别色谱峰?
走标准样品时的保留时间和进样品时的保留时间完全一致么?如果不完全一致有可能你设置识别保留时间的范围太小了,比如出峰在3min,你设置的范围是2min55秒到3min5秒之间识别,但是样品峰在3min7秒时开始出峰,那么它就不对此峰进行积分,你可以在不影响其他峰的情况下增大这个范围,你最好是把两次的谱图传上来大家帮你仔细的分析下
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仪器设备
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之2013,我身边的奇闻趣事?
看了这么多故事,我也讲一个吧: 话说楼主某年某月到祖国北疆那个产煤圣地协助某大厂开车,气化工艺采用的是“新生代”清华炉,我们是半路支援的。某天,气化炉运行显示煤浆给料逐步下降,现场加派人手检查煤浆管线、高压煤浆泵,反正各种检查,就是没有检查出来,车间猜测是进出口单向阀堵塞,于是乎带病运行…… 但是以楼主那点小小的经验,觉得不是这回事,所以楼主就决定蹲守现场,就一个人蹲在两米多高的泵头上慢慢看,结果大家猜看出什么来鸟??楼主发现三个缸的活塞连杆连接螺栓露出的螺纹长度不同。对于单驱三缸单作用往复泵,这意味着神马相信专家们都明白,所以楼主赶紧打电话给他们公司负责接待我们的领导,要求他们停车处理后再开车…… 更奇葩的来鸟:公司领导商量后觉得检修设备太耽误生产了(他们公司正在试生产阶段,估计跟我看起来太年轻了也有关系)!!!!于是乎继续…… 于是乎高压煤浆泵的一缸内件坏,那可是德国产的设备啊……接下来就是停车、检修、开分析会(当然了,楼主是木的法子参加滴)……
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仪器设备
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工艺技术
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调节阀及开关阀的泄漏量试验的压力确定?
关于开关阀的泄漏是应用 gb/t4213-2006《气动调节阀》的内容吗?包括ansi/fci 70-2和iec 60534-4都是针对调节阀或控制阀的,有同学又说适用于api598,但该标准只有壳体实验,和上密封试验包括低压密封试验和高压密封试验,都不是针对内漏的内容,由api598转化的gbt13927-2008也是同样内容啊?究竟开关切断阀的内漏密封试验依据什么标准呢?
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简介
职业:山东沾化奥仕化学有限公司 - 给排水工程师
学校:漳州师范学院 - 化学与环境科学系
地区:贵州省
个人简介:
在人的生活中最主要的是劳动训练。没有劳动就不可能有正常人的生活。
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