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赵岸青:有效防范煤企境外投资风险?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 “我们要注意捕捉国际 煤炭 市场对我国煤炭企业国际化运营的风险信号,有效应对煤炭企业‘走出去’的潜在风险。”在日前举行的中国煤炭企业国际化研讨会上,中国煤炭工业协会副会长赵岸青说。 “中国煤炭工业已经实现了从单一的‘引进来’到‘引进来’与‘走出去’并行;从国外企业到国内市场竞争,发展到中国煤炭企业全面参与国际市场竞争的转变。”赵岸青说。 不过,赵岸青也强调,我国煤炭企业大而不强的问题仍然比较突出,进入2013世界500强的11家企业,在资产回报率、人均效率等质量效益指标方面与国际先进煤炭企业还存在很大的差距。他建议,煤炭行业应该准确把握主要产煤国家煤炭产业和贸易政策,及时发现国际化发展的政策机遇和壁垒,加强对国际国内煤炭市场形势的跟踪、分析和研究,明晰战略,做好预警防范工作,积极有序地开展国际化工作。
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生产次氯酸钠的吸收塔直径?
各位大侠:间歇法,用 氢氧化 钠溶液吸收氯气生产 次氯酸 钠, 吸收塔 的直径是多少?用水射器将氯气带入塔底部,塔底部液位高为1米,那么填料的高度多少合适呢?如果塔的直径为360mm,3米的填料高度可以吗?谢谢各位了!!!! # , , &
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再生废环丁砜溶剂时,在酸 碱 空气中颜色不同怎么回事?
在再生废 环丁砜 溶剂时,遇有如下问题,在酸性介质时是无色的,在碱性介质时变蓝色,在 空气 中不久又变深红色。 不知其中有何 杂质 ?是酚类吗,如何除掉?
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再生贫油和再生富油?
再生贫油比再生富油节能降耗都体现在那
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问一个catia逆向的问题?
我以前是用imageware作逆向的,这几天刚开始学习catia逆向,问一下catia逆向常用的几个模块都是哪些阿?它的优势在哪里阿?
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焦炉气制甲醇的部分氧化工艺?
焦炉气制甲醇的部分氧化工艺 焦炉气中甲烷转化成 co 和H 2 的工艺,可分为催化部分氧化法,非催化部分氧化法二种。 1) 催化部分氧化工艺 : 纯氧(或富氧)自热式部分氧化转化,反应速度比蒸气转化快,设备结构简单,流程短。 ① 常压式:体积大,转化后体积成倍增大,整个压缩功增加,易析炭。 ②加压式:利用内热进行转化反应,不需外加热。 综合反应式: CH 4 +1/20 2 ---- CO+2H 2 +Q 甲烷部分氧化法通常加入一定蒸汽,在有镍催化剂作用下,反应速度可加快, 反应温度可降低到960-11000C ,反应后残余CH4 <0.4% . 采用圆筒式纯氧转化炉,炉内装CN20和Z205转化催化剂。炉体为钢结构+耐火绝热材料十冷却夹套,炉内装 二段转化催化剂 ,炉顶为混合烧嘴。转化所需热量通过氧气与焦炉气中的氢气发生部分燃烧反应提供,燃烧后的高温气体在催化床层发生甲烷与蒸汽的转化反应。转化炉出口温度约960℃,残余甲烷含量约0.4%V-0.6%V。 焦炉气进转化炉前须经干法脱硫,使入炉焦炉气中总硫控制5ppm以下。 焦炉气干法脱硫采用铁钼催化剂加氢转化使有机硫转化为硫化氢,然后用软锰矿吸收法将总硫脱至5ppm以下,再进转化炉. 焦炉气和氧气入炉前须与蒸汽按一定比例混配,为了防止水蒸汽冷凝,焦炉气和氧气均需加热到蒸汽**以上,因而系统中必须设焦炉气和氧气加热设备(加热炉通常以焦炉气或甲醇弛放气为燃料)。 转化过程中应严格控制入炉水蒸汽/焦炉气比和氧气/焦炉气比,转化炉出口温度960-980℃,出炉转化气(折干气)中甲烷含量约0.6%。 该法技术成熟可靠,反应温度低,有成功的先例借鉴,转化炉烧嘴使用周期长(一年以上)。 主要问题是焦炉煤气入炉前净化要求高,需用 加氢转化催化剂 和 氧化锌脱硫剂 ,出塔气氢碳比不理想,且工艺过程复杂,投资大,成本较高 。 2) 焦炉气非催化部分氧化工艺 采用圆筒式纯氧转化炉,炉内勿需装填催化剂。 转化过程主要是烃类的部分氧化过程,即CH4+1/202--2H2+CO+Q 由于转化炉中无催化剂,焦炉气进转化炉前不必转化并脱除有机硫。 入炉焦炉气和氧气中不需预配水蒸汽,原料气可不加热(只要保持焦炉气和压缩机末级出口温度),故可不设加热炉。 转化过程中严格控制入炉氧气/焦炉气比,转化炉出口温度1200~1300℃,出炉转化气(折干气)中甲烷含量约0.6%。 转化气中氢/碳比(H2-C02)/(C0+C02)约为1.9~2.1(甲醇合成现理想比例为2.05~2.1)。 经高温转化后,焦炉气中复杂的有机硫(C0S、CS2、硫醇、硫醚、噻吩等)已绝大部分转化为易于脱除的硫化氢,便于后续工序脱除。这是焦炉气采用非催化纯氧转化最大优点。 该法优点是:工艺简单、投资省。由于转化炉温度高又处于临氢还原态气氛下,后续合成气净化方便。虽然氧耗偏高,但由于净化简单,省掉变换,且无催化剂压降损失,可降低动力消耗,热量也可经废热锅炉充分回收,因而生产成本低于催化转化法。 无催化部分氧化与有催化部分氧化部分氧化比较表 比较内容 非催化化应(气流床反应) 催化反应(固定床反应) 原料气要求 不预热,对硫特别是有机硫没有要求。 预热,满足活性要求和**要求。 催化剂 无需催化剂 CN20 Z205 工艺过程 工艺过程简单 工艺过程多,过程复杂 操作要求 操作简单,易于实现自动化只有氧/焦炉气比 有两种比水蒸汽/焦炉气操作复杂 净化要求 部分氧化前不存在对有害物要求 需要除去害物,以保安全生产 氧 耗 氧耗略高比催化高30% 0.20 动力消耗 阻力小,动力消耗低 阻力大,动力消耗大 [ ]
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C6-C8组分中微量芳烃分析检测?
