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管板凸肩作用?
是在边边上,还是在中部呢?边边上的是和筒体焊在一起。。中部是和管箱配合的止口
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aspen安装求助?
https:///thread-677655-1-1.html 我的是2006的,虽然这是修复的aspen plus步骤,但是跟安装步骤差不多,你可以参考看看
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仪器设备
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工艺技术
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压缩机大修,不知道损坏原因?
首先要知道液体可以认为是不可压缩的,压缩机压缩不可压缩的液体会造成撞缸;其次杂质会堵塞气阀,磨损填料等。先处理好这两个问题,如果还是经常坏再检查其它原因。
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preliminary pressurization plan和ISO classification ...?
二者均属于机械图纸:增压初步设计图、iso分类图
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Texaco 工艺烧嘴水煤浆和氧气温度?
煤浆温度高,粘度降低,有利于煤浆输送; 煤浆温度高,带入气化炉热值高,可以降低氧耗。 这些都是理论说法,实际运行很少看到有单位故意提高氧、煤浆温度的。
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工艺技术
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PSA变压吸附制氢氢气收率的影响因素?
我自己写的论文:影响氢气回收率的因素,可以借鉴。 4.1.1液体对吸附剂的影响 液体对吸附剂的危害极大,尤其是cna193分子筛,带液后难以再生,导致吸附剂中毒失去活性。装置中的液体来源于以下几个方面:一是原料气带液。装置原料气催化瓦斯、重整氢气带液严重。设计有原料气分液罐、预处理器脱液以保护吸附剂。但脱液效果不明显,气液分离器基本上没有液位。装置检修在气液分离器增设破沫网来加强脱液效果;二是与大气接触。在装填、检修过程中,吸附剂要避免长期与大气接触,注意吸附剂的防潮。因装剂周期长,注意装填口的密封;检修程控阀时,吸附器端一定要加盲板;三是真空泵的软化水。停真空泵时一定要注意防止水倒吸入吸附器。装置设计中真空泵入口有程控阀,泵停时程控阀会自动关闭。但为了增加安全系数,停泵前应先关闭入口阀,同时停泵。 4.1.2原料含硫对吸附剂的影响 硫对吸附剂有一定的伤害.cna228活性炭能吸附一部分硫,但不易解吸,随着硫含量积累,吸附剂吸附容量会逐渐降低。如降低吸附时间来调整氢气纯度,则解吸气含氢量增加,氢气回收率下降。对于加氢排放气、异构排放气,因硫含量高,不能直接进psa,经改造去argg精制系统脱硫,硫含量可控制在5ppm以下。重整氢气因带有轻质油,硫含量偏高,在来线上加伴热、保温,预处理系统提高脱液效果。 4.1.3操作的因素 调整操作的原则是使吸附剂在吸附时达到最佳吸附量,解吸时完全再生。我们在提高氢气回收率方面采取了以下措施:(1)合理调节k值。k值增大,吸附时间变长,解吸的周期变长,氢气损失减少。(2)合理调整二均、三均时间。适当延长二均、三均时间,一方面可充分利用该塔的纯氢给其它塔充压,减少终充时的产品氢用量;另一方面降低了解吸的压力,降低解吸气氢含量。(3)调节冲洗气流量。真空泵工作效率高,抽真空可达-0.085mpa以上,吸附剂解析效果很好,我们将冲洗气调节阀逐渐关死,提高了氢气产量。(4)混合罐压力控制低。混合罐压力影响逆放压力,我们将混合罐压力设定为0.015mpa,提高了吸附剂的再生效果。但在操作中如调整不当,将恰得其反,另需注意以下几个方面:(1)装置吸附器现设计放空线在出口线上,如程控阀出现故障需切塔泄压修理时,不能从塔顶放空至常压,因为这样重组分将被带到塔顶,造成吸附剂的中毒。所以,降到0.1mpa时,应改从塔底部的kv3阀放空至解吸气系统;(2)同样道理,如程序运行过程中吸附压力不到0.3mpa,应将三均时间设为零来保护吸附剂;(3)氢气纯度高时,也不要无限延长吸附时间。因氢气纯度反应延后,变化不大,但吸附剂的吸留量却在不断增加,如超过其最大吸留量(q4),穿透床层,则会导致吸附剂难以再生,这时再降低吸附时间,纯度难以调整过来,氢气损失会更大,得不偿失。开工初期,我装置解吸气氢含量在20%左右,最高时达到了30%(原料含氢29%),经调整后,解吸气氢含量控制在10%,最好水平为6%,氢气回收率可达92%。 4.2设备的影响 4.2.1解吸气压缩机的影响 解吸气压缩机的工作情况决定着吸附剂逆放再生的程度。逆放压力越低,再生效果越好。同时也减轻真空泵抽真空的负荷。如果逆放压力高,还会对真空泵造成冲击,破坏真空泵的抽空水环,降低真空泵的效率。原设计装置负荷为50000 nm3/h,解吸气压缩机流量为29220 nm3/h,装置负荷仅为30%,压缩机转子换型后设计流量为17500 nm3/h,可适应现工艺状况;增设解吸气压缩机停车联锁,当解吸气压缩机突停时,原料气至燃料气管网阀自动打开,一方面可保证全厂燃料气供应,另一方面可减小对psa系统的冲击;为了保证psa系统的平稳开车,装置总结出了如下开车方案:先将解吸气缓冲罐充压至70kpa(正常时为40 kpa),解吸气混合罐充压至40 kpa(正常时为20 kpa),psa系统先不开车,解吸气压缩机单独运转,转速4000转/分钟前通过反飞动控制解吸气混合罐(压缩机入口)压力,升速至6000转/分钟以后,启真空泵,投用程序,解吸气压缩机开出口阀,实现psa的平稳开车,减少了损失。 4.2.2程控阀的影响 程控阀是psa系统的关键设备。程序的运行通过程控阀的开关来实现。如程控阀泄漏,氢气损失将增大,所以气密一定要做好。由于成都华西所的程控阀对气体中的粉尘量有一定要求,我们装剂后首先进行了吹灰。经过模拟运行后,每个塔每条线都做了气密及压降记录,发现程控阀存在内漏问题。每塔充压分别通过管线法兰堵头进行了吹扫。并对泄漏严重的程控阀拆下清洗,部分有划伤的程控阀进行了更换。经过两周的气密,我们基本解决了程控阀的内漏问题。开工后,对氢气回收率影响不大。由于程控阀频繁地进行开关,运行一段时间后,盘根变松,易从盘根处产生泄漏。我们加强检查,定期用肥皂水做气密,对泄漏的程控阀及时用铜扳手紧住。由于冬季气温偏低,液压油易凝,堵塞管线,影响程控阀的正常开关。现在程控阀外盖房子,屋内增设暖气,提高油温后效果较好。
