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工艺技术
,
TCS合成?
取决于反应的设备吧?
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仪器设备
,
直径2400~2800的鞍式支座?
你看的可能是老标准jb/t4712-92,且不是表7是表8新标准jb/t4712.1-2007已补2400,2600,2800,3000的了,请看新标准。
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化学学科
,
一个奇怪的实验现象?
以下是引用 hanliang 在2008-6-2 21:23:00的发言: 好多东西见空气或水就会坏掉 丙酮里这两样东西都有 这问题没意思 在水相和空气中长时间放置都很稳定
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CAd画图怎么将要画的合理分配到画图区域内?
嗯,还有别的什么办法吗,现在画图都是根据现有图纸按比例画,看别人把一张图各部分比例配置的合理,不知道咋做到的
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什么叫"三通一平"?
讨论过好几次的主题了 发主题前可以先行搜索
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PRO/II 8.3、PRO/II9.0下载,内有下载方法,请自行下载 ...?
你好!麻烦给我发一份, zhaolong1232 ,谢谢!
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#PRO
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聚丙烯有味道的原因?
聚丙烯的臭味,主要是活化剂的味道,也就是未失活的活化剂产生的酸臭味。。。产品的等规度怎么样,是不是偏低?
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空分这个系统阻力大!高手 低手 都进来帮忙分析!!?
从跟帖中学习了很多啊!以后要多来向大家学习的! 我也说两句我的猜测,从楼主所说的膨胀机的现象来说的话确实挺像co₂超量的现象(其他原因也可以导致这种现象),如果是co₂超标的话楼主的板式温差应该有变化吧!同时,楼主提到下塔压力,我觉得楼主能否提供一个板式两端(最靠近板式)的压力,最好能看看压降比较大的检测点的 压降趋势 。只是一个下塔压力的话论据不是很充分。 预冷0.495;纯化0.492,不知道是不是两个系统的出口压力,如果是,0.003的压差很正常,基本可以排除分子筛颗粒的大量破碎,但是不能完全排除,有时会由于冲击造成床层不均匀,部分粉碎部分穿层。 楼主的空气量减少,主要是基于哪个原因?仅仅是因为压差大而人为调整的还是根本就提不上去? co₂在线分析最好校一下,看是否是漂了 。这样的话水分这一部分就在这一段排除了。超标或者分子筛粉末进入后系统都有可能造成膨胀机出现的现象,楼主不妨看一下,板式温差、板式阻力、塔的阻力,同时 查看一下膨胀机组的几个吹除阀吹出的东西,增压机后冷却器也会有可能漏,这样会从分子筛后进水,不妨用便携露点仪测一下 。 关于 n2o的可能性刚开始我想了一下,楼主说分子筛运行也就一年,我不知道具体情况只能自己猜测,空分装置位置的定位设计院是充分考虑到这一点的,应该不会出现环境n2o短期突然升高而造成co₂ 超标的情况的。
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仪器设备
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小信号切除的问题请高手指教?
现场和dcs都可以进行小信号切除这个操作的,dcs操作如下
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工艺技术
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稳定吸收塔泄漏?
一般将稳定塔切除,单独对其进行修复。
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芳烃抽提装置简介?
副产品抽余油加氢后可以用来生产:大豆溶剂油、工业用轻质溶剂、橡胶溶剂油。
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一个快20年经验工程师的网盘拷贝?
看看,要是能下载就好了
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SHT 3150-2016 石油化工搅拌器工程技术规范(带书签)?
无法下载。。
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甲醇洗的原理?
以上的评论基本认同,但是大家没有一个现成的工艺流程图
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气——气换热器换热估算?
一般取25~30w/(㎡* ℃)比较合适吧
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仪器设备
,
搪瓷设备哪个厂家的好!?
重庆太极啊,老企业了
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仪器设备
,
锅炉出力的讨论?
个人认为不行,生产需要10t/h,而锅炉额定供气量是10t/h,找个高级司炉工也很难达到10t/h吧!
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如何修改HYSYS中materiald stream的小数位数?
打开file然后打开option选项,里面pfd tables content and formats中设置就可以了
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求生产部(调度室)下发的炼油厂的开停工方案?
各厂的情况不一样,一般都是从源头装置开始陆续停工,开工也一样,各厂会根据市场及储存情况来编制方案。 我只想借鉴一下,作为我们这的参考 谢谢。
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化学学科
,
硫回收装置运行情况?
你们跟南京惠生的工艺差不多,可以去看看,原来听说他们没有敢把尾气返回甲醇洗,现在不知道情况。
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简介
职业:浙江华建工程管理有限公司 - 设备工程师
学校:宜宾职业技术学院 - 建筑化工系
地区:河北省
个人简介:
天空呢,其实是无色的。它并没有欺骗你、你只是自己的眼睛欺骗了自己。
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