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多晶硅精馏?
精馏操作过程的影响因素主要有以下几个方面:塔的温度和压力(包括塔顶、塔釜和某些有特殊意义的塔板);进料状态;进料量;进料组成;进料温度;塔内上升蒸汽速度和蒸发釜的加热量;回流量;塔顶冷剂量;塔顶采出量和塔底采出量。塔的操作就是按照塔顶和塔底产品的组成要求来对这几个影响因素进行调节。
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工艺技术
,
石油化工流程模拟、先进控制与过程优化技术的现状与展望?
谢谢分享,路过看看
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减压塔底温度380℃以上,塔釜液位升高,可能对塔项真空 ...?
有影响,减压塔底温度380度已经算是很高了,可能会造成油品在塔底裂解或者是结焦。这也是为什么减压塔底设计时缩径的原因。油品裂解就会对真空度有交大影响
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塔应用注意事项?
塔板的数学模型就是mesh方程,也就是物料平衡、相平衡、归一化、能量平衡。 也有简化的时候,如低浓度气体吸收,因热效应较小,可认为是等温吸收时可以不考虑能量平衡。
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如何把pdf转换成cad?
没有好的软件,最好的办法就是照着重画
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化学学科
,
换热器K值的确定?
换热器的k值是通过传热学的公式计算得来的,具体方程可以参考相关传热学的书籍;比如管式换热器的膜传热系数关联式能够方便查到,并可以根据流速等相关参数进行计算,当然k值也可能估算,指的是根据不同介质及换热器的结构参数,粗略估算k值,然后对换热面积进行估算,这种方法不适用于换热器的工艺计算。
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如何进行氨水充分分离?
利用蒸汽汽提,我设计了好几套装置了。。
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安全环保
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建议设立独立节能板块?
根据现在的节能形势,应该单独设立一版块。
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仪器设备
,
PH玻璃电极对温度影响求教?
请问哪个单位的ph计质量可靠,我正在寻求这种产品
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工艺技术
,
再生气氧气纯度较高会不会有危险?
这种流程我以前操作过类似的,主要是由于氮气提取率比较高,而污氮量不足,但是气氧是废弃,所以并入污氮管线,但是我们检测加热时,污氮中氧纯度不能超过百分五十,否则电加热器受不了,所以看你电加热器的选择了
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仪器设备
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立式自吸泵吸不上液的原因?
有於泥堵了,进口管内有气形不成真空,机封处漏气形不成真空,以上需形成真空才能自吸。
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工艺技术
,
固定床间歇气化炉单炉目前最大产气量是多少?
固定床间歇气化炉有3.6m\2.26m等多种规格,不知楼主问的是哪一种?
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化学学科
,
催化装置用地面火炬?
用啊,只不过催化装置不能太大。地面火炬满足不了排放工艺需要。同时,含硫量不能太高。最好是用高架火炬。
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工艺技术
,
蒸汽透平压缩机问题?
楼主说的不准确,不应该叫做轴端密封用气--这个一般指的是汽轮机两端的密封,防止机体内蒸汽外漏和冷空气进入机体的,一般是迷宫密封,介质也采用蒸汽的,不是采用2楼说的机械密封。 楼主说的应该是轴承箱一侧的密封空气,主要是防止蒸汽串入轴承箱使润滑油带水,一般是采用净化风的,结构也是类似迷宫密封的梳齿结构,短时间空气压力高危害不是很大,长时间就不知道了。
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仪器设备
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锅炉脱硫除尘?
循环流化床+布袋除尘+双碱脱硫
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注册咨询工程师是多少分及格?
4楼说的对,在网上也很容易就能查到
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EO中的水可以在线测吗?
可以,不过成本较高。eo易溶于水,用红外或紫外是可以的。
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关于尿素车间生产中出现的一些事故及处理方法?
吸收塔超温事故 (1)事故经过: 2008年1月2日3:38分,ⅲ期尿素中压吸收塔顶部回流氨调节阀因调节器膜盒带水,调节阀失灵关闭,顶部回流氨无流量显示,微机操作人员发现不及时,处理不及时,致使吸收塔出气严重超温达90℃,最后被迫加新鲜氨减量处理,整个超温过程持续20分钟。 (2)事故原因: 顶部回流氨调节阀失灵关闭,顶部回流氨加不进去,精洗段大量co2上窜,吸收塔超温。微机操作人员没有立即通知现场岗位打开顶部回流氨调节阀副线阀,致使长时间断回流氨,吸收塔内压高,吸收塔出气严重超温。最后通过加新鲜氨减量处理,逐步稳定吸收塔操作。 (3)防范措施: a、精心操作,及时发现问题。 b、出现问题后,一定要及时果断处理,避免事故扩大
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计算10立储罐的防火堤高度?
恩,好的。 若您能碰上相关的规范,一定要转告我呀,谢谢~
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化学学科
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硫磺尾气加氢?
反应器升温以后要进行预硫化的,不然你的催化剂怎么又活性呢?
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简介
职业:衢州华宏化工工程设计有限公司 - 设备工程师
学校:长沙南方职业学院 - 旅游文化系
地区:陕西省
个人简介:
人类的历史,就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。
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