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仪器设备
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工艺技术
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请问是不是所有调节阀的电动执行机构都有定位器?
不一定要用阀门定位器啊,也可以用电气转换器等,
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#电动执行机构
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低温泵、膨胀机预冷过快对设备都有那些损害?
快速温变产生的应力无法消除
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仪器设备
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管式炉烘炉蒸汽带不走炉管热量?
炉管耐温可达500度,如果要降低蒸汽排出温度加大可加大蒸汽排除量。
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请问如图不锈钢储槽上所示是否腐蚀?
是否打磨过。打磨完之后短时间内接触雨水或一些脏水,会很快腐蚀就像你照片中得一样! 如果环境一直为干燥,是不会出现你照片中得情况的!
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液氯汽化输送技术与装备?
用液氯输送泵(液下泵或屏蔽泵)将液氯输送到汽化器,利用汽化器内自身的压力将氯气输送到下游工序。
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化学学科
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丙酮变色了,能用?
gc 測試看过吗 ˇˇˇˇ 是否有其他成份ˇˇ变色有很多原因ˇ 是否有汙染也很重要哦
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punch list怎么翻译?
punch list,在我们公司是指需要改进的项目或者事项清单。一般在项目开始建设的时候,建设方在施工过程中会安排一些人对项目进行检查,看是否符合图纸,规范或者与实际操作有冲突的地方,以表格的形式向项目经理提出来。
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#pun
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求三维漫游软件?
哪有,naviswork这个软件啊,知道的话给一份,谢谢。 邮箱 lsfwelcome
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仪器设备
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关于低温压力容器的技术要求?
1.材料标准(包括板材超探、低冲等);2.结构选择(全焊透、结构简单约束少、圆滑过渡等);3.试板; 4.探伤(包括坡口需要mt); 5、热处理要求 譬如:
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化学学科
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关于元素硫的检测方法?
测硫磺尾气h2s与so2的比值分析仪既然能测比值,测气态硫应该实现。 不过不清楚设备费有多高,建议咨询分析仪专业厂商,如ametek等。
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化学学科
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一层触媒温度?
co浓度高造成的问题,如果是so2的高浓度温度上升没这么快和升不了这么高,措施只有降低co的浓度,动作要快,要加大空气的补充量,小心烧坏触媒。
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征集“石油装备”现场图片?
第一次发图片,不知道好使不好使。 这个是长输线上常用的热收缩套。一幅图片是施工完毕的样子,一幅是施工现场。 可以看出,这种热收缩套就是用于三层pe管线的焊口处的绝热、绝缘和防腐之用的。使用的时候,把这种材料包在焊口处,然后加热一下,材料自行收缩,就紧紧地贴在管线上了。
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孔板流量计到底归谁负责呀?
我们单位主要是仪表负责,工艺只要是配合仪表系统的隔离及工艺安全方面的考虑,另外,对于一些复杂步骤还会牵扯到安全、设备及相关的检修单位,毕竟有些工作还是存在专业上的配合嘛。 [ ]
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pdms错误总结?
有高手对pdms经常出现得error解决办法进行过汇总么?
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简介
职业:山东齐鲁石化建设有限公司 - 工艺专业主任
学校:郑州轻工业学院 - 材料与化学工程学院
地区:江西省
个人简介:
有所作为是生活的最高境界。
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