现有C6-C8烃类 混合物 ,其中芳烃含量500ppm-20ppm之间,相对芳烃含量准确定量,应该选择什么方法呢? 气相色谱 内标分析能准确么? 紫外分光光度计 呢?如果有文献就更加感谢了。
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影响变换炉温的因素?
请教:影响变换炉炉温的因素,怎么影响的?
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求大神赐予我一份喷射真空泵的学习资料?
求一份关于喷射 真空泵 的学习资料,最好能包括 蒸汽喷射泵 和 水喷射泵 ,能够有运行动画是最好的了,江湖救急,望各位大神慷慨解囊,施以援手,谢谢!
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柴油加氢反冲洗过滤器?
请问各位盖德加氢反冲洗 过滤器 的滤网一般要求是多少目的
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锅炉入炉水量调节阀的选择?
见的锅炉入炉水量 调节阀 都为电动的,但有人认为气动较好。
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焦化行业有那些外国著名人士?
想了解些外国的著名专业人士! 祈助!
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变压吸附制氮机DN100程控阀选型问题?
我厂制氮机采用DN100程控阀,原使用过管道阀,蝶阀,T型阀,使用周期都比较短,计划采购DN100的45° 角座阀 ,但没有厂家能做,请各位专家指点哪个哪种类型阀门好用一些?
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讨论国内项目和国外项目的不同?
请作过国内及涉外项目的朋友,从设计、施工、采购管理的角度讨论一下国内、外的不同、优劣。可以从人员安排、计划及各个方面的管理结合项目集思广益。为提高我国整体EPC的水平添砖加瓦
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关于解决海绵钛产品质量发黑、发黄、夹心氯化镁及硬心的 ...?
海绵钛 在蒸馏过程中没有完全把镁和 氯化镁 蒸馏完全,主要是由于高温蒸馏过程中镁和氯化镁均成液相残留在钛的毛细孔中。由于毛细管的吸附作用,增大了挥发组分向空间的扩散阻力。还原产物海绵钛在真空蒸馏过程经受长期的高温烧结,逐渐致密化,毛细孔逐渐缩小最后导致挥发组分无法扩散出去从而导致产品形成夹心和硬心。由于海绵钛的导热率很低导致我们对还原和蒸馏的时候对温度的控制很难准确的控制。
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商品活性炭需要预处理后才能用于吸附处理吗?
关于 活性炭 吸附,从好多资料上看到,要将活性炭经酸浸24小时,再用脱盐水冲洗,再烘干,如小规模使用的可用此方法,也有资料表明,的确这样处理过的活性炭吸附效果要好于没处理过的。但如是大量的使用活性炭用于水处理上,动辄上吨的是否也要如此处理,好像工作量有点大,吃不消。我认为活性炭本身经过活化处理过了,如大规模使用这样处理不太现实。
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请问炼油厂的气分装置都用哪些催化剂?
请教:炼油厂的气分装置都用哪些 催化剂 ?O(∩_∩)O谢谢!
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#炼油厂
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技术求助:低流量高扬程水泵?
这是最近碰到的一个问题,客户需要给水的流量为1吨/小时及3吨/小时,扬程需要达到280-300米左右,我问过几个水泵厂,都没有这样的水泵,盖德的朋友的,麻烦哪位如果知道这样的水泵给我发个短消息,谢谢!
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变送器迁移后显示不对?
罗斯蒙特的 压力变送器 ,带毛细管单法兰式的。现在量程是0至100kpa,因为安装位置的原因,现在表头显示有10kpa的压力( 变送器 低于法兰口)。所以给它迁移到10至110kpa。但现在问题来了:输出是4mA没错,但表头显示百分之0,10kpa来回的切换。请问怎么才能把这10kpa变成0kpa?
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精炼铜氨液中总铜由于加水过多,导致总铜下降?
各位盖德,请教一下精炼总铜下降到1.6,先后加了许多铜(共300Kg)进化铜桶中,过去20几天了,总铜还是没有上来,我们也查过上加和下加,都没有漏,还有冷凝水也没向溶液中排,带液现象也没有,不知道是什么原因导致总铜上不来?
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简介
职业:广东重仪机械工程服务有限公司 - 安全工程师
学校:湘潭大学 - 化学学院
地区:河北省
个人简介:
他清早的问候,他深夜的短信,他送来的礼物,不是因为他爱你,只是他无聊至极。
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