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设备工程师
EDR或者HTRI算出来的换热面积和结构靠谱儿吗?(有图片)? 楼上说的挺好,其实有时候不能迷信软件,最好的“软件”是人的大脑查看更多
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NPSHr值与输送介质的关系? 当然有关系,只不过几乎可以忽略不计,因为 水泵 的选型时,不可能将气蚀余量计算得那么死,都会预留一定的空间。查看更多
注册质量工程师报道? 我2006年年通过的考试,且一直从事质量工作,在公司申报中国名牌中起了点作用,现在监管质量这一块,凭心而论,考试复习的过程仍历历在目,确实很艰辛. 参加考试与否,我认为关键在于你个人认为这门考试能否在工作中给你带来帮助!至于挂靠,我想就不需要了!查看更多
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请假流量温压补偿问题? p0,t0是标准状态的压力和温度,压力单位为mpa. f-应该是动态流量。其公式应该是在线测得的流量转化为标准提 ... p0=操作压力,t0=操作温度, 我以前做组态时候,假说说明书上写的不是设计压力设计温度,我就会认为操作压力=设计压力,操作温度=设计温度查看更多
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大家说说危化品生产企业巡回检查时间规定? 岗位不同,其巡检内容不同、巡回检查的频次和时间也会不一样,比如副操巡检频次和班长不同,班长和值班长不一样,技术员与车间主任也不一样。这要根据你们单位的巡回检查规定来定。查看更多
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我就问下,哪儿有月薪5K+的仪表工岗位呢? 你要是做工程安装,待遇6k以上都没问题查看更多
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催化反应配气问题? 两路气用流量计分别计量,按计算的比例混合后进行分析,根据分析结果再调节就可以了。 好像还没没有回答到我的问题,查看更多
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合成氨中的合成塔超出设计指标? 触媒初期活性好,氨合成塔的产量比设计值高应该是正常的。随着时间的推移,触媒活性会逐步下降,到后期可能就低于设计值了。产量比设计高应该是好事。当然氨产量的高低取决于补充气量的大小、操作压力、温度、系统压力降等。但是出于保护催化剂的考虑,要注意禁止超压、严禁超温、严禁有毒气体进入合成工序等等,生产中只要控制好工艺指标就没事。 另外还有楼上几位说的也很有道理。查看更多
从事换热器适合考哪一类工程师? 回复 4# penryn 我现在刚毕业,去了先是厂子里看,然后做设计,我的规划是五年后考取注册化工工程师。查看更多
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传动带材质的选择——从防腐蚀性能和柔韧性这两方面考虑? 腐蚀条件不明确,根本无法做出合理的推荐。什么介质?多少温度?什么形态?查看更多
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+混合冷剂循环制冷流程及硫磺制酸+xiaoxiao ...? 太好了 谢谢,很久没写了,水平下降,重在参与了。 查看更多
硫化剂注入点? 原料罐出口至原料泵入口管线上。 恩,我还想问下,您说的注入点在进料泵入口的是不是用的湿法硫化?查看更多
为什么有的空冷器上有引风罩,而有的没有? 有引风罩是良好设计; 没有的,说明山寨不到位,不了解流体力学,不懂引风罩的作用。查看更多
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大家都讨论讨论LNG 过滤器都有哪些形式,具体点位? 问题有点笼统查看更多
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精馏塔的液位变化对蒸馏品质的影响? 蒸汽量虽然是手动控制,控制阀门开度不变,所以蒸汽量是不变的;而进料量也是很稳定的,组分虽然有波动, ... 好吧,失敬 查看更多
北京市化工中级职称评审注意事项? 谢谢“long1023 ”了,无论如何今年先考一次吧,试试再说!查看更多
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催化各汽包液位? 三冲量非常稳定查看更多
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离心泵机封漏较频繁原因汇总? 机封选型是否正确,安装的问题,离心泵轴承是否损坏,轴是否弯曲,工艺上是否造成泵抽空。如果密封面是陶瓷的,一有抽空的情况必然损坏。查看更多
化工设备精品课程? 传我一份。谢谢,我也学习下。邮箱 syladyh 2# lanshi2008 查看更多
电脑装不了aspen,大神能不能帮查下物性,急用? 密度: 3.164286 kg/m3 比热:1699.033 j/(kg·k) 粘度:0.0138087 cp查看更多
简介
职业:浙江卫星石化股份有限公司 - 设备工程师
学校:山东大学 - 历史文化学院
地区:山东省
个人简介:亲爱、你走后,我该拿什么来打发无聊的时间?查看更多
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